CP1250/1250新型冷卻機(jī)及其在我公司的應(yīng)用<三>

4 系統(tǒng)調(diào)試中出現(xiàn)的問題
窯系統(tǒng)自今年2月15日點(diǎn)火以來,調(diào)試中冷卻機(jī)曾出現(xiàn)一些問題。
4.1 輥破耐磨環(huán)破裂
  迄今耐磨環(huán)破裂現(xiàn)象已出現(xiàn)多次,嚴(yán)重困擾著生產(chǎn)的進(jìn)行(據(jù)合同規(guī)定,耐磨環(huán)保證壽命為400萬t熟料)。根據(jù)德國BKW實(shí)驗(yàn)室對耐磨環(huán)碎片的分析,破裂后的輥環(huán)與原輥環(huán)化學(xué)成分差別不大。這表明,這種材料極脆,其脆性是由于一次碳化物沉淀沿著顆粒邊界定向排列引起的。這種碳化物的結(jié)構(gòu)和排列是該材料所特有的,它不能在鑄造過程中消除。另外,破裂后的輥環(huán)硬度低于原有值。這是由于高溫的回火效應(yīng)而使輥環(huán)機(jī)體材料變軟。BKW報告認(rèn)為耐磨環(huán)破裂原因主要在于材料的特性。據(jù)此,CP公司改變了耐磨環(huán)的化學(xué)成分見表3。

表3 耐磨環(huán)的化學(xué)成分改變前后性能對比

性能 改變化學(xué)成分前 改變化學(xué)成分后
硬度 約50HR C 約20HRC
延伸率/% ≤3 15
耐熱溫度/℃ 750 900
抗熱沖擊性能

注:這批新輥已于6月份更換,但使用效果尚待觀察。
4.2 “紅河”現(xiàn)象
  盡管CP公司的設(shè)計(jì)中采取了多種措施防止“紅河”的出現(xiàn),但自投產(chǎn)以來仍未能完全消除。為此,我們對篦冷機(jī)一段篦床的布置作了修改。在細(xì)料側(cè)增加兩排“Stopper”篦板,在段篦床末端采用“Stopper”板與盲板間隔布置,以進(jìn)一步阻擋料流的運(yùn)動速度。從更換后的運(yùn)行效果看,有明顯的改善作用。
5 應(yīng)用效果
 
自我公司窯系統(tǒng)點(diǎn)火投料以來,CP1250/1250型冷卻機(jī)已運(yùn)行5個月,從總體來看,窯系統(tǒng) 運(yùn)行相當(dāng)穩(wěn)定,熟料冷卻良好,表4為我公司使用CP1250/1250型冷卻機(jī)后的運(yùn)行參數(shù)。

表4 使用CP1250/1250型冷卻機(jī)運(yùn)行參數(shù)

項(xiàng) 目 參 數(shù)
臺時產(chǎn)量/(t·h-1) 188
二次風(fēng)量/ 724
三次風(fēng)量/℃ 842
廢氣溫度/℃ 192
出料溫度/℃ 90
風(fēng)量/(m3·h-1) 408000
篦速/(次·min-1) 一段9.5(F3風(fēng)壓為9000 Pa)
二段 10.5
生產(chǎn)熟料總量/t 184200(截止至6月30日)

注:(1)表中的風(fēng)溫及風(fēng)量為儀表顯示值。
(2)因立磨運(yùn)轉(zhuǎn)率不高,受其限制,窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率亦不高,未能充分發(fā)揮其生產(chǎn)能力。
(3)二次、三次風(fēng)溫均較低,且二次風(fēng)溫低于三次風(fēng)溫,是否準(zhǔn)確還有待進(jìn)一步實(shí)測。
  CP1250/1250第三代高效節(jié)能型的冷卻機(jī)的應(yīng)用,大大提高了熱效率和熱回收率,從而使窯的生產(chǎn)能力得以進(jìn)一步提高,這正是華新窯生產(chǎn)能力和能耗指標(biāo)優(yōu)于其它窯的原因之一。

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