磷石膏制酸聯(lián)產(chǎn)水泥燒成工段設(shè)備的改造
一、磷石膏制酸聯(lián)產(chǎn)水泥系統(tǒng)燒成工段的工藝說明
我公司磷石膏制酸聯(lián)產(chǎn)水泥燒成工段原始的工藝示意圖見圖1:
?。?)生料(半水磷石膏CaSO4·1/2H2O與砂土SiO2、焦炭C經(jīng)烘干研磨后按一定比例配制而成)由生料庫(kù)經(jīng)窯灰和生料斗提機(jī)進(jìn)入生料和窯灰倉(cāng),經(jīng)計(jì)量由窯尾均勻進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯;
?。?)原料工段制成的燃料(煙煤粉)進(jìn)入煤粉倉(cāng),經(jīng)雙管螺旋給煤機(jī)、混煤器與空氣混合通過噴煤管由窯頭噴入燃燒,為生料預(yù)熱、分解、熟料燒成提供熱量;
(3)生料與窯灰在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)隨著回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)動(dòng)和3.5%安裝斜度的作用下由窯尾向窯頭運(yùn)動(dòng),噴煤管提供熱量和氧氣,逐步完成生料的預(yù)熱、分解、燒成過程,轉(zhuǎn)變?yōu)槭炝?。主要的反?yīng)包括生料分解和熟料燒成反應(yīng):
生料分解: 生料在中空回轉(zhuǎn)窯中逐漸預(yù)熱,脫除水分,在900℃-1300℃下,焦炭中的炭與CaSO4發(fā)生還原反應(yīng),原理如下:
CaSO4+2C=CaS+2CO2↑
CaS+3CaSO4=4CaO+4SO2↑
總反應(yīng)為:
2CaSO4+C=2CaO+2SO2↑+CO2↑
熟料燒成:分解后的物料進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯燒成帶,在1250℃-1450℃下CaO與SiO2、Al2O3、Fe2O3等發(fā)生礦化反應(yīng),生成硅酸二鈣、硅酸三鈣、鋁酸三鈣、鐵鋁酸四鈣等即為水泥熟料:
2CaO+SiO2=2CaO·SiO2 (簡(jiǎn)寫為C2S)
3CaO+SiO2=3CaO·SiO2 (簡(jiǎn)寫為C3S)
CaO+Al2O3=3CaO·Al2O3 (簡(jiǎn)寫為C3A)
CaO+Al2O3+Fe2O3=4CaO·Al2O3·Fe2O(簡(jiǎn)寫為C4AF)
(4)燒成的熟料落入冷卻機(jī)冷卻后大塊經(jīng)顎式破碎機(jī)破碎與小塊一起通過鏈斗輸送機(jī)、熟料斗提機(jī)進(jìn)入熟料倉(cāng),成為水泥原料之一。
(5)反應(yīng)生成的含5%左右的SO2氣體在硫酸系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)的作用下,夾帶窯灰在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)向窯尾運(yùn)動(dòng)。在冷煙室和電收塵器內(nèi)收集的窯灰,經(jīng)溢流螺旋輸送機(jī)、窯灰螺旋輸送機(jī)、再窯灰和生料斗提機(jī),返回到生料及窯灰倉(cāng)。凈化后的氣體通過冷煙室、電收塵器冷卻,去硫酸系統(tǒng)制酸。
二、燒成工段設(shè)備改造的必要性
燒成工段設(shè)備多且沒有備用設(shè)備。每臺(tái)設(shè)備的故障都會(huì)導(dǎo)致包括制酸的整個(gè)系統(tǒng)的停車,造成回轉(zhuǎn)窯熱工制度的破壞,再開車后短時(shí)間難以重新形成。因此說,設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性影響回轉(zhuǎn)窯熱工制度的穩(wěn)定、影響系統(tǒng)連續(xù)開車的時(shí)間。
由于燒成工段原始設(shè)備結(jié)構(gòu)存在的缺陷和選型不合理的問題,原始開車后的一段時(shí)間設(shè)備故障頻發(fā),造成系統(tǒng)頻繁停車。為了提高設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性,我們對(duì)燒成工段的設(shè)備進(jìn)行多項(xiàng)改造和完善。
