簡(jiǎn)述反擊錘式破碎機(jī)錘軸斷裂及篦板損壞及其改造
我廠玄武巖石破碎機(jī)選用PFC1609反擊錘式破碎機(jī),配套BW1200×11000板式喂料機(jī),除塵器為CXBC180-78扁袋除塵器。該系統(tǒng)有如下特點(diǎn):
1)破碎比大,可達(dá)24~75,不需采用二級(jí)破碎,占地面積??;
2)系統(tǒng)能耗低,約為1.4~1.8kWh/t之間。
3)設(shè)計(jì)先進(jìn),制造精良,維護(hù)方便,運(yùn)轉(zhuǎn)率高。其錘頭、篦板、護(hù)板磨損量小,配件更換容易。
從1996年6月開始系統(tǒng)運(yùn)行30個(gè)月,破碎石灰石約36萬(wàn)多t,頁(yè)巖約4萬(wàn)t,石膏約1萬(wàn)t。石灰石出料粒度≤25mm,約占95%,25~30mm約占5%,其各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)設(shè)計(jì)要求。
1 板式喂料機(jī)
板式喂料機(jī)輸送槽采用了合理的底隙與側(cè)隙,保證了底板的交迭和側(cè)板的重疊,有效地防止了物料的散漏現(xiàn)象;導(dǎo)料槽與底板和側(cè)板亦有合理間隙,保證了板式喂料機(jī)正常運(yùn)行。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)料槽豎筋板由于邊部小物料擠壓造成彎曲,且時(shí)有小物料飛濺。為避免其增大板式喂料機(jī)負(fù)荷及小物料飛濺傷人,我廠按圖1中虛線將豎筋板變形部分割去。
圖1 導(dǎo)料槽結(jié)構(gòu)
1.底板;2.導(dǎo)料槽;3.筋板
2 反擊錘式破碎機(jī)常見故障排除及有關(guān)改造
2.1 正常停機(jī)后再次啟動(dòng)設(shè)備不轉(zhuǎn)
1)物料卡住轉(zhuǎn)子。
反擊錘式破碎機(jī)在停機(jī)之前已先關(guān)掉板式喂料機(jī),由于反擊錘式破碎機(jī)停機(jī)后約需十幾分鐘轉(zhuǎn)子部分才能克服慣性作用停轉(zhuǎn),恰因停機(jī)振動(dòng)或因其它原因造成板式喂料機(jī)前方物料掉入破碎腔造成物料卡住轉(zhuǎn)子。經(jīng)過(guò)仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),如果板式喂料機(jī)停在一個(gè)位置,底板上物料能全部溜下而后一塊底板物料因板喂機(jī)傾斜安裝而不會(huì)溜下,通過(guò)測(cè)定,此時(shí)底板停止在與水平線成37~40°夾角處。即處于大塊石灰石的休止角39°處。在護(hù)罩上作一停止記號(hào),以后每次均停在此處,從未發(fā)生故障。
2)固定錘軸端面擋塊的螺栓斷裂,螺栓頭部或擋塊掉入轉(zhuǎn)子與機(jī)殼之間的空腔內(nèi)。
此故障發(fā)生率較高,且大都是停機(jī)后再次啟動(dòng)時(shí)才能發(fā)現(xiàn)。經(jīng)檢查分析,確認(rèn)是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理造成的,如圖2。當(dāng)設(shè)備運(yùn)行時(shí),由于物料對(duì)錘頭的阻擋使錘頭在錘軸上轉(zhuǎn)動(dòng),錘軸受錘頭的磨擦力,此力通過(guò)錘軸傳遞給兩端固定擋塊后再傳遞給固定螺栓,使固定螺栓受剪切力過(guò)大,造成固定螺栓剪斷掉入轉(zhuǎn)子與機(jī)殼之間的空腔內(nèi),有時(shí)兩螺栓同時(shí)剪斷連同擋塊也一起掉入。剛掉入時(shí)由于反擊錘式破碎機(jī)的正常轉(zhuǎn)動(dòng),其不能阻止轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)(擋塊掉入有時(shí)會(huì)造成轉(zhuǎn)子停轉(zhuǎn))且隨轉(zhuǎn)子一起轉(zhuǎn)動(dòng),但在下次啟機(jī)時(shí)由于其卡在機(jī)殼與轉(zhuǎn)子之間的空腔內(nèi),造成負(fù)荷過(guò)大而不能啟動(dòng)。
