如何有效利用螺桿壓縮機(jī)

  螺桿壓縮機(jī)具有可靠性高、操作維護(hù)方便、動(dòng)力平衡性好、適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),成為礦山鉆機(jī)設(shè)備上鑿巖和排渣的首選風(fēng)源,涉及制造難度(螺桿壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)子齒面是一空間曲面,需利用特制的刀具,在價(jià)格昂貴的專(zhuān)用設(shè)備上進(jìn)行加工,其高壓鑄造缸體的加工精度也有較高的要求)和市場(chǎng)數(shù)量(受到轉(zhuǎn)子剛度和軸承壽命等方面的限制,螺桿壓縮機(jī)只能適用于中、低壓范圍,排氣壓力一般不能超過(guò)3.0MPa,因此不適合高壓場(chǎng)合;另外螺桿壓縮機(jī)依靠間隙密封氣體,目前一般只有容積流量大0.2m3/min,螺桿壓縮機(jī)才具有優(yōu)越的性能,決定了不能制成微型)的原因,國(guó)產(chǎn)化率并不高,多數(shù)國(guó)產(chǎn)鉆機(jī)設(shè)備也選配價(jià)格較為昂貴的進(jìn)口螺桿壓縮機(jī)。根據(jù)螺桿壓縮機(jī)的工況分析和實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn),能夠?qū)崿F(xiàn)故障隱患的提前檢測(cè)并及時(shí)檢修,避免故障報(bào)廢,單臺(tái)設(shè)備能夠節(jié)約備件成本數(shù)十萬(wàn)元。

  螺桿壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。

圖1 螺桿壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)圖

  螺桿壓縮機(jī)的工作原理:
  1.進(jìn)氣過(guò)程:轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子的齒溝空間在轉(zhuǎn)至進(jìn)氣端壁開(kāi)口時(shí),其空間最大,此時(shí)轉(zhuǎn)子齒溝空間與進(jìn)氣口的相通,因在排氣時(shí)齒溝的氣體被完全排出,排氣完成時(shí),齒溝處于真空狀態(tài),當(dāng)轉(zhuǎn)至進(jìn)氣口時(shí),外界氣體即被吸入,沿軸向進(jìn)入陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子的齒溝內(nèi)。當(dāng)氣體充滿(mǎn)了整個(gè)齒溝時(shí),轉(zhuǎn)子進(jìn)氣側(cè)端面轉(zhuǎn)離機(jī)殼進(jìn)氣口,在齒溝的氣體即被封閉。

  2.壓縮過(guò)程:陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子在吸氣結(jié)束時(shí),其陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子齒尖會(huì)與機(jī)殼封閉,此時(shí)氣體在齒溝內(nèi)不再外流。其嚙合面逐漸向排氣端移動(dòng)。嚙合面與排氣口之間的齒溝空間漸漸變小,齒溝內(nèi)的氣體被壓縮壓力提高。

  3.排氣過(guò)程:當(dāng)轉(zhuǎn)子的嚙合端面轉(zhuǎn)到與機(jī)殼排氣口相通時(shí),被壓縮的氣體開(kāi)始排出,直至齒尖與齒溝的嚙合面移至排氣端面,此時(shí)陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子的嚙合面與機(jī)殼排氣口的齒溝空間為0,即完成排氣過(guò)程,在此同時(shí)轉(zhuǎn)子的嚙合面與機(jī)殼進(jìn)氣口之間的齒溝長(zhǎng)度又達(dá)到最長(zhǎng),進(jìn)氣過(guò)程又再進(jìn)行。

  從上述工作原理可以看出,螺桿壓縮機(jī)是一種工作容積作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的容積式氣體壓縮機(jī)械。氣體的壓縮依靠容積的變化來(lái)實(shí)現(xiàn),而容積的變化又是借助壓縮機(jī)的一對(duì)轉(zhuǎn)子在機(jī)殼內(nèi)作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)來(lái)達(dá)到。運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)螺桿與螺桿的曲面之間、兩螺桿的四個(gè)端面與殼體之間都是非接觸的,直接接觸的是非動(dòng)力輸入端軸向受力的推力軸承和動(dòng)力輸入端徑向受力的向心滾柱軸承。

  螺桿壓縮機(jī)的使用磨損年限與系統(tǒng)壓力成反比,例如在壓縮機(jī)油不受污染和正常換油的情況下,風(fēng)壓0.35MPa的KY250牙輪鉆機(jī)排渣壓縮機(jī)可正常使用3萬(wàn)小時(shí)而未出現(xiàn)故障現(xiàn)象,而風(fēng)壓2.2MPa的Atlas860型高風(fēng)壓潛孔鉆機(jī)的壓縮機(jī)在7 000小時(shí)即出現(xiàn)了螺桿軸端斷裂現(xiàn)象。通過(guò)故障機(jī)解體發(fā)現(xiàn)螺桿端面有磨損,一螺桿軸斷,軸向力承重推力軸承輥?zhàn)硬糠贮c(diǎn)蝕,軸承外套斷裂并且內(nèi)側(cè)嚴(yán)重磨損。分析認(rèn)為,由于高風(fēng)壓造成螺桿軸端推力軸承受壓力較大,造成疲勞磨損,磨損的軸承軸向長(zhǎng)度損失造成螺桿沿受力方向串動(dòng),使壓縮機(jī)缸體與螺桿端面0.2~0.3mm的間隙消失產(chǎn)生摩擦,螺桿扭矩增大斷裂后,溫控器報(bào)高溫故障停車(chē)。

  對(duì)于上述損壞螺桿壓縮機(jī),我們采取了斷軸修復(fù)措施,但不僅不能保證焊接強(qiáng)度,即使安裝時(shí)必須是同軸度也不能保證,再加上端面鑄鐵殼體磨損難于修復(fù),只能采購(gòu)近20萬(wàn)元新備件。根據(jù)損壞原因分析,我們?cè)诟鼡Q上述壓縮機(jī)后對(duì)另外一臺(tái)同型鉆機(jī)的壓縮機(jī)進(jìn)行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)造成上述故障的推力軸承也發(fā)生了點(diǎn)蝕,及時(shí)采購(gòu)新軸承予以更換,包括較不容易損壞的僅受輕微徑向力的向心滾柱軸承。

  上述檢修發(fā)生在2002年9月,兩臺(tái)設(shè)備于1995年采購(gòu)?fù)度肷a(chǎn),經(jīng)本次修復(fù)后一直正常使用到2008年。2008年7月,其中一臺(tái)鉆機(jī)工作幾小時(shí)后壓縮機(jī)溫度超過(guò)85°,清洗壓縮機(jī)機(jī)油散熱器和更換壓縮機(jī)油濾芯都不能降溫,檢查缸體底部出口閥內(nèi)磁鐵上有金屬屑,判斷修復(fù)后工作近6 000小時(shí)的軸承再次磨損。經(jīng)過(guò)解體壓縮機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)端面間隙消失,軸承確實(shí)出現(xiàn)磨損現(xiàn)象。由此證實(shí)了螺桿壓縮機(jī)磨損失效的主要形式為推力軸承磨損,判斷依據(jù)為長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)后壓縮機(jī)油中出現(xiàn)鐵屑,及時(shí)解體更換受損軸承可繼續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),避免新機(jī)采購(gòu)成本損失。

 

來(lái)源:中國(guó)水泥

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