[原創(chuàng)]孔學標:遠離模仿 有實力方能趕超
由于需求的多樣化和差異化,如今只有尋求新路子,避免模仿和跟風,企業(yè)才有旺盛的生命力。自主研發(fā)既不是“拿來主義”,也不是“模仿秀”,而是實打?qū)嵉膭?chuàng)新。南京圣火水泥技術工程有限公司(以下簡稱南京圣火)董事長孔學標近日接受中國水泥網(wǎng)記者采訪時表示,僅僅是粗糙的模仿,沒有根本性創(chuàng)新,無法令企業(yè)持續(xù)發(fā)展。南京圣火成立十余年來,一直致力于水泥窯節(jié)能減排增效技術改造,且有自己獨特的門道。
孔學標對水泥窯節(jié)能增效頗有見解
南京圣火董事長孔學標
“二代”,助力水泥窯節(jié)能增效。
由中國建材聯(lián)合會提出的第二代新型干法水泥技術裝備研發(fā),主張以“創(chuàng)新提升、超越引領”為主要目標,瞄準以水泥窯為中心的核心技術的提升與拓展組織攻關,抓住節(jié)能減排突破點和輔之以全方位的智能化融合,使新型干法水泥技術裝備全方位達到世界領先水平。
孔學標對此表示認同,且認為“二代”概念的提出正合時宜,“目前我們雖是水泥產(chǎn)量大國,甚至是水泥裝備大國,但我們還不是水泥和裝備技術強國。雖有生產(chǎn)管理問題,但更迫切是要對現(xiàn)有相對落后的生產(chǎn)線進行技術改造和升級。因此現(xiàn)階段提出第二代新型干法水泥技術和裝備這個概念非常重要和及時”??讓W標認為,“二代”的提出正好督促那些平時不注重節(jié)能降耗的企業(yè),回過頭來檢查自己的技術和管理是否精細。
不過,對于“二代”如何從概念落到實地,孔學標則表示一定要在生產(chǎn)和科研上做實際的工作,雖然傳統(tǒng)技術創(chuàng)新較難,但現(xiàn)有的技術做到位了沒有,篦冷機在物料輸送模式和冷卻風控制效果上能否再有提升?現(xiàn)有使用的第二代第三代篦冷機如何技術升級?如何通過燃燒器改進降低熱力NOx的排放?諸多窯系統(tǒng)問題尚待改進。
創(chuàng)新,源于對環(huán)保的渴求。
近兩年,我國水泥工業(yè)的NOx排放問題已成為國家環(huán)保部門和媒體關注的熱點,各種數(shù)據(jù)、觀點、議論屢見于傳媒,敦促或指示水泥工業(yè)必須大幅減排NOx的聲音高漲。而誰曾想,孔學標對于氮氧化物減排的關注早在上個世紀九十年代就已將經(jīng)開始了。上個世紀九十年代,孔學標及其團隊就已開始研發(fā)低氮燃燒器,南京圣火低氮高效燃燒器利用其專利的可調(diào)旋流器,在操作中改變旋流器角度以調(diào)整火焰形狀。在圣火燃燒器噴嘴結構上,由于一次風射流厚度明顯增加,和對二次風引射速率的有效控制,從而具有延緩煤粉和二次風的混合,降低火焰峰值溫度、保護窯皮和減少熱力NOx生成的特點。
[Page]我們知道,煅燒水泥熟料時產(chǎn)生NOx的途徑主要有四種,第一種為熱力型NOx,它是燃料在水泥窯頭1400℃以上燃燒時會產(chǎn)生大量NOx;第二種為瞬發(fā)型NOx,它是有碳氫根存在時,于火焰前端瞬發(fā)形成的NOx,一般這種瞬發(fā)NO生成量的比例很??;第三種燃料型NOx,它是由燃料中所含的化學結合氮所產(chǎn)生的。第四種生料型NOx,它是由窯喂料中含氮的化合物分解后而形成的NOx。低氮燃燒器控制的就是熱力性NOx的產(chǎn)生。一根燃燒器,如果能控制住窯頭燒成溫度和降低火焰的峰值溫度,控制二次風的引射速率避免局部過氧化氣氛,那么就可以極大降低窯頭燃料燃燒時產(chǎn)生的熱力型NOx的濃度。
對此,南京圣火又研發(fā)了新型雙通道燃燒器,采用的原理就是控制一次射流對二次風的引射速率,適當拉長火焰,降低火焰峰值溫度,另一方面控制了局部氧濃度,特別是對燃燒器出口至著火這一階段的氧濃度控制,從而大大降低熱力NOx的排放。
此外,孔學標表示,南京圣火還一直在研究分解爐燃燒器和三次風、二次風之間的關系,也就是分解爐內(nèi)燃燒與分解的組織問題,如何在欠氧燃燒狀態(tài)下,使煤粉盡快著火,并盡可能的還原煙氣中的NOx,從而幫助水泥企業(yè)節(jié)能降耗和減排。
增產(chǎn),小投資大收益之道。
南京圣火不僅在推進水泥行業(yè)環(huán)保方面可圈可點,在提升水泥產(chǎn)量方面同樣頗有經(jīng)驗。孔學標說,我國新型干法水泥生產(chǎn)技術發(fā)展起步于70年代左右,真正的國產(chǎn)大型化是在90年代初開始,這期間建成的生產(chǎn)線多為2500t/d和3200t/d規(guī)模,和5000t/d線相比,這兩種規(guī)模線熱耗、電耗偏高,設備陳舊技術不夠先進。南京圣火則有針對我國2500t/d、3200t/d兩個常規(guī)生產(chǎn)線強化設計和改造的實踐經(jīng)驗,增加少量投資可分別提產(chǎn)到3200~3500t/d、4000~4200t/d,且煤耗電耗下降明顯。
“過去不精細的設計,系統(tǒng)富余量較大,特別是系統(tǒng)輔機和部分主機富余量大,造成大馬拉小車,是這種規(guī)模生產(chǎn)線電耗、熱耗偏高的主要原因”,孔學標表示,南京圣火正是通過對原來生產(chǎn)線的改造,幫助企業(yè)提產(chǎn)降耗。
作為我國最早從事水泥窯技術研究人員之一的孔學標,不僅曾經(jīng)主持國家“七.五”重點攻關課題“水泥窯燃燒裝置”和我國2500t/d、5000t/d水泥生產(chǎn)線整套工程技術和關鍵裝備開發(fā),也是我國第一個10000t/d水泥線工程總設計師。創(chuàng)辦南京圣火并取得快速發(fā)展,得益于多年的經(jīng)驗積淀,也源于圣火人孜孜以求的努力。
孔學標與中國水泥網(wǎng)銷售總監(jiān)江勛(右),中國水泥網(wǎng)記者張曉燁(左)合影留念
編輯:張曉燁
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com