Φ2.4m×13m水泥磨篩分高產(chǎn)改造

我公司2臺Φ2.4m×13m開流水泥磨,在1994~1996年的生產(chǎn)運行中,由于細度偏粗,只能生產(chǎn)425號水泥,臺產(chǎn)最高只能達22t/h,主機電耗達33kWh/t,因此決定采用篩分磨技術(shù)進行改造。

1 改造內(nèi)容
  
改造工作內(nèi)容主要有:增大進料螺旋截面,提高過流能力;磨內(nèi)設(shè)置篩分裝置,二、三倉隔倉板加裝篩板,限制大顆粒流入三倉;三倉內(nèi)安裝3道微段激發(fā)裝置,激活物料拋撒死區(qū);對倉位進行調(diào)整,滿足粉磨特性要求;出料裝置改造;磨機配套布袋收塵器由原反吹風清灰改為壓縮空氣強制脈沖清灰,增加磨內(nèi)通風以提高磨機產(chǎn)量。改造后磨機工藝參數(shù)如表1。
表1 改造后磨機工藝參數(shù)

項目

一倉

二倉

三倉

合計

有效長度/m

3.00

2.00

7.25

12.25

研磨體/mm

Φ70~Φ100

Φ40~Φ60

Φ12×12   Φ10×10

 

裝載量/t

16.5

10.2

35

61.7

填充率/%

29.4

27.3

25.3

 

襯板形式

階梯

階梯

小波紋

 

 
2 調(diào)試過程和生產(chǎn)能力
  
收塵器加裝反吹風裝置于1997年3月14日下午完成,上表填充量考慮了調(diào)整余地,一、二倉按設(shè)計裝載量85%裝入,三倉按90%裝入,14日開始試車,按18t/h喂料,混合材摻加量為5%,細度1%~2%。
  15日產(chǎn)量調(diào)至23t/h,混合材不變,細度2%~3%。
  16日產(chǎn)量調(diào)至28~29t/h,細度4%左右,18時左右空壓機故障,清灰系統(tǒng)失效,通風條件惡化,磨機出現(xiàn)吐料,產(chǎn)量下調(diào)至25~26t/h,細度3%~4%。
  17日一倉補球1.5t,后產(chǎn)量上調(diào)至28t/h,細度4%左右,混合材仍為5%。
  18日,混合材增加至10%,細度4%~5%,產(chǎn)量仍保持28t/h。18日混合材繼續(xù)增加至12%,磨音沉重,產(chǎn)量下調(diào)至27t/h。
  18日四點班至20日白班,我們對磨機適應水分的能力進行了摸索,方法是逐漸增加混合材摻加量,從10%逐漸增加至14%,相當于入磨物料水分在3.5%左右,調(diào)試結(jié)果出現(xiàn)多次飽磨現(xiàn)象,磨機產(chǎn)量只能調(diào)至24t/h。
  19日,摻混合材14%,產(chǎn)量23t/h,細度3%~4%。
  20日,混合材摻量增至15%(相當于入磨水分3.7%)產(chǎn)量下調(diào)至21~23t/h,細度2%~3%,下午開始生產(chǎn)525號水泥,混合材摻加量為7%,磨機產(chǎn)量逐漸調(diào)至28t/h,細度始終在1%~2%范圍內(nèi)。
  通過調(diào)試,總結(jié)出了篩分磨機的規(guī)律:
  1)入磨水分<2.4%時,磨機能正常生產(chǎn);
  2)入磨水分2.5%~3.0%時,產(chǎn)量下降10%~15%;
  3)入磨水分在3.0%~3.5%時,產(chǎn)量下降20%~25%;
  4)入磨水分在≤2%時,磨機具有28t/h以上的生產(chǎn)能力。
  磨機改造后喂料暢通,解決了堵料問題,收塵器改造后阻力下降,磨內(nèi)通風良好,粉塵排放濃度達到國家標準。
 
3 出現(xiàn)的問題及解決措施
  
磨機改造試驗達標對生產(chǎn)來說是新技術(shù)管理的開始。由于篩分高產(chǎn)磨的結(jié)構(gòu)特點對工藝要求更加嚴格,對管理提出了更高的要求。在一年多的運轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上,我們對其管理使用中易出現(xiàn)的問題及解決問題的措施作了總結(jié)。
  1)出料篩板為鑄造件,篩縫為5mm±1mm,在實際制造中會出現(xiàn)偏大,個別的達7~8mm。Φ10mm×10mm微段尺寸較小,因制造方面的原因,出現(xiàn)了比設(shè)計尺寸還小的情況,磨損后容易卡在篩板縫上,造成磨機通風不良,出料不暢,降低臺產(chǎn)。
  針對這一問題我們做兩方面的工作,一是篩板采用45號鋼板,用銑床加工2~4mm篩縫,并進行淬火處理,提高其耐磨性。二是在使用一段時間后,用10mm孔的振動篩選微段,將尺寸不合格的去除,新進的微段采用Φ10mm×12mm圓柱型微段,通過這兩項措施,解決了篩板被堵的問題。
  2)鐵塊進磨后,造成磨內(nèi)篩板損壞。生產(chǎn)過程中,難免鐵塊混入物料進入磨機??此坪苄〉膯栴},會造成嚴重的后果,篩分磨中二、三倉間設(shè)有篩分隔倉板,碎鐵塊能將篩板堵死或損壞。我們在入磨皮帶上加裝一電磁除鐵器,解決了這一問題。
  3)磨機通風差會嚴重影響生產(chǎn),磨尾收塵經(jīng)過清灰改造后效果很好,其管理也要求嚴格,清灰空壓機壓力應為0.5~0.7MPa,在其工作壓力0.3~0.5MPa時,清灰效果明顯下降,會發(fā)生細粉吸附濾袋上的情況,增加通風系統(tǒng)的阻力,使風量減小,收塵袋骨架發(fā)生變形,濾袋破裂就會出現(xiàn)排放超標的現(xiàn)象。
  針對這些問題,我們在日常工作中加強了對收塵器輔助設(shè)備小空壓機的管理,保證清灰正常工作。濾袋采用品質(zhì)好的針刺呢,半年檢查骨架情況,對變形嚴重的及時清除更換,保證磨內(nèi)的通風。
  4)磨機沒有配套的烘干設(shè)備,混合材水分過大,造成磨機臺產(chǎn)的嚴重下降。
  為保證入磨物料水分<2.5%的要求,我們采用干粉煤灰和部分石灰石代替濕粉煤灰及青砂,對其加入量進行嚴格控制,青砂、礦渣等含水較多的混合材改到立窯下加到鏈板機上,用熟料的熱量對其烘干,基本解決了入磨水分高的問題。
  5)入磨物料粒度仍較大。因為250mm×1000mm的熟料細顎破,出料粒度有的達70~80mm,影響磨機產(chǎn)量。
  針對這一問題,我們已決定在合適機會,磨機前加裝二級破碎機,控制進磨粒度<30mm。
 
4 結(jié)語
  
有了嚴格的管理,使改造取得的明顯效果得以鞏固。5號水泥磨與4號磨工藝條件一致,但未經(jīng)改造,操作實際情況對比如表2。
表2 數(shù)據(jù)對比

項目

4號

5號

提高

臺時產(chǎn)量/(t/h)

26

22

18%

細度/%

4

6.4

 

電耗/(kWh/t)

25.65

31.82

19.4%(節(jié)電)

 
  從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,改造后的增產(chǎn)節(jié)電效果是明顯的,只計電費每年可節(jié)約30萬元左右,磨機改造合計投入48萬元,一年半的時間即可收回投資。

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