石灰石庫(kù)料分布不均及定量給料機(jī)卡帶分析
1 石灰石入、出庫(kù)工藝及出現(xiàn)的問(wèn)題
我公司石灰石入庫(kù)配用B1000×40m膠帶機(jī),計(jì)量出庫(kù)選用DEMl220定量給料機(jī)。庫(kù)底設(shè)計(jì)為圓錐形漏斗,裝有棒閥及出庫(kù)溜子。石灰石入、出庫(kù)工藝布置見(jiàn)圖1。入庫(kù)石子的粒度見(jiàn)表1。
圖1 石灰石入庫(kù)及下料工藝流程
表1 入庫(kù)石灰石的粒度
粒徑/mm |
0~5 |
5~10 |
10~20 |
>20 |
含量/% |
34 |
27 |
30 |
9 |
在生產(chǎn)中,常出現(xiàn)石灰石庫(kù)石子分布不均及給料機(jī)石子卡帶現(xiàn)象。石子刮帶非常嚴(yán)重,一條環(huán)形帶的壽命僅有3個(gè)月。且卡帶常出現(xiàn)在皮帶的一側(cè),見(jiàn)圖2。而另一側(cè)不卡帶,也不刮帶。
圖2 定量給料機(jī)環(huán)形帶損壞形式
2 石灰石庫(kù)石子分布不均及石子卡帶的原因
2.1 入庫(kù)溜子結(jié)構(gòu)導(dǎo)致庫(kù)內(nèi)石子分布不勻
B1000×40m膠帶輸送機(jī)帶速2m/s,從膠帶機(jī)拋出的石子,碰不到前溜板,石子呈自由狀態(tài)下拋落入庫(kù)。該下料方式存在很大問(wèn)題。在帶速一定的情況下,質(zhì)量較大的石子拋得較遠(yuǎn),質(zhì)量較小的石子拋得較近,造成庫(kù)內(nèi)一邊是大石子,一邊是碎石子,庫(kù)內(nèi)石子分布嚴(yán)重不均(見(jiàn)圖3改進(jìn)前)。
圖3 石灰石庫(kù)入料溜子改進(jìn)前后結(jié)構(gòu)
2.2 給料機(jī)布置方向引起的石子下料不均
給料機(jī)的布置與庫(kù)頂石子的入庫(kù)方向互為90°,給料機(jī)垂直于分布不均的庫(kù)內(nèi)石子。石子在庫(kù)內(nèi)的運(yùn)動(dòng)方式是中心下料流動(dòng)。這樣,環(huán)形帶上出現(xiàn)的石子,總是一邊是碎料多,一邊是大塊石子多。大塊石子在下料過(guò)程中互相擠壓、碰撞,石子卡、碰環(huán)形帶的機(jī)會(huì)多,使該側(cè)環(huán)環(huán)帶易磨損。
2.3 庫(kù)底出庫(kù)溜子引起的石子卡帶
庫(kù)底出庫(kù)溜子底邊緣,焊接了一圈鐵板(稱(chēng)為接板,見(jiàn)圖4改進(jìn)前),目的是保證溜子與環(huán)形帶的間隙。但在焊接鐵板的時(shí)候,沒(méi)有順著原溜板平滑地接過(guò)來(lái),而是溜板與接板搭接,形成階梯狀。有石子卡在皮帶與搭接處之間,刮傷環(huán)形帶。
圖4 下料溜子改進(jìn)前后結(jié)構(gòu)
3 解決措施
3.1 改進(jìn)入庫(kù)溜子結(jié)構(gòu)
在距入庫(kù)溜子前溜板300mm處,加一塊擋板,擋板焊接在溜子兩側(cè)面的鐵板上(見(jiàn)圖3改進(jìn)后)。此處正好是大石子運(yùn)動(dòng)中的拋點(diǎn)處。為了增加擋板的耐磨性,在擋板上用螺栓固定了兩塊磨機(jī)的襯板。這樣改變了石子入庫(kù)運(yùn)動(dòng)的方式,破壞其自由拋落狀態(tài),讓物料均勻布入石子庫(kù)。
3.2 改進(jìn)出庫(kù)溜子結(jié)構(gòu)
將原出庫(kù)溜子的接板用氣割去掉。為避開(kāi)原焊接點(diǎn),上移50mm重新割開(kāi)溜板,然后在溜板上平滑地焊接接板(見(jiàn)圖4改進(jìn)后)。接板與環(huán)形帶的間隙,按著環(huán)形帶運(yùn)動(dòng)的方向,由10mm逐漸擴(kuò)大到80mm。
4 效果
該系統(tǒng)經(jīng)過(guò)以上改進(jìn)后,有效地避免了入庫(kù)石子的分布不均,杜絕了石子卡帶現(xiàn)象,延長(zhǎng)了定量給料機(jī)環(huán)形帶的使用周期。環(huán)形帶的壽命由原來(lái)的3個(gè)月提高到2年左右。
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