Φ4m×60m回轉(zhuǎn)窯大齒輪振動的原因與解決措施

  我公司2500t/d生產(chǎn)線的Φ4m×60m回轉(zhuǎn)窯投產(chǎn)運(yùn)行一年半后,出現(xiàn)了大、小齒輪間歇頂齒的咕咚聲,造成大齒輪劇烈顫動。我們經(jīng)過先后兩次原因分析與處理后,消除了大、小齒輪的振動現(xiàn)象。
 
  1 初次振動原因及處理措施
  初次振動時(shí),經(jīng)分析判斷,振動原因是兩托輪磨損引起大、小齒輪齒頂間隙變小,造成頂齒。測量各檔兩托輪外徑之間距離,也確實(shí)比安裝時(shí)的變大了(見表1),且各托輪磨損情況也有差別。

  表1托輪設(shè)計(jì)尺寸及磨損后測量數(shù)據(jù)mm為保持窯體中心線不變,根據(jù)各托輪的磨損情況分別頂進(jìn)不同距離。為防止調(diào)整過大造成托輪瓦發(fā)熱,在窯開起正常后,從四個(gè)角每次同時(shí)頂進(jìn)0.5mm。運(yùn)行24h后,觀察托輪瓦溫升情況正常后,再進(jìn)行下一次頂進(jìn)調(diào)整。直至接近原安裝尺寸時(shí),再根據(jù)各托輪磨損情況調(diào)整到相應(yīng)位置,以保持窯體中心線與原來一致。
 
  調(diào)整后,上述振動明顯消除。
 
  2 第二次振動原因及處理措施
  初次調(diào)整運(yùn)行3個(gè)月后,窯大、小齒輪又出現(xiàn)了間歇振動現(xiàn)象,局部位置顫動嚴(yán)重。起初我們?nèi)圆扇∩鲜鲛k法,甚至把三檔的托輪間距調(diào)到比安裝要求的略小一些,但效果仍然不好。由此判斷此次振動絕非僅僅是因兩托輪之間距離變化引起的。于是停窯檢查大小齒輪嚙合情況,發(fā)現(xiàn)小齒輪的嚙合面距其齒根部10mm位置已磨出3~4mm的凸臺階。將窯打輔傳,焊臨時(shí)固定支點(diǎn)做測點(diǎn),通過測定彈簧板兩側(cè)位置的窯體徑向跳動值,初步判斷大齒輪的徑向跳動情況。
 
  測點(diǎn)布置及測定結(jié)果見表2,第1和第3點(diǎn)為大齒輪螺栓連接處。

  從表2看出,窯體在第6和對稱的第8點(diǎn)的徑向跳動最大。由此我們判斷由于窯體大齒輪位置產(chǎn)生彎曲,大齒輪每圈運(yùn)行到第6點(diǎn)前后位置時(shí),頂在小齒輪磨出的凸臺上,使大齒輪產(chǎn)生劇烈顫動。
 
  處理辦法:
  1)用角磨砂輪機(jī)將小齒輪磨出的凸臺逐個(gè)打磨平。
 
  2)采取局部降溫的辦法調(diào)整大齒輪位置的窯體彎曲:盤窯將第6點(diǎn)轉(zhuǎn)到最頂端,用高壓水管間歇在窯體上部彈簧板兩側(cè)澆水冷卻,使上部窯體局部冷卻產(chǎn)生彎曲,同時(shí)在最下端的第8點(diǎn)隨時(shí)測量,當(dāng)該點(diǎn)下沉6mm時(shí),啟動輔傳盤窯。冷卻過程前后只用8min。觀察托輪與輪帶接觸面,判斷窯體其它位置沒有發(fā)生彎曲。
 
  冷卻過程中要注意:水不能澆到彈簧板上,不能局部急冷。將水調(diào)成下雨?duì)?,間歇噴澆在窯體上部。這次整個(gè)處理過程只用了3h,窯開啟后至今運(yùn)行非常平穩(wěn),大、小齒輪的局部振動明顯消除了。
 
  3 結(jié)束語
  由于在處理小齒輪凸臺時(shí)現(xiàn)場打磨位置不方便,在小齒輪的兩側(cè)位置處理的不徹底,因此當(dāng)窯體竄動到上下限的位置時(shí),偶爾能感覺出大齒輪局部位置有很輕微的振動,待設(shè)備大修停機(jī)時(shí)再徹底處理。另外,北方冬季氣溫較低,使用3號開式齒輪油時(shí)由于黏度大帶不上油,會加劇大、小齒輪的磨損,因此在冬季時(shí)應(yīng)換用黏度稍低點(diǎn)的潤滑油。

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2024-12-24 20:41:47