0前言
我公司3000 t/d
熟料生產(chǎn)線自2004年投產(chǎn)以來,回轉(zhuǎn)窯出現(xiàn)過兩次較嚴(yán)重的振動(dòng)情況。分析發(fā)現(xiàn),兩次振動(dòng)的起因不同,為此采用了不同的處理方法,比較徹底地解決了振動(dòng)問題?,F(xiàn)將振動(dòng)原因分析及處理措施與大家共享,供參考。
1 基礎(chǔ)下沉引起的振動(dòng)與測(cè)量
1.1振動(dòng)情況
2005年7月至9月,回轉(zhuǎn)窯出現(xiàn)了不正常的振動(dòng)情況,主要表現(xiàn)為Ⅰ檔、III檔水平方向和垂直方向振動(dòng)較大,軸向振動(dòng)不大(站在窯臺(tái)上感覺很明顯),Ⅱ檔振動(dòng)明顯小于Ⅰ檔、III檔。根據(jù)回轉(zhuǎn)窯基礎(chǔ)所處位置的地質(zhì)條件及基礎(chǔ)情況,分析認(rèn)為是由于Ⅰ、Ⅱ、III檔基礎(chǔ)的不規(guī)則下沉,造成了回轉(zhuǎn)窯托輪的擺放位置發(fā)生變化,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯中心線發(fā)生了偏斜從而引起了振動(dòng)的。由于原±0.00平面被破壞,我們重新設(shè)定基準(zhǔn)平面后測(cè)得的基礎(chǔ)沉降數(shù)據(jù),無法與回轉(zhuǎn)窯建成后當(dāng)時(shí)測(cè)定的沉降點(diǎn)常量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,故而無法確定基礎(chǔ)到底沉降了多少。因此,2005年9月我們測(cè)量了回轉(zhuǎn)窯筒體軸線的垂直直線度和筒體軸線水平直線度,以從另一角度來判斷Ⅰ、Ⅱ、III檔基礎(chǔ)的下沉情況。
1.2振動(dòng)測(cè)量與分析
?。?)筒體軸線垂直直線度的測(cè)量。其測(cè)量方法是利用水準(zhǔn)儀建立一個(gè)水平基準(zhǔn)面,由標(biāo)尺讀取各檔位輪帶正下方最低點(diǎn)相對(duì)于水平基準(zhǔn)面的高度,并根據(jù)輪帶的直徑以及輪帶與筒體之間的滑移量,計(jì)算得到回轉(zhuǎn)窯各檔支承處筒體中心在垂直方向上的相對(duì)高差,從而得到筒體軸線的垂直直線度,測(cè)量結(jié)果見圖1。
?。?)筒體軸線水平直線度測(cè)量。其測(cè)量方法是
利用經(jīng)緯儀在回轉(zhuǎn)窯的一側(cè)建立一個(gè)與窯頭和窯尾托輪底座中心連線基本平行的鉛垂基準(zhǔn)面,測(cè)量各檔位處輪帶相對(duì)于垂直基準(zhǔn)面的水平位移,然后根據(jù)輪帶直徑計(jì)算得到各檔位處輪帶中心的水平位置及其變化情況,輪帶中心與筒體中心在同一鉛垂面內(nèi),從而得到筒體軸線的水平直線度,結(jié)果見圖2。
?。?)測(cè)量結(jié)果分析。分析圖1和圖2的測(cè)量結(jié)果可以看出,該回轉(zhuǎn)窯存在問題主要有以下三方面:
?、佗髾n筒體中心與理想中心線有較大程度降低,達(dá)25 mm,同時(shí)筒體中心線向東偏移量達(dá)20 mm。
?、冖驒n輪帶比設(shè)計(jì)高度有一定程度降低,但目前Ⅱ檔筒體中心高出Ⅰ、Ⅲ檔筒體中心連線達(dá)34 mm,高出筒體理想中心線21.6 mm,同時(shí)筒體中心向東偏移6.9mm;
?、邰駲n輪帶向南端移動(dòng)較多,并有較大程度降低,同時(shí)筒體中心向西偏移量也達(dá)8.2mm。
1.3處理方案
根據(jù)回轉(zhuǎn)窯中心線的測(cè)量結(jié)果,結(jié)合回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)行狀況,我們討論決定:
?。?)測(cè)量過程中存在一定的誤差,測(cè)量結(jié)果與理想中心線的偏差太大,所以不能以測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)來對(duì)托輪進(jìn)行調(diào)整,但可以測(cè)量結(jié)果作為指導(dǎo)方向。
(2)考慮Ⅱ檔托輪與理想中心線的偏差相對(duì)較小且振動(dòng)也較小,故以Ⅱ檔托輪為基準(zhǔn)對(duì)Ⅰ、Ⅲ檔托輪進(jìn)行調(diào)整。