根據(jù)此情況,我廠對(duì)錘軸兩端擋塊增設(shè)δ=25mm厚穩(wěn)定塊,如圖2虛線所示,有效地防止了螺栓剪斷及擋塊脫落。
圖2 錘頭部位結(jié)構(gòu)
1.擋塊螺栓;2.擋塊;3.錘軸;4.外錘盤;
5.錘頭;6.內(nèi)錘盤;7.隔圈;8.增設(shè)穩(wěn)定塊
2.2 錘軸斷裂
反擊錘式破碎機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,遇到難破物料,錘頭邊沖擊邊后退;當(dāng)錘頭脫離料塊時(shí),由于轉(zhuǎn)子離心力作用,錘頭沿錘軸旋轉(zhuǎn),錘軸受錘頭旋轉(zhuǎn)的摩擦力,當(dāng)錘軸兩邊擋塊穩(wěn)定可靠時(shí),此磨擦力即是錘軸所受的主要剪切力。當(dāng)大塊石灰石數(shù)量較多時(shí),錘頭的退縮旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)愈頻繁,產(chǎn)生的摩擦力達(dá)到錘軸的剪斷極限而造成錘軸斷裂。錘軸上的錘頭數(shù)量越多,斷裂機(jī)會(huì)越大,故我廠均發(fā)生在上三個(gè)錘頭的錘軸上,上兩個(gè)錘頭的錘軸均未斷裂。
錘軸斷裂在設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)一般不易發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)此故障現(xiàn)象一般為:
1)由于錘軸在設(shè)計(jì)上采用剪斷點(diǎn)在錘頭寬度方向兩邊,因而上三個(gè)錘頭的錘軸如斷裂在兩邊部錘頭內(nèi)側(cè),使得邊部錘頭軸只剩外錘盤為其支撐點(diǎn),故外錘盤處斷裂錘軸將產(chǎn)生歪斜,破碎機(jī)在停(啟)時(shí),錘頭與錘盤將產(chǎn)生不同于正常停(啟)機(jī)的金屬磨擦聲。
2)正常檢查時(shí),對(duì)比錘軸兩邊缺口,如位置不一,則已斷裂;或拆開錘軸擋塊,采用自制專用扳手轉(zhuǎn)動(dòng)軸一方,如另一方不動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)位置不一致則已斷裂。
錘軸斷裂的處理:
1)先將斷裂錘軸上的錘頭旋出錘盤。
2)采用大錘頭打擊法試一下錘軸是否能夠順利打出,如不行,則設(shè)計(jì)專用拉具依靠錘軸螺栓孔拉出。
2.3 篦板損壞及其改造
當(dāng)發(fā)現(xiàn)出料顆粒中有>30mm的大物料,一般為篦板條損壞。我廠篦板損壞兩次均為被破碎物料中含有金屬物造成,因而控制金屬物是有效防止篦板損壞的方法。其次還要防止因篦板螺栓松動(dòng)造成的損壞。
為了提高磨機(jī)產(chǎn)量,我廠在1998年10月底對(duì)反擊錘式破碎機(jī)篦板及篦板架進(jìn)行了綜合改造。
改造方法為:保持反擊錘式破碎機(jī)篦板原有優(yōu)點(diǎn)的情況下,擴(kuò)大篦板架下料孔,篦板篦縫縮小8mm,通過(guò)驗(yàn)算篦板強(qiáng)度,將篦縫透過(guò)率較原有篦縫透過(guò)率增大25%,大幅度降低出料粒度。
通過(guò)2個(gè)月的使用證明,反擊錘式破碎機(jī)產(chǎn)量約增大5t/h,生料磨月平均臺(tái)產(chǎn)較1~10月份平均臺(tái)產(chǎn)提高4.5t/h(見表1)。實(shí)踐證明,通過(guò)對(duì)反擊錘式破碎機(jī)的篦板改造,挖掘了破碎系統(tǒng)的潛力,降低了生料磨系統(tǒng)的能耗。
表1 改造前后反擊錘式破碎機(jī)與生料磨變化
項(xiàng)目 | 反擊錘式破碎機(jī) | 生料球磨機(jī) | ||
1~10月份平均 | 11~12月份平均 | 1~10月份平均 | 11~12月份平均 | |
臺(tái)產(chǎn)/(t/h) | 65 | 70 | 25.04 | 29.56 |
電耗/(kWh/t) | 1.4~1.8 | 1.4~1.8 | 29.59 | 24.12 |
編輯:
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