RM輥式磨的生產調試及完善
我公司現(xiàn)有5000t/d生產線,生料粉磨采用伯利休斯公司RM輥式磨。2005年4月底安裝完畢開始進行生產調試,試生產期間先后出現(xiàn)了磨機振動值過大、臺時產量低、外循環(huán)翻板閥漏風大等問題。經(jīng)過1個月的參數(shù)逐步調整和完善,6月中旬達產達標?,F(xiàn)將調試過程做一描述,供同行參考。
1 設計參數(shù)RM輥式磨的設計參數(shù)見表1。
表1 RM輥式磨設計參數(shù)
型號 |
RM57/28/555 |
通風壓差/Pa |
6500 |
磨盤直徑/mm |
5700 |
額定產量/(t/h) |
400 |
磨輥直徑/mm |
2800(4個) |
原料水分/% |
3~8 |
選粉機轉子直徑/mm |
5550 |
產品水分/% |
<0.8 |
額定風量/(m3/h) |
920000 |
產品細度(R80)/% |
12 |
2 工作原理
原料經(jīng)過進料溜管喂入磨內,落到雙凹槽磨盤上,在雙鼓面磨輥的研磨壓力作用下,物料先被內輥擠壓粉磨,然后在離心力的作用下移到外側,經(jīng)外輥再次擠壓研磨。最后被甩到磨盤的外緣并被通過噴口環(huán)的熱氣流吹向選粉機的靜態(tài)導向葉片,同時進行烘干。然后進入選粉機的轉子。靜態(tài)導向葉片的作用是保證原料沿整個轉子高度均勻地分布,同時,通過混合空氣和讓研磨過的原料旋轉起來,進行有效地預分離。較細的原料通過轉子,而后通過磨機出風口,經(jīng)收塵設備收集后作為成品進入生料庫。較粗的顆粒和轉子的葉片相撞,被推向導向葉片的方向,然后被排向轉子下面的錐體中,再次進入磨盤進行研磨。因此通過改變轉子速度,可實現(xiàn)產品的細度調節(jié)。
從磨機工作原理可以看出,其穩(wěn)定操作是建立在入磨物料顆粒大小均勻、料層穩(wěn)定、噴口環(huán)氣體風量和溫度、磨輥碾磨壓力等參數(shù)的合理調整上。
3 試生產前操作參數(shù)及磨機狀態(tài)設定
首次運行RM輥式磨機時,應做好必要的準備,并進行初始狀態(tài)設置,具體參數(shù)見表2、表3。
表2 磨機系統(tǒng)操作參數(shù)設置
喂料量/(t/h) |
250 |
氮氣壓力/MPa |
4.5 |
風量/(m3/h) |
760000 |
噴水量/(m3/h) |
3~6 |
入磨風溫/℃ |
<220 |
料層厚度/mm |
80 |
出磨風溫/℃ |
<80 |
擋料圈高度/mm |
140 |
液壓壓力/MPa |
10~12 |
風機閥門開度/% |
80 |
噴口環(huán)開度/% |
2/3/5 |
轉子轉速/(r/min) |
700 |
靜葉片角度/(°) |
60 |
噴水閥門/% |
50 |
表3 物料配比%
石灰石 |
砂巖 |
硫酸渣 |
粉煤灰 |
86.64 |
7.07 |
2.43 |
3.86 |
4 調試中遇到的問題及解決辦法
4.1磨機短時間內振動停車
4.1.1現(xiàn)象4月16日在回轉窯點火烘窯期間未投料的情況下,立磨按表2操作參數(shù)及磨機狀態(tài)設定進行負荷試車。投料運行3~5min磨機振動跳停(由于RM輥式磨的特殊結構決定它不能抬輥)。振動前料層厚度由65mm減少到40mm。連續(xù)3次投料試車同樣都是運行3~5min左右磨機振動跳停,情況十分相似。為了查找原因我們打開磨門對磨機系統(tǒng)進行檢查。
4.1.2原因分析檢查發(fā)現(xiàn)磨內磨盤上堆積物料很多且磨輥輾壓后的料墊松散不堅實。此現(xiàn)象表明原料水分小,干燥的物料流動性大,不能在磨盤上形成堅實的料墊,是造成磨機振動的主要原因。進一步觀察原料,由于原料配比中用砂巖、粉煤灰代替黏土,磨盤料層本身就不易穩(wěn)定形成,粉煤灰又是電廠除塵器排下的干燥細粉,流動性很大??梢娫闲阅芤彩怯绊懩C振動的又一原因。
4.1.3采取措施
1)打開磨機入磨溜子的吹風口,將粉煤灰提前用風吹走。避免落入磨盤影響料層穩(wěn)定;
2)增大磨內噴水量,噴水閥門開至80%~100%;
3)磨輥油缸壓力控制在8~12MPa,并根據(jù)料層厚度適當調整。
4.2磨機較長時間內振動停車
4.2.1現(xiàn)象及原因分析參數(shù)調整后再次啟動磨機系統(tǒng)試車,連續(xù)運行10min左右,磨機又發(fā)生振動跳停。通過察看中控室計算機記錄的有關參數(shù)曲線變化,發(fā)現(xiàn)以下參數(shù)波動較大:
