[萬里行]突出貢獻獎:琉璃河水泥王貴生事跡

中國水泥網(wǎng)萬里行隨行記者 · 2009-08-18 00:00 留言

突出貢獻獎獲得者、琉璃河水泥公司副總王貴生

  王貴生,男,漢族,51歲,現(xiàn)任北京市琉璃河水泥有限公司副總經(jīng)理,在企業(yè)中他具有雙重身份,既是科研工作的帶頭人,又是對外服務業(yè)務的負責人。2005年榮獲金隅集團優(yōu)秀共產(chǎn)黨員稱號、2006年獲集團優(yōu)秀共產(chǎn)黨員稱號、2007年獲金隅集團科“十佳”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員稱號、2008年北京金隅集團有限責任公司“十佳”科技人員。從事水泥行業(yè)工作幾十年來,他刻苦鉆研,無私奉獻,從車間工人到公司高層領導,一路走來,他把寶貴的青春歲月都獻給了心愛的水泥事業(yè)。

  一、注重新技術(shù)的引進,改造工藝裝備,發(fā)電效益年年提升。

  2004年2月,王貴生同志被任命為動力車間主任、黨支部書記,當時車間設備故障多、發(fā)電量少、煤耗高、成本高、供暖沒有保障。王貴生同志臨危授命,面對嚴峻的形勢,他腳踏實地,埋頭苦干,從上任那天開始,他天天工作在現(xiàn)場,研究解決設備問題;深入到職工中去,聽取意見。王貴生同志帶領職工經(jīng)過幾個月的艱苦工作,先后解決了發(fā)電鍋爐經(jīng)常漏水問題;汽輪機、發(fā)電機軸瓦溫度高、振動大,發(fā)電機不能滿負荷運行;鍋爐機械出渣設備損壞,要人工出渣等幾十項設備問題、安全問題和環(huán)保排放問題,同時有效地解決了公司內(nèi)部及宿舍區(qū)四十萬平米的冬季停暖問題,保證了不間斷的供暖。

  公司新一線窯尾SP余熱鍋爐1995年投入運行,設計換熱面積986m2,出水溫度164℃,由于換熱面積小,煙氣阻力大對水泥窯工藝系統(tǒng)有一定的影響,以至于余熱利用不高達不到設計值,出水溫度只有125℃。為了有效的提高窯尾余熱利用率降低發(fā)電成本,王貴生同志提出改造方案:在原有SP余熱鍋爐的基礎上增加了900 m2的換熱面積與SP鍋爐并聯(lián)運行,總換熱面積增加到1886 m2,余熱鍋爐采用個性化設計,設計全新的流場,增加受熱面利用率和傳熱系數(shù),減少磨損和堵灰,減少漏風,合理設計各段受熱面,大幅提高了余熱鍋爐對不同能級的吸收效果。使得SP鍋爐產(chǎn)生含汽量3-5%的汽水混合物,溫度達到155℃,比原來提高了30℃,投運后年節(jié)煤近3000多噸,節(jié)約資金100多萬元。

  2004年、2005年動力車間出色完成各項經(jīng)濟指標,發(fā)電機組運轉(zhuǎn)率達到97%,全年運轉(zhuǎn)354天,年發(fā)電量超過 10100萬千瓦時,與設計相比增產(chǎn) 20%。

  二、致力于水泥余熱創(chuàng)新型低溫余熱發(fā)電技術(shù)研究

  傳統(tǒng)的水泥行業(yè)污染大,能耗高,如果不開拓思路、尋找出路,將嚴重制約水泥企業(yè)自身的生存與發(fā)展?!傲鹚倍€窯有可利用的余熱2000萬大卡/小時,如果利用這些余熱進行發(fā)電,不但能給企業(yè)創(chuàng)造很好的經(jīng)濟效益,而且可以節(jié)能減排,減少環(huán)境污染,創(chuàng)造很好的社會效益。通過計算和調(diào)查論證后,他給領導寫出調(diào)研報告和建議,建議得到了公司領導及有關(guān)專家的肯定。目前國內(nèi)外采用的新型干法水泥生產(chǎn)線低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)對窯頭、窯尾余熱鍋爐排出的高溫煙氣未進行分級利用,同時存在漏風、氣流分布不均、傳熱器積灰積垢等問題,噸熟料發(fā)電一般在26~28kwh,即便是具有先進水平的日本噸熟料發(fā)電能力也只達到33~38kwh?!傲鹚眲?chuàng)新型低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)是王貴生同志針對現(xiàn)有的新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電技術(shù)進行改造,更加充分地利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣和余熱,改進發(fā)電方法,提高發(fā)電能力,使水泥噸熟料發(fā)電量達到或超過45kwh。該項技術(shù)獲得國家發(fā)明和實用新型兩項專利。此條創(chuàng)新型低溫余熱發(fā)電生產(chǎn)線的建設,得到國家和北京市政府的大力支持,被國家發(fā)改委列為“十一五”期間十大節(jié)能示范項目,被北京市發(fā)改委列為“清潔能源示范工程”。

  創(chuàng)新型低溫余熱發(fā)電工程于2006年8月開工,王貴生同志擔任工程負責人。他帶領工程技術(shù)人員日夜奮戰(zhàn),克服了建設場地狹小,地下管、線、溝、道多,既要保證水泥生產(chǎn),又要保證工程進度等諸多困難,并先后解決了新型干法窯余熱發(fā)電的三個難題:一是窯頭余熱鍋爐磨損嚴重,故障多,使用壽命短的問題;二是窯尾鍋爐嚴重粘灰影響鍋爐效率的問題;三是200度以下余熱不能充分利用問題。創(chuàng)新型低溫余熱發(fā)電工程的成功運行實現(xiàn)了水泥、發(fā)電聯(lián)產(chǎn),每年為企業(yè)增加經(jīng)濟效益1500萬元。

  2009年“琉水”第二條創(chuàng)新型低溫余熱發(fā)電生產(chǎn)線建成,王貴生帶領公司科研技術(shù)人員努力改進、完善工藝流程,是發(fā)電機組的運行效率進一步提高,噸熟料發(fā)電量達到50千瓦時以上,再次刷新行業(yè)記錄。目前“琉水”每年余熱發(fā)電量相當于為社會節(jié)約3.2萬噸標煤,等于減少排放CO211.9萬噸、SO2827噸、NOx175噸。

  三、公司“走出去”戰(zhàn)略,對外服務產(chǎn)業(yè)的負責人

  琉水技術(shù)開發(fā)中心負責對外技術(shù)和勞務輸出,2005年底王貴生開始主管技術(shù)開發(fā)中心工作。琉水是一個國有老企業(yè),技術(shù)全面的優(yōu)勢。如何將技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為效益,王貴生同志認真分析當前國內(nèi)外新建水泥廠的形勢,親自跑設計院、承建承包單位、投資方。經(jīng)過辛勤的付出,終于贏得了豐厚的回報。

  幾年來,公司對外服務產(chǎn)業(yè)突飛猛進,服務項目已經(jīng)遍及全國28個省市,世界10多個國家和地區(qū),尤其是2008年公司成功中標,承包沙特HOFUF水泥公司SCC項目兩條世界上規(guī)模最大,性能最先進的萬噸生產(chǎn)線,標志著“琉水”已經(jīng)掌握了世界水泥工業(yè)的核心技術(shù),這充分展示了中國水泥工業(yè)的風采,為祖國爭了光。

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