黃花寨水電站碾壓混凝土現(xiàn)場試驗成果及啟示

李春敏1 劉樹坤2 · 2008-06-18 00:00 留言

(1.中國水利學(xué)會碾壓混凝土專委會  北京  100053; 2.水利水電科學(xué)研究院  北京  100044)

  黃花寨水電站位于貴州省長順縣墩操鄉(xiāng)格凸河上,擋水建筑物為110m碾壓混凝土雙曲拱壩,壩高110m,頂寬6m,最大底寬26.5m,壩頂弧長274.77m,碾壓混凝土總方量為28萬m3。大壩主體采用90天齡期三級配C20碾壓混凝土,抗?jié)B標(biāo)號W6,抗凍標(biāo)號D50,上游面防滲層采用90天齡期二級配C20變態(tài)混凝土和碾壓混凝土,抗?jié)B標(biāo)號W8,抗凍標(biāo)號D100,變態(tài)混凝土厚度0.5m,下游壩面采用厚度為0.5m的90天齡期三級配C20變態(tài)混凝土,抗?jié)B標(biāo)號W6,抗凍標(biāo)號D50。

  為了采用先進(jìn)的施工機具和工藝,在確保工程質(zhì)量的前提下加快施工進(jìn)度,簡化或取代溫度控制措施,經(jīng)有關(guān)專家與設(shè)計單位、項目業(yè)主、項目管理單位和施工單位共同研究,決定采用日本酒井SD451和德國寶馬BW202AD振動壓路機,在一水電站工地現(xiàn)場(就近使用現(xiàn)有砂石、混凝土系統(tǒng))進(jìn)行層厚100cm、75cm和50cm碾壓混凝土現(xiàn)場對比試驗,通過現(xiàn)場碾壓試驗,獲取第一手?jǐn)?shù)據(jù),探討突破現(xiàn)行規(guī)范30cm碾壓層厚,經(jīng)國內(nèi)知名專家評審,提出評審意見,經(jīng)過論證審批,希望在黃花寨碾壓混凝土拱壩次要部位,進(jìn)行工程性試驗。

1  試驗場地和條件

  試驗場地選擇: 根據(jù)黃花寨水電站地理位置、氣候條件和骨料巖性,經(jīng)各方研究選擇與其條件相似的落腳河水電站工地進(jìn)行試驗,其優(yōu)點是有較好的試驗場地,完整的砂石和混凝土拌合系統(tǒng),施工隊伍是將承擔(dān)黃花寨水電站的中標(biāo)單位,又有新購進(jìn)的德國寶馬BW202AD振動壓路機。缺點是混凝土拌合樓能力較低,可能對碾壓試驗產(chǎn)生不良影響。

2  現(xiàn)場碾壓試驗設(shè)備

  2.1  碾壓機具性能對照

  酒井SD451與寶馬BW202AD性能對照見表1。

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  2.2  測試儀器: 

  國產(chǎn)核子水分密度儀;  日本產(chǎn)RI密度儀(只進(jìn)行對比測試)。

  2.3  混凝土拌合樓:   一座2×1500混凝土拌合樓。 

3  現(xiàn)場碾壓試驗場地布置及試驗方案

  試驗場選擇在落腳河水電站永久管理用房和宿舍用房場地,該場地地面高程不能滿足防洪標(biāo)準(zhǔn)要求,需要回填加高約3m,正符合試驗要求。原設(shè)計為3個倉號,A號倉試驗區(qū)為碾壓層厚100cm,B號倉試驗區(qū)為碾壓層厚75cm,碾壓機具為酒井SD451振動壓路機; C號倉試驗區(qū)為碾壓層厚75cm、50cm,碾壓機具為寶馬BW202AD振動壓路機。

  試驗中由于拌合樓系統(tǒng)生產(chǎn)能力太小,現(xiàn)場改為A、B2個倉號進(jìn)行試驗,A號倉采用酒井SD451振動壓路機,碾壓層厚100cm,試驗?zāi)雺?層,共3m厚; B號倉采用寶馬BW202AD振動壓路機,碾壓層厚75cm、50cm,各試驗?zāi)雺阂粚?,?層厚125cm。

  A、B倉面積均為11.5m×30m,每個倉面分3條碾壓條帶,每個條帶面積3.5m×29m,四周邊為0.5m的變態(tài)混凝土,3條碾壓條帶分別進(jìn)行不同碾壓遍數(shù)的試驗; 第一條帶為2-8-2,即先靜碾壓2遍,振動碾壓8遍,后靜碾壓2遍; 第二條帶為2-10-2,即是先靜碾壓2遍,振動碾壓10遍,后靜碾壓2遍; 第三條帶為2-12-2,即是先靜碾壓2遍,振動碾壓12遍,后靜碾壓2遍。(試驗場地A、B倉條帶圖,圖1所示)

