[萬里行]突出貢獻獎:琉璃河水泥郭玉全事跡

中國水泥網(wǎng)萬里行隨行記者 · 2009-08-18 00:00 留言

突出貢獻獎獲得者、琉璃河水泥公司郭玉全

  郭玉全,男,44歲,高中文化、中共黨員、高級技師,1983年3月到金隅集團琉璃河水泥有限公司參加工作。先后榮獲北京市勞動技術(shù)能手、全國建材行業(yè)“崗位技術(shù)能手”、北京市經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新標兵、2006年獲得“首都勞動獎?wù)隆?、金隅集團2005-2007年連續(xù)三年的“首席職工”。

  一、強化學(xué)習(xí),不斷提升自身綜合素質(zhì)

  郭玉全同志雖高中文化,但他通過多年不斷的學(xué)習(xí),高中文化的郭玉全同志,1983年參加工作以來,對待學(xué)習(xí)始終孜孜不倦,利用一切可利用的機會向書本、向同事學(xué)習(xí)。先后研讀了水泥工藝、維修鉗工、焊工、液壓潤滑等專業(yè)書籍。掌握了焊工、鉗工、液壓潤滑等有關(guān)的專業(yè)知識,特別是在液壓設(shè)備方面有較高的專業(yè)水平。

  郭玉全同志先后參與了伊拉克巴杜什水泥廠3200噸、琉璃河2000噸、2500噸水泥熟料生產(chǎn)線的調(diào)試、生產(chǎn)、改造工作;參與對河北曲寨、內(nèi)蒙遠航等2500噸水泥熟料生產(chǎn)線的技術(shù)服務(wù)工作;

  目前已經(jīng)是機械維修和生產(chǎn)工藝方面的復(fù)合型人才,成長為琉璃河水泥有限公司的骨干力量。參加工作以來,他從一個個液壓符號學(xué)起,明白一個個符號的意思,直至能完全看懂液壓原理圖并積極實踐,處理了多起液壓設(shè)備的故障難題,成長為我公司高低壓潤滑、液壓設(shè)備的行家里手。

  二、學(xué)以致用,積極參加經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動,解決了許多生產(chǎn)技術(shù)難題,創(chuàng)造出較大的經(jīng)濟效益。

  1、在正常生產(chǎn)運行中車削回轉(zhuǎn)窯輪帶,消除重大設(shè)備隱患。

  2006年11月初,2500噸熟料/d生產(chǎn)線的回轉(zhuǎn)窯頭檔輪帶出現(xiàn)了重大設(shè)備隱患,由于鑄造等原因,直徑5米、承載力300噸的回轉(zhuǎn)窯頭檔輪帶在環(huán)向位置上出現(xiàn)多處潰裂,形成凹坑,輪帶在以3.6r/min速度運轉(zhuǎn)與托輪接觸時產(chǎn)生垂直位移,位移產(chǎn)生的強大沖擊力更加劇輪帶的潰裂,形成惡性循環(huán),嚴重時輪帶垂直位移已達5mm,水泥基礎(chǔ)水平位移已達10mm,水泥基礎(chǔ)二次澆筑出現(xiàn)裂紋,已嚴重威脅了回轉(zhuǎn)窯的安全運轉(zhuǎn),如果更換新輪帶,定制周期至少三個月以上,即使有現(xiàn)貨可換,處理過程至少一個星期。公司組織專題會,討論通過了郭玉全提出的提議,解決了難題。那就是:在正常生產(chǎn)的情況下,在輪帶下面制作支架安裝一個車床用的刀架,利用回轉(zhuǎn)窯的自轉(zhuǎn),對輪帶進行車削的方案。經(jīng)過兩天兩夜連續(xù)車削,最終使托輪與輪帶接觸面由原來的20mm增至45mm,消除了輪帶表面的凹坑,使輪帶垂直位移由原來的5mm降至1mm,水泥基礎(chǔ)水平位移由原來的10mm降至3mm的安全范圍內(nèi),消除了重大隱患,使其至今還在平穩(wěn)運行,僅此一項就挽回經(jīng)濟損失200余萬元。

