由表3可以看出;氮氣膨脹劑加量(0.8 %(BWOC))較小時,在38℃ 的低溫情況下已經(jīng)顯示出較明顯的膨脹率(50 min時為2 %,120 min時為3 %,并且達(dá)到指標(biāo)要求);在75℃ 的中溫條件下,由于溫度升高,膨脹劑中的發(fā)泡劑分解為氣體的部分增加,致使膨脹率也隨之大幅度增加(膨脹率達(dá)到13%,達(dá)到指標(biāo)要求);而且,隨著膨脹劑加量的增加,膨脹效果也有較大幅度的提高。
在現(xiàn)場施工中,要求油井水泥外加劑的性能要具有單一性,便于在現(xiàn)場施工中能容易地控制水泥漿的各種性能。實驗室內(nèi)對加入氮氣膨脹劑的油井水泥的稠化性能進(jìn)行評價,結(jié)果見表4。
由表4可以看出,加入氮氣膨脹劑后,油井水泥的初始稠度值較低(一般在6~7 Bc),基本滿足固井施工的要求。通過實驗還發(fā)現(xiàn),氮氣膨脹劑的加入對油井水泥的稠化時間沒有明顯影響,說明氮氣膨脹劑本身不具備緩凝性能。
1.7.2 CaCl2 對氮氣膨脹劑的性能影響
圖2是38℃ 時氮氣膨脹劑水泥漿加CaCl2前后的膨脹性對比情況。由圖2可以看出;油井水泥漿中加入18 g CaCl2 后,其膨脹效果比未加CaCl2時有較大的改善;但是加入CaCl2后,油井水泥漿的流動度降低,對水泥漿的順利流動有所影響。
CaCl2是最常用的油井水泥促凝劑,CaCl2可以加速硅鋁酸鹽或石膏體系的水滑速度而起到促凝作用。CaCl2的加入提高了液相中Ca(OH)2 的溶解度,從而加速了C3S的水化速度,同時提前出現(xiàn)Ca(0H)2沉淀和提前結(jié)束誘導(dǎo)期。
2 氮氣膨脹劑作用機(jī)理
氮氣膨脹劑是由氮氣發(fā)氣材料,穩(wěn)定材料和表面活性劑組成。它的細(xì)度在0.015~0.03 mm 之間,在水泥孔隙內(nèi)均勻分布,同時吸附在穩(wěn)氣材料表面,再經(jīng)過表面活性劑的物理化學(xué)作用,使該分散體系處于高度穩(wěn)定狀態(tài),當(dāng)達(dá)到一定溫度后,與表面活性劑反應(yīng)放出氮氣。由于上部受到鉆井液和隔離液的壓力作用,使水泥漿只有橫向膨脹,有利于驅(qū)動大肚子井段的鉆井液,提高頂替效果,保證固井質(zhì)量;在水泥漿靜止膠凝失重時,由于水泥漿內(nèi)部不斷有氣體產(chǎn)生,使水泥漿擁有向外膨脹力和內(nèi)部結(jié)構(gòu)力,有效防止了地層氣體的侵入,強(qiáng)化了水泥漿和地層的膠結(jié)程度,從而有效防止了氣竄,提高了二界面固井質(zhì)量。
圖3為75℃、0.1 MPa條件下,每隔20 min測定的不同加量的膨脹劑發(fā)氣情況。由圖.3不難發(fā)現(xiàn),在不同加量下,體系的膨脹率隨時間的延長而增大,說明該膨脹劑穩(wěn)定性能好,發(fā)氣過程循序漸進(jìn),適應(yīng)水泥漿在環(huán)空靜止后,由于失重而導(dǎo)致的持續(xù)增加的環(huán)空壓力下降,膨脹率的漸增可以彌補(bǔ)不斷增大的重力損失,以平衡地層壓力;隨著水泥水化的不斷進(jìn)行,水泥漿體內(nèi)微粒的膠凝強(qiáng)度不斷增長,同時由于膨脹率的增大,得到的附加壓力相應(yīng)增大,從而改變漿體候凝中的失重特征,增加油氣運移阻力,實現(xiàn)環(huán)空氣竄;另一方面膨脹水泥漿體系由于產(chǎn)生體積微膨脹,有助于提高2個界面的膠結(jié)強(qiáng)度,補(bǔ)償水泥石的體積收縮,實現(xiàn)層問封隔。從圖3還可以看到,在50~70 min期間體系的膨脹率逐步變大,但變化量不大,這段時間恰好等于水泥漿在套管內(nèi)流動及到達(dá)環(huán)空預(yù)計位置以前所需要的時間,并且在特殊情況下,如長封固段、深井等要求的到達(dá)預(yù)計位置靜止以前時間較長,可通過控制膨脹劑中的發(fā)氣組分,適當(dāng)延長開始發(fā)氣的時間,以滿足不同固井工藝要求。
3 新型防氣竄體系在勝利油田的應(yīng)用
3.1 樊22—26井
樊22—26井是一口注水井,完井井深為3360m,油層頂位于井深2060 m,油層底位于井深3320m;一開用φ444.5 mm鉆頭鉆至井深237 m,下入φ339.7 mm套管至井深235.06 m;二開用φ215.9mm鉆頭鉆至井深3360 m,下入φ139.7 mm套管至井深3355.14 m,該井在井深2300 m處的最大井斜為6.3。。鉆井液密度為1.30 g/cm3,粘度為60s,濾失量為5 mL,泥餅厚度為0.5 mm,pH值為8,含砂量為0.3% ,井徑平均擴(kuò)大率為10.79 %。
3.1.1 水泥漿性能