三、燒成工段的設(shè)備改造
1、單筒冷卻機(jī)的改造
φ2×22米單筒冷卻機(jī)安裝斜度3%,回轉(zhuǎn)筒體及內(nèi)襯、揚(yáng)料板重達(dá)44噸。所有重量分布在兩檔(4組)托輪上。原托輪結(jié)構(gòu)見圖2,托輪與內(nèi)部安裝的2套3636軸承外套一起旋轉(zhuǎn),軸不轉(zhuǎn),內(nèi)套與軸靜止固定在兩側(cè)的支架上。原托輪存在的缺陷是:①托輪軸承潤(rùn)滑不能保證:冷卻機(jī)筒體溫度較高,熱量通過傳導(dǎo)和輻射方式到達(dá)軸承部位,軸承溫度高,不能保證軸承的有效潤(rùn)滑;②3636軸承的特點(diǎn)是主要承受徑向力,只能承受很小的軸向力。承擔(dān)不了筒體重量和傾斜安裝產(chǎn)生的巨大軸向力。兩點(diǎn)綜合作用,軸承很快就因磨損而損壞。
開車不到一年的時(shí)間內(nèi),就更換3636軸承10套,造成冷卻機(jī)和回轉(zhuǎn)窯頻繁停車,系統(tǒng)連續(xù)開車時(shí)間不足1個(gè)月。設(shè)備修復(fù)費(fèi)用就達(dá)10萬余元。冷卻機(jī)的設(shè)備問題成了系統(tǒng)連續(xù)開車的瓶頸。
為此,我們改造了托輪結(jié)構(gòu),改造后的結(jié)構(gòu)見圖3(圖中均為一組托輪)。
利用原托輪,去除其它托輪零件。
1.1增加補(bǔ)芯和托輪軸,補(bǔ)芯與托輪采用過盈配合安裝,托輪軸與補(bǔ)芯采用鍵連接;
1.2;用Q235A鋼板焊接兩個(gè)軸承座,每側(cè)各裝一套3634和9069326軸承,用以支撐托輪軸和托輪組件。3634軸承用于承受徑向力;9069326軸承專門用來承擔(dān)軸向力;軸承座內(nèi)部為空腔,通入冷卻水,用以降低軸承和軸承座的溫度,保證潤(rùn)滑效果。
通過以上改造,避免了因?yàn)槔鋮s機(jī)問題造成燒成工段的停車。
2、三通道噴煤管的采用
原回轉(zhuǎn)窯的噴煤燃燒系統(tǒng)是單通道噴煤管,配用一臺(tái)40m3/min羅茨風(fēng)機(jī)。其缺點(diǎn)是黑火頭長(zhǎng),熱強(qiáng)度低,燃料消耗高,熟料質(zhì)量差。經(jīng)常出現(xiàn)煤粉堆積、燒不透和跑生料現(xiàn)象。噴煤管的選型不合理也是限制系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行的關(guān)鍵問題之一。
三通道噴煤管分三層通道,中心管為內(nèi)旋風(fēng)通道,外層通道為高壓風(fēng)通道,中間通道為煤風(fēng)通道。內(nèi)旋風(fēng)起攪拌作用,使煤粉與空氣混合均勻,外層高壓風(fēng)調(diào)節(jié)火頭形狀,使火力集中或發(fā)散。三通道噴煤管易于調(diào)節(jié)火頭形狀,熱效率及熱強(qiáng)度高,煤粉燃燒完全。
為此我們結(jié)合磷石膏制酸的特點(diǎn)和回轉(zhuǎn)窯的具體情況,設(shè)計(jì)制做了三通道噴煤管,同時(shí)更換了噴煤管前的混煤器(具體內(nèi)容可以參閱本者著的《磷肥與復(fù)肥》1998年第4期中刊登的《三通道噴煤管的機(jī)械混煤器》一文),40m3/min羅茨風(fēng)機(jī)用作外層通道高壓風(fēng)和中心管內(nèi)旋風(fēng),配入三通道噴煤管;另配一臺(tái)28m3/min羅茨風(fēng)機(jī)用作煤風(fēng),在機(jī)械混煤器給入,與煤粉混合后進(jìn)入煤風(fēng)通道。改造前后的變化見圖4。
改造后使用效果很好,連續(xù)3個(gè)月熟料指標(biāo)合格率大于80%,累計(jì)產(chǎn)酸11570.37噸,同時(shí)節(jié)省優(yōu)質(zhì)燃煤10%。
