降低熟料堿含量 提高熟料后期強(qiáng)度
一、引言
我公司10000t/d熟料生產(chǎn)線試生產(chǎn)初期,配料率值、工序指標(biāo)和煅燒都穩(wěn)定正常,出窯熟料3天抗壓強(qiáng)度月平均為31.5Mpa,但28天強(qiáng)度月平均只有51.2Mpa,與我公司設(shè)定的內(nèi)控指標(biāo)(28天強(qiáng)度≥58Mpa)相差較多,嚴(yán)重影響產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)的開(kāi)拓。我公司相關(guān)質(zhì)量技術(shù)人員認(rèn)真組織分析研討,最終確認(rèn)導(dǎo)致熟料后期強(qiáng)度嚴(yán)重偏低的原因是熟料中堿含量太高(K2O含量高達(dá)1.65%),為此,我們對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)石灰石和頁(yè)巖中堿含量偏高,具體數(shù)據(jù)如下:
物 料 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
K2O |
Na2O |
石灰石 |
6.2 |
2.3 |
1.6 |
47.2 |
1.0 |
0.85 |
0.05 |
頁(yè) 巖 |
62.3 |
15.1 |
10.2 |
4.5 |
1.5 |
5.17 |
0.06 |
生料 |
13.12 |
3.15 |
2.20 |
43.3 |
1.0 |
1.05 |
0.05 |
熟料 |
22.11 |
5.32 |
3.51 |
65.02 |
1.6 |
1.65 |
0.08 |
二、原因分析
因石灰石和頁(yè)巖中堿含量偏高,造成熟料中堿含量偏高,由于堿和熟料礦物反應(yīng)生成含堿礦物和固溶體KC23S12和NC8A3,將使C3S難以形成,并增加游離氧化鈣含量,因而影響強(qiáng)度,因此堿含量越高,熟料后期強(qiáng)度越低,特別是隨熟料LSF的提高而降低,因此為提高熟料后期強(qiáng)度,最直接有效的措施就是降低原材料堿含量。如果原材料不能改變的情況下,配料時(shí)可適當(dāng)降低LSF,提高SM。
三、解決措施
為降低堿含量,提高熟料后期強(qiáng)度,公司質(zhì)量管理部門(mén)研究決定從兩方面著手:一是通過(guò)搭配開(kāi)采降低石灰石中K2O含量。我們以大蔣門(mén)礦山北側(cè)低堿高鈣石灰石為主,適當(dāng)搭配山頂表層高堿低鈣邊坡石灰石,通過(guò)搭配將入堆石灰石中K2O控制在0.7%以內(nèi);二是尋找低堿原材料代替頁(yè)巖。通過(guò)對(duì)周邊地區(qū)考察,我們發(fā)現(xiàn)有種高鋁鐵礦石的原材料堿含量較低,且化學(xué)成份比較符合配料要求,具體成分如下:
物 料 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
K2O |
Na2O |
高鋁鐵礦石 |
31.8 |
28.2 |
20.4 |
1.3 |
1.4 |
0.88 |
0.05 |
通過(guò)以上兩種措施的實(shí)施,我公司熟料中堿含量明顯降低,熟料中K2O基本控制在1.0%以內(nèi),熟料后期強(qiáng)度也大幅提高,28天強(qiáng)度月平均高達(dá)58.6Mpa,較前期提高7.4Mpa,具體數(shù)據(jù)如下表:
物 料 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
K2O |
Na2O |
生料 |
13.21 |
3.12 |
2.16 |
43.39 |
1.0 |
0.62 |
0.05 |
熟料 |
22.18 |
5.32 |
3.45 |
65.35 |
1.6 |
0.98 |
0.08 |
高鋁鐵礦石代替頁(yè)巖后生熟料化學(xué)成分:
名稱(chēng) |
K2O含量 |
3天強(qiáng)度 |
28天強(qiáng)度 |
頁(yè)巖配料時(shí)熟料 |
1.65 |
31.5 |
51.2 |
高鋁鐵礦石配料時(shí)熟料 |
0.98 |
30.8 |
58.6 |
四、結(jié)論
通過(guò)使用低堿高鋁鐵礦石代替頁(yè)巖配料,生熟料中堿含量大大降低,熟料3天強(qiáng)度在略降低的情況下,28天強(qiáng)度得到了很大的提高,超出了內(nèi)控指標(biāo)要求,為銷(xiāo)售市場(chǎng)的開(kāi)拓和徐州中聯(lián)水泥有限公司產(chǎn)品知名度的提高創(chuàng)造了有利的條件。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com