豫龍同力解決水泥磨入磨循環(huán)提升機(jī)返料的措施
摘要:年產(chǎn)100萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)線,水泥粉磨采用RP140×110輥壓機(jī)、φ4.2×13m閉路球磨機(jī)組成的高效聯(lián)合粉磨系統(tǒng),配套循環(huán)提升機(jī)返料嚴(yán)重,針對(duì)返料原因采取調(diào)整下料口和接料板間隙,增加一個(gè)接料口等措施,取得較好效果。
0 前言
駐馬店市豫龍同力水泥有限公司信陽(yáng)分公司是一條年產(chǎn)100萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)線,水泥粉磨采用RP140×110輥壓機(jī)、φ4.2×13m閉路球磨機(jī)組成的高效聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。該系統(tǒng)于2005年8月在河南省信陽(yáng)市一次帶料試車成功,該系統(tǒng)經(jīng)過(guò)近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐不斷總結(jié)提高,生產(chǎn)中逐漸解決了所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,生產(chǎn)日趨穩(wěn)定,現(xiàn)已超過(guò)設(shè)計(jì)值,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,現(xiàn)針對(duì)普遍存在的入磨循環(huán)提升機(jī)返料問(wèn)題解決作以下介紹。
1 前循環(huán)工藝流程和主要設(shè)備
該粉磨生產(chǎn)線的工藝流程見(jiàn)圖1,主要設(shè)備配置情況見(jiàn)表1。由圖1可知,熟料、石膏及混合材等按一定比例配料后由皮帶輸送機(jī)、循環(huán)提升機(jī)、皮帶輸送機(jī),由除鐵器裝置除鐵后經(jīng)V型選粉機(jī)入輥壓機(jī)喂料小倉(cāng)內(nèi),倉(cāng)下設(shè)有荷重傳感以控制和穩(wěn)定入輥壓機(jī)的物料量,經(jīng)過(guò)輥壓后的物料由提升機(jī)送入V型選粉機(jī),粗料返回經(jīng)喂料小倉(cāng)入輥壓機(jī)循環(huán)輥壓,細(xì)料由旋風(fēng)分離器分離出后入球磨機(jī)中進(jìn)行粉磨。輥壓機(jī)系統(tǒng)的廢氣經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)分別進(jìn)入V型選粉機(jī)和閉路球磨機(jī)系統(tǒng)的N3000高效水平渦流選粉機(jī)[1]。
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2 循環(huán)斗提返料原因及分析
筆者公司輥壓機(jī)配套循環(huán)提升機(jī)(入磨循環(huán)斗提)型號(hào)為NSE650×42850,投入生產(chǎn)后返料嚴(yán)重,提升機(jī)電流高(220A以上),返料沖刷著提升機(jī)殼體,形成噪音污染的同時(shí)造成提升機(jī)殼體磨爛,增加了現(xiàn)場(chǎng)維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和不安全因素,同時(shí)造成環(huán)境污染(帶有冒煙現(xiàn)象),我們通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察和總結(jié),發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)P.O42.5水泥時(shí)一直存在返料,而生產(chǎn)P.C32.5水泥時(shí)很少有返料,停機(jī)檢查入磨循環(huán)斗提出料口和接料板等系統(tǒng)設(shè)備時(shí)均無(wú)異常,從中控操作記錄中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)P.O42.5水泥時(shí)O-Sepa選粉機(jī)頻率在32HZ左右,比生產(chǎn)P.C32.5水泥時(shí)的28HZ高4HZ,此時(shí)前循環(huán)的循環(huán)風(fēng)機(jī)的頻率生產(chǎn)P.O42.5水泥時(shí)在42HZ左右,比生產(chǎn)P.C32.5水泥時(shí)的50HZ低8HZ,為了保證水泥細(xì)度,一直存在這種現(xiàn)象,這樣顯得生產(chǎn)P.O42.5水泥時(shí)入磨物料少,循環(huán)物料中細(xì)粉較多,循環(huán)斗提循環(huán)負(fù)荷大,造成循環(huán)斗提的料斗內(nèi)細(xì)粉物料較多提升機(jī)在頂部到料時(shí)到不凈、到不及的現(xiàn)象,從而形成返料現(xiàn)象。