4  試驗原材料及混凝土配合比

  現(xiàn)場試驗采用落腳河水電站現(xiàn)有材料,骨料為灰?guī)r軋制,骨料為三級配,人工砂細(xì)度模數(shù)2.90,石粉含量12.8%; 與黃花寨水電站進(jìn)行試驗的人工砂接近,細(xì)度模數(shù)2.8,石粉含量13.4%。水泥為大方水泥廠生產(chǎn)的筑字牌P.O42.5普通硅酸鹽水泥,粉煤灰為安順電廠的二級灰,外加劑為北京科寧外加劑廠出品的高效緩凝型減水劑(表2)。 

5  試驗檢測數(shù)據(jù)(核子水分密度儀)

  5.1  A倉(酒井SD451振動壓路機)

  試驗?zāi)雺夯炷恋谝荒雺簩雍?00cm,由于混凝土拌合能力限制,每層分4次攤鋪,每次攤鋪厚度為27cm。

  試驗日期: 2006年9月27日;  

  底部100cm厚。

  第一碾壓層1檢測層30cm深檢測點位置(距碾壓層面)(表3)。

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  第一碾壓層1檢測層檢測結(jié)果(檢測深30cm)(表4)。

 
  第一碾壓層2檢測層60cm深檢測點位置(距碾壓層面)(表5)。


  第一碾壓層2檢測層檢測結(jié)果(檢測深60cm)(表6)。


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  第一碾壓層3檢測層90cm深檢測點位置(距碾壓層面)(表7)。

  第一碾壓層3檢測層檢測結(jié)果(檢測深90cm)(表8)。


  試驗?zāi)雺夯炷恋诙雺簩雍?00cm,合計總厚200cm,由于混凝土拌合能力限制,分4次攤鋪,每次攤鋪厚度為27cm。

  試驗日期: 2006年9月29日

  第二碾壓層檢測層檢測點布置(表9)。

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  第二碾壓層只檢測層深30cm(距碾壓層面)數(shù)據(jù)(表10)。

  試驗?zāi)雺夯炷恋谌雺簩雍?00cm,合計總厚300cm,由于混凝土拌合能力限制,分4次攤鋪,每次攤鋪厚度為27cm。

  試驗日期: 2006年9月29日

  第三碾壓層檢測層檢測點布置(表11)。

  第三碾壓層只檢測層深30cm(距碾壓層面)數(shù)據(jù)(表12)

  5.2  B倉(寶馬BW202AD)

  試驗?zāi)雺夯炷恋谝荒雺簩雍?0cm,由于混凝土拌合能力限制,分2次攤鋪,每次攤鋪厚度為27cm。

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  試驗日期: 2006年10月5日

  底部第一碾壓試驗層50cm厚。 

  第一碾壓層檢測點布置(表13)

  第一碾壓層檢測結(jié)果(檢測深45cm)(表14)。

  試驗日期: 2006年10月6日; 

  底部第二碾壓試驗層75cm厚。

  第二碾壓層檢測點布置(表15)。

  第二碾壓層檢測結(jié)果(檢測深70cm)(表16)。 

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6  碾壓混凝土28d齡期,鉆孔芯樣檢測數(shù)據(jù)

  A、B兩倉碾壓混凝土試驗塊,28d齡期后,用地質(zhì)勘探鉆機鉆取巖芯樣,芯樣直徑120mm,對芯樣進(jìn)行抗壓強度試驗,并對鉆孔進(jìn)行壓水試驗。

  碾壓混凝土28d齡期鉆孔取芯示意圖(表17)。

  A倉碾壓遍數(shù)2-8-2條帶芯樣抗壓試驗結(jié)果(表18)。

  A倉碾壓遍數(shù)2-10-2條帶芯樣抗壓試驗結(jié)果(表19)。

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  A倉碾壓遍數(shù)2-12-2條帶芯樣抗壓試驗結(jié)果(表20)。

  A號倉芯樣抗壓強度匯總表(表21)。

  B號倉芯樣抗壓強度匯總表(表22)。

7  結(jié)論和啟示

  (1) 試驗選在落腳河水電站,與黃花寨水電站自然條件相近,同是貴州灰?guī)r地區(qū),碾壓混凝土的配合比和原材料基本相似,試驗成果可以適用于黃花寨水電站。

  (2) 酒井SD451振動壓路機,A倉經(jīng)現(xiàn)場100cm層厚(分4次攤鋪每次攤鋪27cm)三層碾壓試驗(共300cm): 

  第一碾壓層 距碾壓表面30cm處: 
  碾壓條帶2-8-2、2-10-2、2-12-2各測6個點共18個點,相對密實度均大于97%,符合規(guī)范要求; 

