白馬山水泥廠:狠抓技改技措 助力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)降本增效
白馬山水泥廠始終堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、低耗的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理思路,結(jié)合工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況,大力開(kāi)展技改技措工作,充分調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性和創(chuàng)造性,不斷優(yōu)化工藝操作參數(shù),強(qiáng)化電耗指標(biāo)管理,提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。今年前三季度,工廠四臺(tái)Ф3×9m水泥磨機(jī)綜合工序電耗與去年同期相比降低了0.45kWh/t,包裝發(fā)運(yùn)工序電耗與去年同期相比降低了0.17 kWh/t,有效降低了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。
白馬廠φ3×9m水泥磨原水泥輸送系統(tǒng)采用單倉(cāng)泵加氣力管道輸送。該工藝系統(tǒng)能耗高且整套設(shè)備維護(hù)勞動(dòng)強(qiáng)度較大,經(jīng)組織專(zhuān)業(yè)人員研討論證決定,將此系統(tǒng)技改為空氣斜槽加斗式提升機(jī)輸送。在技改線投用后,該廠裝運(yùn)分廠又成功實(shí)施完成配套空壓機(jī)的自動(dòng)卸荷改造。水泥輸送系統(tǒng)自2010年二季度開(kāi)始投入運(yùn)行后,節(jié)能效益顯著,設(shè)備運(yùn)行效率明顯提升,磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)得到充分發(fā)揮,為降低水泥生產(chǎn)工序電耗提供了強(qiáng)有力的保證。
2011年一季度,白馬廠在φ3×9m水泥磨系統(tǒng)檢修期間,充分利用1#、2#磨機(jī)筒體更換契機(jī),大膽嘗試將磨內(nèi)襯板的形狀及安裝方式等進(jìn)行全面技改。一倉(cāng)襯板改型后,磨機(jī)一倉(cāng)功能由原粉碎功能改為粉碎加研磨雙重功能,在雙層隔倉(cāng)板增設(shè)篩分板,有效阻止大顆粒進(jìn)入二倉(cāng),從而避免大顆粒進(jìn)入二倉(cāng)造成二倉(cāng)研磨能力降低和出口篦板篦縫堵塞,磨內(nèi)工況得到明顯改善。
工廠還特別制定了開(kāi)停磨操作管理辦法,并巧妙利用磨機(jī)開(kāi)停機(jī)的機(jī)會(huì),及時(shí)對(duì)磨機(jī)隔倉(cāng)板篦縫進(jìn)行清堵,更換主收塵布袋降低收塵器阻力,優(yōu)化磨機(jī)級(jí)配。工藝專(zhuān)業(yè)及時(shí)抓好磨機(jī)工況調(diào)整的試驗(yàn)比對(duì),不斷優(yōu)化磨機(jī)操作參數(shù)。同時(shí)將磨機(jī)運(yùn)行質(zhì)量與操作員工資掛鉤,建立了有效的考核激勵(lì)機(jī)制。
工廠利用1#-10#水泥庫(kù)清庫(kù)的機(jī)會(huì),及時(shí)組織全廠維修力量,用近三個(gè)月的時(shí)間成功完成對(duì)水泥庫(kù)下料系統(tǒng)技改。技改后,克服了原采用壓縮空氣輔助下料存在的不足,水泥出庫(kù)效率明顯提升,庫(kù)容得到充分發(fā)揮。技改設(shè)備投入使用后,該廠裝運(yùn)分廠又將庫(kù)底內(nèi)側(cè)兩個(gè)下料口水泥輸送斜槽的供風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化,將斜槽用風(fēng)直接從就近的主供風(fēng)管道獲取,通過(guò)巧妙增設(shè)閥門(mén),成功實(shí)現(xiàn)主系統(tǒng)供風(fēng)與斜槽用風(fēng)的同步運(yùn)行,技改后停開(kāi)了10臺(tái)2.2kW離心風(fēng)機(jī)。同時(shí)對(duì)新、老線空壓機(jī)供氣管道管網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)包裝機(jī)與產(chǎn)品發(fā)運(yùn)氣源獨(dú)立控制,包裝發(fā)運(yùn)工序電耗穩(wěn)步下降。
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