1)磨機進出口氣體壓差由6320Pa逐漸增大到8790Pa。說明磨內物料不能及時排出,逐漸增多造成磨盤料層波動;
2)磨盤料層厚度由60mm增加到87mm;
3)外循環(huán)提升機負荷增大較快,電動機電流由62A增大到102A。打開磨門發(fā)現(xiàn)磨盤物料堆積較多并且表面有很多細粉。磨輥輾壓過的料墊比第一次試車時堅實。物料水分稍有增大,流動性變小。初步判斷原因是磨內通風量小不能將物料及時帶走,造成磨內、磨外循環(huán)物料增多,磨盤料層波動。
4.2.2采取措施
1)增大循環(huán)風機入口閥門開度,由80%調整到95%,增加通風量;
2)為了穩(wěn)定磨機運行,將選粉機轉速由700r/min降到550r/min;3)磨機振幅>1.0mm/s時,將研磨壓力由12.5MPa降到0.80MPa,待振幅減小后再恢復到12.5MPa。
4.3磨機臺時產量低
4.3.1現(xiàn)象及原因分析參數(shù)調整后,重新啟動磨機,運行正常。臺時產量穩(wěn)定在250t/h,油缸壓力11.5~12.5MPa,磨機壓差6800~7600Pa。運行24h后,逐步提高產量,到320t/h后,又出現(xiàn)磨機進出口氣體壓差增大到8 500Pa以上,外循環(huán)提升機電流上升到100A以上,料層厚度達到80mm以上。說明隨著產量的增加,磨內循環(huán)物料不能被風帶走,二次落到磨盤造成磨盤料層太厚而產生波動。
4.3.2采取措施鑒于上述情況,我們適當增大調節(jié)風環(huán)的通風面積,增大磨內通風,將風環(huán)調節(jié)拉桿定位由2/3/5增大到2/4/7。將循環(huán)風閥門調整到100%以增大循環(huán)風量,同時根據(jù)磨盤料層厚度增加油缸壓力到13.5MPa。調整參數(shù)后仍然不能有效提高磨機臺時產量。最后,不得不停機對整個磨機系統(tǒng)進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)磨機出風口與旋風除塵器連接管道之間的彎頭拐彎半徑過小,通風面積只能達到設計值的60%左右。嚴重影響磨機通風量和系統(tǒng)阻力。最后決定改造管道。2005年5月6~10日對出風管到彎頭進行了大面積改造。同時更新了設備原配噴水系統(tǒng),將噴水能力由10m3/h增加到25m3/h。通過改進,臺時產量增大到400t/h,達到了設計產量。在5月中下旬的試生產當中,我們又逐步增大風環(huán)的通風面積(由2/4/7到3/6/9)。外循環(huán)提升機的負荷穩(wěn)定在80A左右,臺時產量提高到425t/h以上。
4.4外循環(huán)翻板閥漏風大
4.4.1現(xiàn)象及原因分析在磨機的生產調試中還出現(xiàn)了外循環(huán)翻板閥漏風大的問題。漏風大的危害有:
1)由于漏風摻入一定量的冷風,造成進磨風溫下降,影響原料的烘干效果。
2)在系統(tǒng)總風量保持不變的情況下,漏風會使噴口環(huán)處的風速降低,從而導致循環(huán)料量增大、循環(huán)負荷增加、壓差升高,容易造成飽磨和振動停車。
3)如果為了保持噴口環(huán)處的風速而增加通風量,將會增大循環(huán)風機和窯尾排風機的負荷,浪費能源;同時會因系統(tǒng)風的輸送能力相對不足而降低產量。
外循環(huán)翻板閥漏風大的原因:
1)翻板的實際尺寸偏小造成邊緣漏風;
2)翻板中部因磨損而形成破洞。
4.4.2采取措施停磨后對翻板的邊緣進行適當加寬并補焊已磨損的破洞;定期檢查,視磨損情況及時補焊。通過修補,漏風的問題都得到了解決。
5 結論
在沒有現(xiàn)成經(jīng)驗可供參考的條件下,通過不斷摸索、改進和完善設計上的缺陷,優(yōu)化操作參數(shù),現(xiàn)在我公司的RM輥式磨運行平穩(wěn)。振幅一般<1.0mm/s,外循環(huán)提升機的電流65~85A,臺時產量穩(wěn)定在430t/h左右,產品細度12%,水分0.8%。各項指標達到設計要求。該磨機產量大幅度提高,保證了窯的生料供應,且每天有4h以上的避電高峰停車時間(用于檢修設設備),實現(xiàn)了節(jié)能降耗。
來源:水泥
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com