5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線改造實例

馬力 劉先成 解際強 宋衛(wèi)華 單紹仁 · 2014-10-22 12:58 留言

  筆者公司 5000t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線,運行中針對生產(chǎn)線存在的不足進行了改造,現(xiàn)介紹如下,以供與同行交流及探討。

  1 窯頭罩上加設(shè)防雨罩

  水泥廠窯頭罩是窯與篦冷機之間筆者的連接設(shè)備,其頂部混凝土夏季時常常脫落。分析認為,窯頭罩露天使用,夏季下雨時窯頭罩頂部靠近殼體部位的混凝土因雨淋而急冷收縮,遠離殼體部位的混凝土溫度基本不變,這樣因混凝土熱脹冷縮不一致而常常造成頂部混凝土脫落,導致窯頭罩高溫變形、燒損等事故。窯頭罩受雨淋是造成頂部混凝土脫落的主要原因。

  為解決以上問題,設(shè)計了窯頭罩的防雨罩(見圖1):在窯頭平臺以上的窯頭罩殼體加強筋上面焊接立筋,立筋上焊接縱筋及橫筋,縱筋及橫筋上面滿鋪彩板。立筋、縱筋及橫筋用矩形管60×40×2.5制作,彩板規(guī)格YX15-225-900。

  窯頭罩安裝防雨罩后,雨水不能澆淋窯頭罩,解決了窯頭罩頂部混凝土脫落問題,保證了窯頭罩的安全使用。

  2 煤粉倉進料裝置的改造

  筆者公司煤粉倉進料裝置示意圖見圖2。煤粉經(jīng)FU拉鏈機、雙向絞刀輸送到2個煤粉倉中的一個煤粉倉,此倉滿后雙向絞刀改變轉(zhuǎn)向,煤粉被送入另一個煤粉倉,絞刀依次循環(huán)換向工作。絞刀兩端是滾動軸承,中間設(shè)有一組吊瓦。投產(chǎn)一年半時間,絞刀非傳動端軸承損壞2次,中間吊瓦磨損更換4次,每次停磨期間均要檢查維護絞刀,絞刀存在事故頻發(fā)、維護維修工作量較大的弊端。分析認為,絞刀屬于三點支撐,不易找正,造成絞刀轉(zhuǎn)動時憋勁引起的附加力較大;煤粉進倉,每換一次倉,絞刀就要改變一次轉(zhuǎn)向,絞刀頻繁換向造成中間吊瓦固定螺栓容易松動。鉸刀三點支撐及頻繁換向是造成絞刀事故頻發(fā)的原因。

  根據(jù)以上分析的原因,我們對煤粉倉進料裝置進行了改造,詳見圖3。保留FU拉鏈機,拆除絞刀及其支撐平臺,在拉鏈機與煤粉倉之間安裝電液動正三通閥進行下料。根據(jù)煤磨產(chǎn)量,結(jié)合正三通閥的輸送能力及現(xiàn)場實際情況,選定正三通閥規(guī)格是500×500,角度50°。

  雙向絞刀改成三通閥后,煤粉倉的有效儲存量、計量不受影響。經(jīng)以上改造,一方面維護維修工作量大大減少,消除了對系統(tǒng)正常生產(chǎn)的影響;另一方面,省去1臺7.5kW絞刀電機,一項小小改造一年節(jié)電也是相當可觀。

  3  提高水泥磨系統(tǒng)產(chǎn)量的改造措施

  筆者公司水泥磨系統(tǒng),采用帶輥壓機的雙閉路粉磨系統(tǒng),水泥磨設(shè)計產(chǎn)量160~180t/h。生產(chǎn)中水泥磨產(chǎn)量一直在120t/h左右,經(jīng)過對輥壓機系統(tǒng)的V型選粉機改造,水泥磨產(chǎn)量提高到187t/h。改造措施如下。

  (1)輥壓機系統(tǒng)V型選粉機的進料溜子加設(shè)4塊均布板。改進前的進料溜子使物料在V型選粉機內(nèi)不能形成與選粉機寬度等寬的料幕,嚴重影響料餅的打散及V型選粉機的選粉效率,進而造成水泥磨喂料不足,影響水泥磨產(chǎn)量的提高。根據(jù)現(xiàn)場實際,在V型選粉機進料溜子內(nèi)部焊接4塊均布板(見圖4,均布板是不銹鋼板),使物料在V型選粉機內(nèi)部形成與選粉機寬度等寬的料幕并打散料餅,從而提高V型選粉機的選粉效果和產(chǎn)量。

  (2)V型選粉機進風側(cè)的最上面3塊打散隔板用鋼板封堵(見圖5)。用鋼板封堵后,使得風從其它的打散隔板通過,提高風的選粉效果,進而提高選粉機的產(chǎn)量。通過以上改造措施,提高了V型選粉機的產(chǎn)量,從而保證有足夠的物料喂入水泥磨進而提高磨機產(chǎn)量。

  4 黃土定量給料機進料溜子的改進

  筆者公司黃土配料使用定量給料機計量,定量給料機投入使用后,存在以下問題:減速機外殼溫度高達80℃,減速機內(nèi)部有均勻的“咚咚”的異常響聲;頭輪軸及尾輪軸與輪轂焊縫開裂,補焊后運轉(zhuǎn)一段時間焊縫再次開裂。分析認為,給料機進料溜子與皮帶接觸面積大,造成皮帶運行阻力大且運轉(zhuǎn)時皮帶有輕微打滑現(xiàn)象,引起減速機發(fā)熱和異常響聲。

  根據(jù)上述分析,對給料機進料溜子進行改進(見圖6):將進料溜子的長度由2630減小為2000,寬度由660減小為500,使進料溜子與皮帶的接觸面積由 1.74m2減小為 1m2,從而減小皮帶運行阻力。

  經(jīng)過以上改進使用至今1年有余,減速機溫度40℃左右,運轉(zhuǎn)聲音正常。

編輯:王欣欣

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