曲阜中聯(lián)分解爐溫度和一段篦下壓力自控系統(tǒng)效果顯著

山東曲阜中聯(lián)水泥有限公司 傅圣勇 來正新 秦至… · 2015-02-06 15:30 留言

  摘要:為穩(wěn)定熟料質(zhì)量、降低能源消耗和減輕中控操作員的勞動強度,公司多次提出能否利用現(xiàn)有條件,實現(xiàn)分解爐溫度的自動控制;實現(xiàn)一段篦冷機壓力的自動控制,以穩(wěn)定料層厚度提高二次風溫。為此,公司結(jié)合Plant Scape R500 DCS系統(tǒng),自行開發(fā)自動控制系統(tǒng)。

 1 改前控制現(xiàn)狀和改造基本思路

  山東魯城水泥有限公司1#、2#旋窯分解爐溫度原是通過中控員來進行人工頻繁調(diào)節(jié)的,即當溫度低時,需要加大喂煤量;當溫度高時,需要減小喂煤量。一二段篦冷機料層厚度是由中控員通過手動控制一、二室壓力和篦速調(diào)節(jié)的,因此存在料層厚度難以穩(wěn)定、二次風溫波動幅度大等問題。此外,整個燒成系統(tǒng)相應溫度、壓力、電流等諸多方面也是全憑經(jīng)驗操控,因此系統(tǒng)熱工制度波動大,常出現(xiàn)工藝設(shè)備故障,熟料質(zhì)量不穩(wěn)定、能耗高等問題。

  為穩(wěn)定熟料質(zhì)量、降低能源消耗和減輕中控操作員的勞動強度,公司多次提出能否利用現(xiàn)有條件,實現(xiàn)分解爐溫度的自動控制;實現(xiàn)一段篦冷機壓力的自動控制,以穩(wěn)定料層厚度提高二次風溫。為此,公司于2012年7月與有關(guān)的高校進行了技術(shù)交流,了解到要實現(xiàn)這二方面的自動控制,其核心是PID控制。因此決定結(jié)合Plant Scape R500 DCS系統(tǒng),開發(fā)我們魯城公司自己的自動控制系統(tǒng)。

  2 控制系統(tǒng)改造方案

  2.1 分解爐爐溫的自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)

  中控系統(tǒng)采用了Honney well公司的PlantScape R500 DCS系統(tǒng)。針對生產(chǎn)現(xiàn)狀,為進一步提高穩(wěn)態(tài)精度,縮短調(diào)節(jié)時間,研究采用基于控制組態(tài)軟件Control Builder的PID復合模塊,依據(jù)分解爐出口氣體溫度(FTTl8)的變化,通過PID控制程序?qū)ξ姑毫窟M行相應調(diào)節(jié),來實現(xiàn)爐溫的自動調(diào)節(jié)。

  (1)分解爐溫度數(shù)據(jù)的預處理。因現(xiàn)場采集的爐溫曲線有很多“毛刺”,不能真實反映分解爐的出口溫度,“毛刺”的存在會使PID系統(tǒng)因微分作用而難以穩(wěn)定,因此增加LEADLAG模塊用平均值濾波法進行數(shù)據(jù)預處理,預處理后的數(shù)據(jù)曲線平滑。

  (2)設(shè)置超溫報警。當爐溫低于設(shè)定值時,操作員站畫面發(fā)出紅色報警,提示中控員依據(jù)實際情況進行“切除自動”或“繼續(xù)自動”的選擇。

  (3)限幅操作。為防止爐溫自動控制失穩(wěn)時對窯系統(tǒng)造成傷害,對OP輸出值進行了限幅操作。

  2.2 篦床壓力的自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)

  篦床壓力自動調(diào)節(jié)依據(jù)一段壓力(GPT07)的變化,通過PID控制程序?qū)骼錂C篦速進行相應的調(diào)節(jié),以此穩(wěn)定料層厚度。其他設(shè)置與分解爐溫度自動控制系統(tǒng)類似。

  3 自動控制系統(tǒng)效果及其分析

  3.1 l#、2#線分解爐溫度自動控制運行效果

  2012年7月25日,13:50,1#線分解爐溫度自動控制系統(tǒng)投入試運行,2012年8月初,2#線分解爐溫度自動控制系統(tǒng)投入試運行。經(jīng)過一系列的整定工作后均取得了較好的使用效果,具體如下:

  (1)分解爐溫度曲線波幅基本控制在±4℃以內(nèi),其中1#線80%、2#線90%的時間穩(wěn)定在±3℃以內(nèi),取得了較好的控制水平;

  (2)PID OP輸出曲線較平滑,響應快速、滯后較??;

  (3)溫度回調(diào)快且無振蕩、無階躍現(xiàn)象出現(xiàn);

  (4)系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)響應特性極佳,動態(tài)響應特性較好,抗干擾能力強;

  (5)自動控制投運率均達到90%以上。使用效果對比見圖l~2,顯然,溫度波幅1#線分解爐由改前±7℃下降至±3℃;。2線由改前±8℃下降至≤±3 ℃;且能長期穩(wěn)定控制。

  3.2 1#、2#線篦床壓力自動控制系統(tǒng)運行效果

[Page]

  2012年8月41線和”2線的篦床壓力自動控制系統(tǒng)均投入了試運行,并取得了較好效果(見圖3~4):

  (1)篦床壓力曲線波幅基本控制在±3.5%。(1#線)和±2%(2#線)以內(nèi),且能長期穩(wěn)定控制,達較好的控制水平;

  (2)系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)響應特性極佳,動態(tài)響應特性較好,抗干擾能力強;

  (3)穩(wěn)定了料層厚度,提高了二次風溫,改善了煤粉的燃燒,提高了燒成帶溫度,有利于節(jié)能、降煤;

  (4)自動投運率近100%。顯然,篦床壓力曲線波幅。1線由改前±12%下降至±3.5%;2線由改前±l l%下降至≤±2%,且能長期穩(wěn)定控制。

  經(jīng)過筆者公司技術(shù)人員的努力和配合,分解爐溫度自動控制系統(tǒng)和篦床壓力自動控制系統(tǒng)得以成功開發(fā)和應用,且系統(tǒng)運營穩(wěn)定、效果良好,見表1。

 4 結(jié) 語

  實踐證明,(1)筆者自主開發(fā)的分解爐溫度控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)比較好的溫度控制精度,80%的時間溫度波幅穩(wěn)定在±3℃以內(nèi);由此又有利于降低煤耗,穩(wěn)定了窯熱工制度,提高了熟料質(zhì)量。(2)筆者自主開發(fā)的篦床壓力自動控制系統(tǒng)使篦床壓力曲線波幅基本控制在±2%以內(nèi),穩(wěn)定了料層厚度,提高了二次風溫,改善了煤粉的燃燒,提高了燒成帶溫度。(3)這二個自控系統(tǒng)的投用,使二次風溫約可提高50℃左右,煤耗(標煤)約可降低0.5 kg/t左右,有利于節(jié)能、降本和增效生產(chǎn);而且降低了中控操作員的勞動強度,從而有效避免了人工誤操作引起的工藝故障機率。

編輯:王欣欣

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