應(yīng)當(dāng)注意的是:三通道噴煤管的使用除了與自身結(jié)構(gòu)有關(guān)外,還與生料配比和煤粉質(zhì)量有關(guān)。如果煤粉質(zhì)量好,細(xì)度均勻無雜質(zhì),不考慮中間通道(煤風(fēng)口)堵塞的情況,中間通道出口可以采用小孔多布。另外,中間通道截面積的大小與煤的發(fā)熱值有直接關(guān)系,煤的發(fā)熱值越高,煤粉用量越少,其截面積應(yīng)當(dāng)越小。
3、窯尾下料設(shè)備的更換
由圖1中可以看出,原系統(tǒng)窯尾生料入窯給料采用的是皮帶秤,上下各有一臺(tái)剛性葉輪給料機(jī)。主要缺點(diǎn)是:因?yàn)樯虾透G灰混合物流動(dòng)性較好,葉輪給料機(jī)不能有效保證物料均勻給料,皮帶秤上沖料外溢,嚴(yán)重時(shí)生料和窯灰將皮帶秤掩埋;造成窯內(nèi)沖料,生料一直跑到窯頭。入窯生料沒有了計(jì)量,回轉(zhuǎn)窯操作就沒有了基本參照,操作困難。
與其沒有計(jì)量,不如采用一種簡(jiǎn)易粗略計(jì)量裝置。為此我們?nèi)∠С雍蜕舷聞傂匀~輪給料機(jī),用上下兩臺(tái)螺旋給料機(jī)代替,三臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備變?yōu)閮膳_(tái)。計(jì)量和入料量通過調(diào)速電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行計(jì)算和調(diào)整。改造前后的對(duì)比見圖5。
使用后,杜絕了生料沖料現(xiàn)象,計(jì)量反而更有依據(jù),熟料質(zhì)量和回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行很穩(wěn)定。
現(xiàn)在市場(chǎng)上有一種叫做螺旋秤的計(jì)量給料設(shè)備,把給料螺旋安裝在秤上,直接稱量給料質(zhì)量,比通過螺旋給料機(jī)的轉(zhuǎn)速計(jì)算給料量要準(zhǔn)確,新上磷石膏制酸聯(lián)產(chǎn)水泥系統(tǒng)的廠家可以選擇參考。
4、回轉(zhuǎn)窯一檔輪帶墊板的改造
φ3×88米回轉(zhuǎn)窯為5檔托輪和輪帶支撐,由窯頭(低端)算起一次稱為一二三四五檔,其中一檔處于燒成帶,溫度高,溫度變化大。燒成帶溫度高達(dá)1300℃,燒成的硅酸二鈣、硅酸三鈣、鋁酸三鈣、鐵鋁酸四鈣等在磚內(nèi)襯表面形成的保護(hù)層(俗稱窯皮)進(jìn)行隔熱,保護(hù)筒體,延長(zhǎng)內(nèi)襯磚的使用壽命?;剞D(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后,由于開停車或停煤看火造成的熱漲冷縮效應(yīng)使一檔輪帶下的墊板焊縫開裂。只要有一塊墊板開裂脫落,墊板夾在輪帶與筒體縫隙里,在相鄰兩塊墊板間來回滑動(dòng),回轉(zhuǎn)窯每轉(zhuǎn)一圈,墊板就從高處滑落、振動(dòng)筒體一次,直接影響燒成帶窯皮的形成、保持和更新,影響回轉(zhuǎn)窯的燒成帶內(nèi)襯磚的壽命,降低換磚周期。為此對(duì)一檔托輪的墊板結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造。詳細(xì)情況參見《水泥》2004年第2期吳祥軍的《一種回轉(zhuǎn)窯輪帶墊板和筒體非焊接聯(lián)結(jié)的方法》一文。
通過這些設(shè)備的改造和調(diào)整,我公司磷石膏制酸聯(lián)產(chǎn)水泥系統(tǒng)設(shè)備穩(wěn)定順暢,創(chuàng)下燒成工段連續(xù)開車7個(gè)月的紀(jì)錄。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 常 暉. 三通道噴煤管的機(jī)械混煤器. 磷肥與復(fù)肥,1998,4:60
[2] 吳祥軍. 一種回轉(zhuǎn)窯輪帶墊板和筒體非焊接聯(lián)結(jié)的方法. 水泥, 2004,2:61-62
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