3 故障處理
3.1 操作和配料處理
3.1.1 控制直插板高度
通過(guò)分析可知,減少輥壓機(jī)的下料量,降低循環(huán)斗提循環(huán)負(fù)荷,首先采取操作上控制輥壓機(jī)直插板的高度,來(lái)減少輥壓機(jī)的下料量,該直插板是通過(guò)電液動(dòng)推桿控制的,把高度從小到大逐步實(shí)驗(yàn),開(kāi)始起到一定的效果,但運(yùn)行幾個(gè)小時(shí)后仍出現(xiàn)返料現(xiàn)象,不能徹底解決返料問(wèn)題。
3.1.2 調(diào)整配比,減少細(xì)粉物料
當(dāng)熟料中細(xì)粉較多時(shí)可增加沸石和石灰石的配比達(dá)到調(diào)整物料平均粒度、減少細(xì)粉物料的目的,通過(guò)該方案調(diào)整后,短期也起到一定的效果,但長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于生產(chǎn)PO42.5水泥時(shí)循環(huán)風(fēng)機(jī)的頻率在42HZ左右,循環(huán)后的物料中細(xì)粉逐漸增多,又慢慢出現(xiàn)返料現(xiàn)象,也沒(méi)有徹底解決返料問(wèn)題。
3.2 調(diào)整下料口和接料板間隙
為了能夠使提升機(jī)在頂部倒料時(shí)倒凈,筆者首先考慮到調(diào)整下料口和接料板間隙的方案,采取了縮小下料口和接料板之間的間隙,這樣能夠減少返料,調(diào)整后起到一些效果,返料問(wèn)題得到了有效控制,返料量有明顯減少。分析認(rèn)為,返料的根本原因是料斗里的物料在通過(guò)接料板之前沒(méi)有倒完,過(guò)了接料板后繼續(xù)往外倒造成的,因此調(diào)整接料板與料斗間隙不能從根本上解決問(wèn)題。
3.3 增加一個(gè)接料口
通過(guò)以上方案后,返料有所遏制,但沒(méi)有根本解決返料問(wèn)題,筆者組織集團(tuán)水泥磨系統(tǒng)專家進(jìn)行討論,濮陽(yáng)水泥粉磨工程師提出了增加一個(gè)接料口的方案,通過(guò)論證一致認(rèn)為可行,筆者就利用2013年大修時(shí)間實(shí)施了增加一個(gè)接料口的技改方案。實(shí)施如下:在原接料口的下部1.5米處增加一個(gè)高900款1500的接料口,接料口的物料用¢280的料管直接返回到V型選粉機(jī)(見(jiàn)工藝圖的虛線指示)。料斗經(jīng)過(guò)溜管接料板沒(méi)有倒完的物料,在二次接料板處接住,經(jīng)溜管入到V型選粉機(jī)內(nèi),改造后使用效果良好,提升機(jī)返料現(xiàn)象得到解決,提升機(jī)電流在200A左右。
4 應(yīng)用效果
筆者公司通過(guò)增加接料口等措施解決了普遍存在的入磨循環(huán)提升機(jī)返料問(wèn)題,提升機(jī)電流降低在200A左右,取得了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了安全文明生產(chǎn)。真正發(fā)揮出了輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的低耗高效、生產(chǎn)能力最大化的優(yōu)勢(shì)。
參考文獻(xiàn)
[1] 馬晨宇,呂永幸,張桂珍.Φ4.2m×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的中控操作.新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào),2009,(3):54-55
[2] 馬晨宇、呂永幸、楊揚(yáng).輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的生產(chǎn)調(diào)試及應(yīng)用實(shí)踐.水泥工程,2008(3):29-32
編輯:王欣欣
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