[原創(chuàng)]姜政華:膜法制氧助燃技術(shù)助力水泥爐窯節(jié)能減排

中國水泥網(wǎng)信息中心 張曉燁 · 2013-10-16 10:10 留言

  “就像跑馬拉松,我們?cè)谇懊骓斨L(fēng)跑,后面也隨時(shí)有可能追趕上來,一旦停下來,就落后了”,煙臺(tái)華盛燃燒設(shè)備工程有限公司(以下簡稱煙臺(tái)華盛)董事長姜政華近日與中國水泥網(wǎng)記者探討膜法制氧助燃技術(shù)時(shí)如此感慨,盡管煙臺(tái)華盛擁有自主研發(fā)的膜法制氧、富氧助燃節(jié)能裝置的國家發(fā)明專利,但如何保持一直前進(jìn)的動(dòng)力,領(lǐng)跑好這場馬拉松,是作為領(lǐng)頭人的姜政華需要考慮的。

  煙臺(tái)華盛董事長姜政華在2013中國水泥節(jié)能技術(shù)交流大會(huì)上暢談膜法制氧助燃技術(shù)

  富氧助燃——燃燒領(lǐng)域的二次革命

  迄今為止,人類消費(fèi)能源的80%是通過燃燒途徑得到的,而燃燒過程的排放物也是造成環(huán)境污染的主要原因。如何提高資源的利用率,并在利用的同時(shí)盡可能地降低對(duì)環(huán)境的影響,各種高效率、低污染燃燒技術(shù)的開發(fā)非?;钴S。

  富氧燃燒就是高效燃燒技術(shù)的一種,發(fā)達(dá)國家將其稱為“資源的創(chuàng)造性技術(shù)”,起源于美國、成熟于德國、推廣于日本,目前已經(jīng)在多個(gè)燃燒領(lǐng)域開始應(yīng)用。姜政華向記者解釋了富氧燃燒之所以節(jié)能的原因,它使燃料中的揮發(fā)份和沒燃盡的碳粒子在富氧中充分燃燒,在不增加燃料的前提下,火焰溫度提高100~350℃,使燃燒速度加快,熱輻射迅速增強(qiáng)的技術(shù)。該技術(shù)強(qiáng)化燃燒,降低空氣過量系數(shù),降低燃燒后的排氣量和粉塵量,降低二氧化碳,提高燃燒效率,使燃料在富氧燃燒中極大的轉(zhuǎn)化成熱能,工業(yè)爐窯或工業(yè)鍋爐采用該技術(shù)后,一般節(jié)能率在5~15%,經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益是巨大的。

  而膜法制氧技術(shù)堪稱富氧燃燒技術(shù)的后盾,作為一項(xiàng)成熟的制氧技術(shù),為提供富氧空氣用于燃燒領(lǐng)域開辟了一條新途徑。姜政華表示,特別是對(duì)回轉(zhuǎn)窯需要大流量富氧空氣,膜法制氧是最安全、投資量少,且安裝簡單,操作方便靈活,使用壽命長,維修費(fèi)用低,為我國工業(yè)爐窯應(yīng)用膜法制氧開辟出一條全新的道路。

  安全長效——膜法制氧的關(guān)鍵所在

  姜政華介紹,煙臺(tái)華盛的膜法制氧的過程是純物理過程,無相變等,常溫低壓下靜態(tài)制氧,制取的氧氣純度約為30%,無需儲(chǔ)存環(huán)節(jié),無需混合空氣,可直接入爐,沒有因混合空氣環(huán)節(jié)帶來的安全性風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)對(duì)窯爐、噴槍、燃燒器等造成損害。

