窯筒體余熱回收利用經(jīng)驗(yàn)
我公司原利用一條5000t/d生產(chǎn)線Φ4.8m×74m回轉(zhuǎn)窯筒體散熱供應(yīng)全廠職工洗浴。系統(tǒng)建于2008年,筒體表面溫度在300~350℃,采用2套7500型導(dǎo)熱片式換熱器罩,配合一臺(tái)蒸汽鍋爐,在停窯檢修時(shí)啟用鍋爐。2012年我公司新建一條5000t/d生產(chǎn)線,為綜合利用筒體余熱,在兩條窯上新建8組換熱罩。
1 筒體余熱回收工藝
筒體余熱回收工藝見(jiàn)圖1。
圖1 筒體余熱回收工藝
洗浴用水采用洗浴熱水箱和保溫水箱兩級(jí)換熱。洗浴熱水箱內(nèi)溫度>70℃,保溫水箱增設(shè)換熱器(比洗浴熱水箱少,起保溫作用)。洗浴熱水箱位置高于保溫水箱,利用水位差將洗浴熱水箱中熱水送入保溫水箱中。洗浴熱水箱補(bǔ)水采用液位電控閥控制,洗浴熱水箱向保溫水箱補(bǔ)水采用差量補(bǔ)水方式。這樣可以保證集中用水時(shí)保溫水箱溫度變化不大,或長(zhǎng)時(shí)間無(wú)人用水時(shí)保溫水箱保持溫度。同時(shí)由于洗浴熱水箱能及時(shí)補(bǔ)水,水溫變化小,在與取暖換熱水箱串聯(lián)時(shí)不會(huì)降低水溫而影響取暖效果。冬季兩條窯可錯(cuò)開(kāi)檢修時(shí)間,不影響供暖及洗浴。
原余熱罩采用兩頭水箱中間水管的結(jié)構(gòu),水管與水箱焊接處易因溫度變化產(chǎn)生變形開(kāi)裂,且管道采用無(wú)縫鋼管易被腐蝕,使用3年就出現(xiàn)腐蝕漏水現(xiàn)象,停止使用后,只能啟用蒸汽鍋爐。新余熱系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)水利用余熱發(fā)電系統(tǒng)的軟化水,換熱罩采用蛇形不銹鋼管,在使用過(guò)程中不易結(jié)垢,延長(zhǎng)了系統(tǒng)使用壽命。新舊余熱罩水管見(jiàn)圖2。
原系統(tǒng)供熱方式是供暖和洗浴分路供水,優(yōu)點(diǎn)是供暖和洗浴互不影響,缺點(diǎn)是溫度分布不均,供暖要24h全開(kāi),熱耗損大,洗浴開(kāi)啟時(shí)間短,使用時(shí)過(guò)熱,浪費(fèi)嚴(yán)重。新系統(tǒng)3個(gè)熱水箱采用集中串聯(lián)提供熱水的方式。由于供暖面積較大,冬季主要用于集中供暖和職工洗浴,冬季過(guò)后富余熱水可供余熱發(fā)電系統(tǒng)。
2 經(jīng)濟(jì)效益分析
1)2012年冬天開(kāi)始為辦公樓、中控樓、宿舍(兩棟)、專家公寓、食堂和招待所供暖,面積約18000m2。停用供暖鍋爐,一冬(3個(gè)月)可節(jié)約資金90萬(wàn)元。
2)停用洗浴蒸汽鍋爐,一年可節(jié)約資金75萬(wàn)元。
3)其余9個(gè)月將熱水用于余熱發(fā)電原水加熱,預(yù)計(jì)原水可提溫10℃,將原水軟化后用于發(fā)電。經(jīng)計(jì)算余熱發(fā)電系統(tǒng)全年可提高發(fā)電量100萬(wàn)kWh,按0.6元/kWh計(jì)算,每年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益60萬(wàn)元。
綜上計(jì)算,扣除系統(tǒng)每年維修和保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用15萬(wàn)元、工程主材費(fèi)用60萬(wàn)元以及建設(shè)施工費(fèi)用65萬(wàn)元,不到一年就可收回投資。
編輯:劉群
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