  第一碾壓層 距碾壓表面60cm處: 
  碾壓條帶2-8-2檢測4個點相對密實度均大于97%,符合規(guī)范要求; 
  碾壓條帶2-10-2檢測4個點,有2個點相對密實度均大于97%,另2個點小于97%,分別為96.9%、96.5%; 
  碾壓條帶2-12-2測2個點,相對密實度均大于97%,符合規(guī)范要求; 
  60cm深共檢測10個點,相對密實度均值為98.92%; 

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  第一碾壓層 距表面90cm處: 
  碾壓條帶2-8-2檢測2個點,相對密實度均小于97%,不符合規(guī)范要求; 
  碾壓條帶2-10-2檢測2個點,相對密實度均大于97%,符合規(guī)范要求; 
  碾壓條帶2-12-2檢測2個點,均大于相對密實度97%,符合規(guī)范要求; 
  90cm深共檢測6個點,除1個點值屬異常,其余相對密實度均值為97.44%; 

  本試驗A倉共取芯樣37個,試驗結(jié)果: 芯樣強度未達(dá)到強度等級有2個分別為19.0MPa、19.9MPa,占5.4%,芯樣強度超過30MPa的有27個,占73%,芯樣強度超過40MPa的有17個,占45.9%,芯樣強度超過50MPa的有9個,占24.3%。未達(dá)到強度的試件,抗壓強度也達(dá)到設(shè)計強度95%~99.5%。初步分析5-1/2、4-1/3兩芯樣,可能是由于挖坑測試密實度,回填碾壓不密實或時間過長造成的。

  A號倉壓水試驗: 透水率0.095~0.11Lu。說明碾壓層厚100cm的碾壓混凝土具有良好的抗?jié)B性能。

  由此可以得出: 碾壓層厚100cm,分4次攤鋪,每次27cm,經(jīng)10~12遍SD451振動壓路機碾壓,相對密度可以達(dá)到97%規(guī)范要求; 

  (3) 寶馬BW202AD振動壓路機,B倉現(xiàn)場碾壓試驗檢測表明,碾壓層厚50cm,檢測18個點,相對密實度均小于97%,不符合規(guī)范要求; 碾壓層厚75cm,檢測16個點,除2個點相對密實度大于97%外,其余均不符合規(guī)范要求。

  本試驗B倉共取芯樣20個,試驗結(jié)果: 芯樣強度未達(dá)到強度等級有2個,分別為12.6MPa、14.8MPa,占10%,芯樣強度超過30MPa的有9個,占45%,芯樣強度超過40MPa的有1個,占5%,未達(dá)到強度的試件,抗壓強度也達(dá)到設(shè)計強度63%~74%,這與試驗過程有間歇降雨有關(guān)。

  B號倉壓水試驗結(jié)果,透水率分別0.47Lu、0.47Lu、0.47Lu、0.28Lu,平均0.42Lu。

  寶馬BW202AD對于碾壓層厚50~75cm不適用; 

  (4) 由于落腳河水電站試驗場,混凝土拌合生產(chǎn)能力限制,每次攤鋪時間較長,對現(xiàn)場試驗有一定影響; 

  (5) 現(xiàn)場試驗檢測儀器核子水分密度儀,檢測深為30cm,為檢測60cm、90cm深,現(xiàn)場采取挖坑下臥檢測,由于挖坑對已碾壓的混凝土有一定擾動,對碾壓混凝土質(zhì)量有一定影響。

  碾壓混凝土層厚100cm試驗成功帶來的啟示: 

  (1) 碾壓混凝土施工,碾壓層厚從30cm增大為100cm,功效增加2倍,施工速度加快,工程工期縮短。

  由于施工速度加快,對于100m~130m級的碾壓混凝土壩,工期可以在3~4個月。 

  (2) 完成壩體碾壓混凝土施工,對于100m級以下的碾壓混凝土壩,可以在2~3個月完成壩體碾壓混凝土施工,這樣一來,壩體施工完全可安排在枯水期完成,減化導(dǎo)流,取消或減化溫控措施,不僅加快速度、節(jié)約投資,還能保證碾壓混凝土施工質(zhì)量。

  (3) 由于碾壓混凝土澆筑強度增加,相應(yīng)要求砂石系統(tǒng)、混凝土拌合系統(tǒng)、水平、垂直運輸系統(tǒng)和倉面平倉等都要大幅度增加生產(chǎn)能力和設(shè)備,增加一定投資,造成單個工程使用率較低。

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  (4) 壩體施工模板承受荷載和錨固方式的變化,要求研發(fā)新型模板和錨固方式。

  (5) 變態(tài)混凝土的施工層厚發(fā)生變化,施工強度增大,要改變?nèi)斯げ僮鞴に?,適應(yīng)碾壓混凝土層厚變化。

  (6) 碾壓混凝土壩體施工工期縮短,使整個工程施工強度變的極不均衡,施工組織設(shè)計要適應(yīng)新的變化。

  (7) 目前規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量檢測設(shè)備核子水分密度儀,檢測范圍不能滿足要求,要研制新的檢測設(shè)備。  


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