由試驗(yàn)流程和所發(fā)生的反應(yīng)可以看出磺化過程對(duì)于最終產(chǎn)物的合成有至關(guān)重要的影響, 因此對(duì)于磺化進(jìn)行試驗(yàn)研究,找到最佳的反應(yīng)條件,具有重要意義。
1 原材料與試驗(yàn)方法、儀器
1. 1 試驗(yàn)原材料
萘( 工業(yè)品)純度約為97.6%;濃硫酸( 工業(yè)品)濃度約為97%;甲醛( 分析純)濃度為37%—40%;氫氧化鈉(工業(yè)品)濃度約為33%;氫氧化鈉( 分析純)為粉劑;水( 自來水);秦嶺P.O42.5 R 水泥。
1.2 試驗(yàn)儀器、設(shè)備
強(qiáng)力攪拌機(jī)、恒溫蠟浴、三口瓶、冷凝管、溫度計(jì)、恒溫水浴箱、酸式滴定管、堿式滴定管、錐形瓶、托盤天平、分析天平、水泥凈漿攪拌機(jī)、截錐圓模等。
1.3 試驗(yàn)方案
在初步試驗(yàn)基礎(chǔ)上,對(duì)萘系高效減水劑的基本合成工藝參數(shù)按照單因素法進(jìn)行優(yōu)化,找出影響產(chǎn)品性能的顯著因素,確定其最佳合成工藝參數(shù)。在合成中涉及的因素分別是:加硫酸溫度(T1),萘與硫酸的摩爾比(N/S),磺化溫度( T2),磺化時(shí)間( t1), 磺化酸度( S1),水解時(shí)加水量(N/W1),水解時(shí)間(t2), 水解后酸度( S2),萘與甲醛的比例( N/F), 滴加甲醛的溫度( T3), 滴加甲醛的時(shí)間(t3), 縮合溫度(T4), 縮合時(shí)間(t4),縮合加水量(N/W2)。但是在單因素試驗(yàn)中研究的3 個(gè)因素為磺化溫度( T2),磺化時(shí)間( t1), 磺化酸度( S1),其余因素均固定不變。
按照GB 8077-87 《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法》測(cè)定水泥凈漿流動(dòng)度,w/c=0.29。水泥600 kg,水174 mL。
2 實(shí)驗(yàn)研究
2. 1 磺化溫度對(duì)萘系高效減水劑性能的影響
磺化溫度( T2)選取4 組,分別為155—160、160—165、165—170、170—175 ℃。其他試驗(yàn)條件為:于80 ℃熔萘,在155 ℃下滴加硫酸約0.5 h,N/S 為1∶1.36,磺化3 h 后,降溫至120 ℃時(shí)加水水解約1 h,N/W1 為1∶3.5,然后降溫至85 ℃進(jìn)行滴加甲醛約3 h,N/F 為1∶0.9,滴完后在100—105 ℃左右恒溫6 h,縮合加水量N/W2 為1∶1.5。
由圖2 水泥凈漿流動(dòng)度對(duì)比試驗(yàn)可知,最佳磺化溫度為160—165 ℃。原因主要是溫度低于160 ℃時(shí),α-萘磺酸生成比例相應(yīng)提高;高于165 ℃后,就易生成萘二磺酸等磺化產(chǎn)物,此兩種產(chǎn)物都不利于后期縮合的進(jìn)行,從而影響產(chǎn)品的性能[3]。
2. 2 磺化時(shí)間對(duì)萘系高效減水劑性能的影響
磺化時(shí)間( t1)選取4 個(gè),分別為3、2.5、2、1.5 h。其他試驗(yàn)條件為:于80 ℃熔萘,在155 ℃下滴加硫酸約0.5 h,N/S 為1∶1.36,在160—165 ℃磺化,降溫至120 ℃時(shí)水解1 h,N/W1 為1∶3.5,然后在85 ℃滴加甲醛約3 h,N/F 為1∶0.9,滴完后在100—105 ℃左右恒溫6 h,縮合加水量N/W2 為1∶1.5。
由圖3 水泥凈漿流動(dòng)度試驗(yàn)可知,隨著磺化時(shí)間的延長(zhǎng),水泥凈漿流動(dòng)度越好。但超過2 h 以后,磺化時(shí)間增加雖然會(huì)使減水劑產(chǎn)品性能有所提高,但并不明顯。而反應(yīng)時(shí)間過長(zhǎng),則降低了生產(chǎn)效率,也易生成萘二磺酸等異構(gòu)物,因此,選擇最佳磺化時(shí)間為2 h。
2. 3 磺化酸度對(duì)萘系高效減水劑性能的影響
選取3 個(gè)磺化酸度( S1),分別為33%、31%、29%。
其他試驗(yàn)條件為:于80 ℃熔萘,在155 ℃下滴加濃硫酸約0.5 h,N/S 為1∶1.36,在160—165 ℃下磺化2 h,降溫至120 ℃水解1 h,N/W1 為1∶3.5,然后在85 ℃下滴加甲醛3 h,N/F 為1∶0.9,滴完后在100—105 ℃左右恒溫6 h,縮合時(shí)加水量N/W2 為1∶1.5。
由圖4 可知,磺化后的酸度嚴(yán)重影響著萘系高效減水劑產(chǎn)品的性能。酸度的大小反應(yīng)了萘的磺化程度,酸度高,磺化充分,β- 萘磺酸的產(chǎn)率高,后期縮合質(zhì)量好;酸度低,磺化不充分,磺化物中有不溶解于水的油狀物,影響后期縮合質(zhì)量。因此,磺化酸度在31%—33%時(shí)所得的減水劑產(chǎn)品性能較好。
3 結(jié)論
由上述試驗(yàn)可以看出,磺化過程控制的好,可以有效提高萘系高效減水劑的分散性能?;腔瘻囟葹?60—165 ℃,磺化時(shí)間為2 h,磺化酸度在31%—33%時(shí)所得的減水劑產(chǎn)品性能最好。