  2、改造空壓機系統(tǒng),節(jié)能降耗。

  2007年4月針對公司的兩條生產(chǎn)線的空壓機系統(tǒng)存在單獨供氣能源浪費的問題,提出并實施串聯(lián)改造,實現(xiàn)了兩條線五臺空壓機的共享,互備互用,還能節(jié)省一臺裝機110kw的空壓機運行,每年可節(jié)約電費、冷卻水費、維護費60萬元。

  3、預(yù)見性處理設(shè)備、工藝隱患,提高運轉(zhuǎn)率,再創(chuàng)歷史新高。

  2006年6~8月,剛剛從維修崗位回到了生產(chǎn)崗位擔(dān)當(dāng)窯工段長的郭玉全同志及時修訂、調(diào)整工藝參數(shù),保障回轉(zhuǎn)窯的安全高效運轉(zhuǎn);同時更要預(yù)見性地處理事故,不斷提高運轉(zhuǎn)率,最大限度的發(fā)揮回轉(zhuǎn)窯的潛能,創(chuàng)造了2500噸熟料/天的回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運轉(zhuǎn)87天不停車的國內(nèi)行業(yè)記錄。
2007年,在郭玉全的帶領(lǐng)和精心組織下,該公司兩條熟料生產(chǎn)線絕對運轉(zhuǎn)率達到95%以上、年產(chǎn)171.4萬噸熟料,創(chuàng)造了琉璃河水泥有限公司的歷史紀錄,超出當(dāng)年計劃產(chǎn)量6.4萬噸,創(chuàng)造效益500萬元。

  4、積極參與工藝設(shè)備改造,實現(xiàn)進一步的提產(chǎn)降耗

  2007-2008年期間,郭玉全同志通過在生產(chǎn)實踐中對原有的法國皮拉得窯頭噴煤管的結(jié)構(gòu)、原理、性能的認識消化,針對煤炭資源的緊張,煤矸石等低熱值能源被充分利用產(chǎn)生的煤質(zhì)變化影響煅燒的問題,提出了對噴煤管關(guān)鍵部位的結(jié)構(gòu)、參數(shù)的改進意見,并得到公司技術(shù)部門和皮拉得公司的認可支持,經(jīng)過一年多的改進、實驗,完全達到了預(yù)期效果,有效的解決了應(yīng)用低品位煤時形成的低溫長帶、長厚窯皮的工藝難題,提高了回轉(zhuǎn)窯燒成帶溫度,使水泥熟料產(chǎn)質(zhì)量有大幅度提高。

  2008年3月,郭玉全又會同相關(guān)部門對所轄的兩臺回轉(zhuǎn)窯預(yù)熱器系統(tǒng)改造,實現(xiàn)了兩臺窯的進一步提產(chǎn)降耗,改造后每年可多產(chǎn)熟料4萬余噸,產(chǎn)生經(jīng)濟效益300余萬元。

  郭玉全同志還多次對所轄設(shè)備進行小改小革:改造稀油站加熱系統(tǒng),解決高溫加熱產(chǎn)生積炭的問題,每年節(jié)約潤滑油費用6萬元;改造回轉(zhuǎn)窯冷風(fēng)套,解決冷風(fēng)套頭部高溫?zé)龘p影響工藝和設(shè)備的問題,延長其使用壽命3倍以上,降低成本每年達6萬元。

  如今,郭玉全同志已成為琉璃河水泥有限公司的熟料制備車間副主任,是琉璃河水泥有限公司的生產(chǎn)骨干和先進人物,在水泥熟料生產(chǎn)、創(chuàng)新活動中,發(fā)揮著越來越重要的作用。

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