?。?)由于調(diào)整的過程是對(duì)窯筒體的校正過程,調(diào)整后托輪與輪帶的受力狀況將發(fā)生改變,所以應(yīng)采用“微量多次,邊調(diào)整邊觀察”的原則進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整數(shù)值及頻次初步確定如下:每次調(diào)整角度為15°,每天最大調(diào)整角度為90°,調(diào)整完成后觀察一天左右再進(jìn)行下一次的調(diào)整。
(4)調(diào)整過程中,應(yīng)同時(shí)對(duì)筒體溫度、托輪軸瓦溫度、窯速、投料量、液壓擋輪壓力等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄,還要對(duì)軸瓦油膜形成情況、窯的振動(dòng)狀況等無數(shù)據(jù)的參數(shù)進(jìn)行觀察,以比對(duì)調(diào)整前后變化情況,結(jié)合調(diào)整過程中回轉(zhuǎn)窯的振動(dòng)變化情況。如各項(xiàng)參數(shù)在幾次調(diào)整后漸趨好,則相應(yīng)要加大調(diào)整力度,否則應(yīng)調(diào)回。按照上述方案并通過一周多的調(diào)整后,回轉(zhuǎn)窯的振動(dòng)狀況得到了明顯的改善,Ⅰ、Ⅲ檔托輪各個(gè)瓦的調(diào)整數(shù)據(jù)見表1,其中托輪布置和托輪瓦編碼見圖3。
2 輪帶接觸面不平引起的振動(dòng)
2006年1月,回轉(zhuǎn)窯又出現(xiàn)了不正常的振動(dòng)情況,主要表現(xiàn)為Ⅰ檔、Ⅱ檔、Ⅲ檔軸向振動(dòng)較大,水平方向和垂直方向振動(dòng)不大(站在窯臺(tái)上手摸軸瓦座殼體感覺較明顯),并且Ⅰ的振動(dòng)大于Ⅱ檔的振動(dòng),Ⅱ檔的振動(dòng)又大于Ⅲ檔的振動(dòng)。根據(jù)這種情況我們分析認(rèn)為,可能是由于液壓擋輪與輪帶的接觸面不均勻造成的。
追溯到2005年年底,回轉(zhuǎn)窯在運(yùn)行中曾發(fā)生:液壓擋輪上部軸承破碎成碎塊,在回轉(zhuǎn)窯重力作用下,液壓擋輪接觸面的上部向窯頭方向傾斜,接觸面最下部與輪帶接觸面刮蹭;并且回轉(zhuǎn)窯不是在軸承一損壞就發(fā)生了跳停,而是一直運(yùn)行到卡死狀態(tài);停機(jī)后發(fā)現(xiàn)在輪帶的接觸面上出現(xiàn)了無規(guī)律不連續(xù)的很深的劃痕,最高與最低處相差近7mm。修復(fù)液壓擋輪后,由于操作的原因,當(dāng)時(shí)的窯速最高在2.8 r/min以下,故回轉(zhuǎn)窯的振動(dòng)不是很大。后來我們采用了“薄料快燒”的操作方法,回轉(zhuǎn)窯的窯速提高到3.5 r/min,有時(shí)甚至達(dá)到3.8 r/min,這時(shí)回轉(zhuǎn)窯的振動(dòng)明顯大了很多,出現(xiàn)了嚴(yán)重的振動(dòng)情況。
由于輪帶接觸面上劃痕,使得接觸面存在高低不平的現(xiàn)象,液壓擋輪與輪帶的接觸情況屬于線接觸,回轉(zhuǎn)窯在運(yùn)行過程中接觸情況不時(shí)發(fā)生變化,有時(shí)在輪帶面上相對(duì)較高的地方接觸,有時(shí)在輪帶面上相對(duì)較低的地方接觸,不均勻接觸導(dǎo)致了回轉(zhuǎn)窯的軸向竄動(dòng)。而且由于Ⅲ檔距離液壓擋輪較近所以竄動(dòng)的幅度較小,Ⅰ檔距離液壓擋輪較遠(yuǎn)所以竄動(dòng)的幅度較大。針對(duì)這種情況,我們?cè)诓煌8G的情況下,現(xiàn)場(chǎng)架車刀對(duì)輪帶接觸面進(jìn)行車削加工,消除了輪帶上的劃痕,使輪帶接觸面平整,回轉(zhuǎn)窯的振動(dòng)情況得到了有效的改善。
3 結(jié)語(yǔ)
?。?)回轉(zhuǎn)窯的振動(dòng)不僅影響其本身的設(shè)備安全,而且影響其系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和熟料產(chǎn)質(zhì)量,繼嚴(yán)重影響企業(yè)效益,所以預(yù)防和及時(shí)控制回轉(zhuǎn)窯振動(dòng)非常關(guān)鍵,是生產(chǎn)管理、操作控制的點(diǎn)。
?。?)當(dāng)發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯振動(dòng)時(shí),要分析其產(chǎn)生的原因,并及時(shí)采取合理的技術(shù)措施。上述是我公司產(chǎn)生的二次振動(dòng),由于摸清了各次的產(chǎn)生原因,并采取了對(duì)應(yīng)的措施,從而使振動(dòng)問題得以解決。