水泥漿配方如下。
勝維G級水泥+0.9 %S902+0.5 %膨脹劑+0.5%SUS(W/C=0.44,75℃)
水泥漿密度為1.90 g/cm3,流動度為23 cm,常壓、75℃下養(yǎng)護(hù)24 h后抗壓強(qiáng)度為18 MPa,水泥漿稠度達(dá)到40 Bc的時間為108 min,120 min后膨脹率為25 %,6.9 MPa下30 min的失水量為45 mL。
3.1.2 現(xiàn)場注水泥
樊22-26井注入3 m3隔離液后,注水泥,水泥漿最高密度為l.90 g/cm3,最低為1.66 g/cm3,平均為1.88 g/cm3;注水泥壓力為6.5 MPa,替漿為38.8 m3,替漿壓力為0~8 MPa,碰壓20 MPa,敞壓候凝36 h。聲幅測井固井質(zhì)量為優(yōu)。
3.2 梁43-斜9井
梁43-斜9井是一口生產(chǎn)斜井,井深2800 m處井斜為36。,方位為360。,全角變化率為25。/m,完井井深為2943 m,下人φ139.7 mm N80套管(壁厚7.72 mm)和291根油管,總長為2850.99 m。使用聚合物鉆井液體系,鉆井液密度為1.20 g/cm3,粘度為54 s,濾失量為5 mL,泥餅厚度為0.5 mm,pH值為9,含砂量為0.3%,初切為2 Pa,終切為3 Pa。
3.2.1 水泥漿性能
水泥漿配方如下。
勝維G級水泥+0.8%S902+0.4% 膨脹劑+0.4%SUS(W/C=0.44。70℃)
水泥漿密度為1.90 g/cm3,流動度為23.0 cm,常壓、70℃下養(yǎng)護(hù)24 h后抗壓強(qiáng)度為18 MPa,水泥漿稠度達(dá)到40 Bc的時間為116 min,120 min后膨脹率為23% ,6.9 MPa下30 min失水量為68 mL。
3.2.2 現(xiàn)場施工
梁43-斜9井下套管后,循環(huán)鉆井液,固井前注3 m3 隔離液后,注水泥,替漿,頂替壓力為0~8MPa,碰壓15 MPa,水泥漿最大密度為2.0 g/cm3,最小為l.25 g/cm3,平均為1.88 g/cm3,敞壓候凝。候凝36 h,聲幅測井固井質(zhì)量為優(yōu)
3.3 臨2-23井
臨2—23井完鉆井深為1790 m,油層頂位于井深1280 m,油層底位于井深1755 m。該井井徑擴(kuò)大率為7.56 %。使用聚合物鉆井液,鉆井液密度為1.18 g/cm3,粘度為55 s,濾失量為6 mL,泥餅厚度為0.5 mm,pH值為8,含砂量為0.3 %。
3.3.1 水泥漿性能
水泥漿配方如下。
勝維G級+0.9%S902+0.4%膨脹劑+0.5%SUS+現(xiàn)場水(W/C一0.44,55℃)
水泥漿密度為1.90 g/cm3,流動度為23.0 cm,常壓、55℃下養(yǎng)護(hù)24 h后抗壓強(qiáng)度為15.5 MPa,水泥漿稠度達(dá)到40 Bc時用時127 min,120 rain后膨脹率為23% ,6.9 MPa下30 min失水量為55 mL。
3.3.2 現(xiàn)場施工
臨2—23井下完套管后,循環(huán)鉆井液,注入3 m3隔離液后,注水泥,泵壓為3 MPa,水泥漿最高密度為1.96 g/cm3,最低密度為1.78 g/cm3 ,平均密度為l.89 g/cm3,10 min后替漿21.5 m3,頂壓為0~8 MPa,碰壓為20 MPa,施工一切正常,敞壓候凝48h。候凝后聲幅測井固質(zhì)量為優(yōu)。
氮氣膨脹劑自2002年5月底推廣以來,已在高壓井、長封固段井及井徑擴(kuò)大率超標(biāo)井中應(yīng)用576井次,固井合格率為99.9 %,優(yōu)質(zhì)率為83.8% ,比同類型井固井合格率增長了3.41 %(2001年固井合格率為96.49% ),優(yōu)質(zhì)率增長15.96% (2001年優(yōu)質(zhì)率為67.84 %),避免了由于固井不合格而采取的其它補(bǔ)救等作業(yè),取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益。
4 結(jié)論
1.氮氣膨脹劑能顯著提高水泥漿體系的膨脹率,水泥漿在常壓下具有較高的抗壓強(qiáng)度,體系膨脹量可以達(dá)到25 %,對抗壓強(qiáng)度影響不大(常壓)。
2.氮氣膨脹劑對水泥漿體系的流變性、稠化時間沒有影響,與S902降失水劑配伍性好,并具有很好的抗鹽能力。
3.新型防氣竄水泥漿體系能夠提高二界面的封固質(zhì)量,直角稠化性能好,具有雙重防氣竄作用。
4.該體系即可以干混也可以濕混,使用方便。
原作者: 孫凌 呂容平 蔡濤 齊志剛