  那么,在水泥工業(yè)高濃度的粉塵污染環(huán)境中,膜法制氧應(yīng)用于水泥行業(yè)的使用壽命又如何?姜政華說,煙臺(tái)華盛的膜法制氧是靜態(tài)制氧,經(jīng)不斷的研發(fā)與改進(jìn),且長期的應(yīng)用實(shí)踐證明,多級(jí)高效過濾器祛除粉塵污染物之后的膜材料具有10年以上的超長使用壽命。而且膜法制氧的分離過程是錯(cuò)流的,其空氣通道與富氧通道是分開的,因不斷輸入的空氣會(huì)將沉積在膜分離材料表面的粉塵在空氣通道帶走從而形成一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài),這并不影膜法制氧過程的使用。

  通俗的說,膜法制氧的過程的粉塵污染是有進(jìn)有出,最終達(dá)到平衡而不影響使用。即使存在的一定量的粉塵污染,當(dāng)10年后達(dá)到富氧膜達(dá)到其設(shè)計(jì)壽命時(shí),沉積下較多的粉塵也可以通過現(xiàn)場清洗措施使得制氧設(shè)備恢復(fù)其大部分性能。

  膜法制氧助燃技術(shù)助力水泥爐窯節(jié)能減排

  近兩年,我國水泥工業(yè)的NOx排放問題已成為國家環(huán)保部門和媒體關(guān)注的熱點(diǎn)。今年上半年,《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》已經(jīng)完成全國征求意見,并已遞交送審稿,《標(biāo)準(zhǔn)》征求意見稿明確要求,現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線NOx排放限值要從當(dāng)前800mg/Nm3的水平降至450mg/Nm3,新建水泥生產(chǎn)線則要低于320mg/Nm3。目前,水泥企業(yè)對(duì)脫硝的關(guān)注程度日益上升。

  膜法制氧助燃技術(shù)可有效抑制NOx的產(chǎn)生,由于富氧煅燒提高了燃燒強(qiáng)度使火焰縮短,為加大火嘴的軸流風(fēng)速創(chuàng)造了條件。軸流風(fēng)速的加大,在保持火焰總體強(qiáng)度基本不變的情況下,將火焰的核心燃燒區(qū)扁平化拉長,在保持燒成帶煅燒強(qiáng)度的同時(shí),降低了火焰的燃燒峰值,縮短了1700℃以上的峰值區(qū)間,延長了1700℃以下的核心區(qū)間,從而減少了氮氧化物的生成機(jī)會(huì)。

  姜政華以2012年煙臺(tái)華盛研發(fā)生產(chǎn)的MZYR-12000膜法制氧富氧助燃節(jié)能裝置在河南天瑞集團(tuán)汝州水泥有限公司日產(chǎn)5000噸的水泥回轉(zhuǎn)窯上試運(yùn)行的數(shù)據(jù)為例,進(jìn)一步佐證了膜法制氧助燃技術(shù)再幫助水泥爐窯節(jié)能減排方面的優(yōu)勢。

  數(shù)據(jù)顯示,該爐窯火焰溫度提高了200℃,二次風(fēng)溫提高100℃。2012年11月經(jīng)運(yùn)行對(duì)比測試節(jié)煤率達(dá)到8.18%以上。加裝富氧助燃裝置后熟料的28d抗壓強(qiáng)度達(dá)到了53.2MPa,與未加裝富氧助燃裝置比較,熟料抗壓強(qiáng)度提高了2.8MPa,熟料的質(zhì)量得到了改善。通過在線儀表進(jìn)行測試,加裝富氧助燃裝置后,水泥窯排放煙氣中NOx濃度降低了15.64%,SO2濃度降低了7.71%,同時(shí)煙氣流速降低了2.28%,總煙氣排放量有所減少,取得了較好排放效益。

  膜法制氧助燃技術(shù)以其獨(dú)特的優(yōu)勢,開始在水泥行業(yè)大展拳腳,煙臺(tái)華盛,也正不斷積聚力量,做好名副其實(shí)的領(lǐng)跑者。

  煙臺(tái)華盛燃燒設(shè)備工程有限公司

編輯:張曉燁

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