2000t/d窯外分解窯生產(chǎn)經(jīng)驗與體會

引言

  浩良河水泥廠整條生產(chǎn)線由南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院設(shè)計,生料粉磨采用沈陽重型機械廠制造的MPS3150型立式磨;燒成采用離線噴騰型分解爐窯;制成采用Φ3.8m×12m管磨機和R12.5-140/105型輥壓機組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。
  燒成系統(tǒng)于1995年6月10日一次點火成功,生產(chǎn)出第一批合格熟料,但這以后一波三折,于1995年末才通過72h考核,以后又經(jīng)過數(shù)次分析調(diào)整,運轉(zhuǎn)率略有提高,但一直徘徊在60%左右。針對有關(guān)情況,我廠對系統(tǒng)做了相應(yīng)的調(diào)整和有關(guān)設(shè)備改造。

1 主要設(shè)備

  燒成主要設(shè)備見表1。

表1 主要設(shè)備一覽表
名稱 型號規(guī)格
預(yù)熱器 單系列NH型C1、C2:Φ5 300mm,C3:Φ5 500mm;帶膨脹倉 C4、C5:Φ5 500mm
分解爐 離線噴騰型 Φ5.0m×17m
回轉(zhuǎn)窯 Φ3.95m×56m,斜度:4%
篦冷機 Fuller型,有效面積48.6m2(沈陽水泥機械廠制造)
喂煤系統(tǒng) 0~8t/h申克秤(常熟機械總廠引進技術(shù))
窯頭燃燒器 0~9t/h PYRD-JET型三通道噴煤管(德國)
高溫風機 988r/min雙吸式,功率1 600kW 液力偶合器調(diào)速

2 改造情況

  
2.1 喂煤系統(tǒng)的改造
  

窯爐喂煤系統(tǒng)采用申克秤(0~8t/h)配F-K泵,利用申克秤所測喂煤量與設(shè)定值相比較后自動調(diào)節(jié)調(diào)速螺旋喂料機的轉(zhuǎn)速來調(diào)整下料量(最高可達80r/min)。由于煤粉倉進入雜物,倉內(nèi)煤粉自燃出現(xiàn)煤渣以及煤倉冬季結(jié)露。另外袋除塵器燒毀后不能使用造成系統(tǒng)處于正壓狀態(tài),秤計量不準,反饋慢等,使調(diào)速螺旋喂料機失速,經(jīng)常出現(xiàn)跑煤事故,造成窯內(nèi)爆燃回火,煙室高溫結(jié)皮,C5內(nèi)筒燒毀等事故。
  

改造首先在煤粉倉原有保溫巖棉的基礎(chǔ)上纏加電熱帶來防止冬季結(jié)露。將原去袋除塵器的收塵點改為直接入煤磨電除塵器,通過控制電除塵器入口負壓和調(diào)整在收塵管道中安裝的手動閥來調(diào)整喂煤系統(tǒng)的負壓狀態(tài),克服了出現(xiàn)正壓情況(如圖1)。另外我們將原葉片磨損的螺旋喂料機進行了更換。經(jīng)過上述調(diào)整,情況有所好轉(zhuǎn),但下煤量也偶有波動。
  

  圖1 喂煤系統(tǒng)風路示意圖
  1.攪拌器;2.螺旋喂料機;3.沖量流量計;4.分格輪;5.F-K泵;6.手動閘板

  1997年8月第二次改造將原通過反饋來控制轉(zhuǎn)速改為直接由人工輸入計算機0~10V的數(shù)值經(jīng)PID調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換成4~20mA的電信號,之后再通過電流電壓變換器轉(zhuǎn)變成0~10V的電壓信號,通過可控硅調(diào)節(jié)電壓大小調(diào)節(jié)螺旋喂料機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)下煤量,螺旋喂料機的轉(zhuǎn)速通過測速傳感器反饋到微控器進行比較調(diào)節(jié),經(jīng)過電壓電流變換器轉(zhuǎn)變成4~20mA電信號進入PID反饋給中控。通過窯爐溫度控制下煤量。通過上述調(diào)整,螺旋喂料機再未出現(xiàn)明顯失速跑煤現(xiàn)象,使生產(chǎn)得以正常進行。整個改造僅增加電流電壓變換器和電壓電流變換器兩塊板。

2.2 分解爐采用噴涂工藝
  

分解爐內(nèi)襯原第一層為45mm的硅酸鈣板,中間為65mm的輕質(zhì)保溫磚,第三層為114mm的高強耐堿磚,后來分解爐的下半部分發(fā)生掉磚起拱現(xiàn)象,錐部及錐部彎管部分由于經(jīng)常處理結(jié)皮積料發(fā)生掉磚、掉澆注料事故(錐部一小部分和彎管處打有澆注料),使用時間僅為兩年多。
  

考慮將原磚打掉重新砌磚周期長,且局部不易鑲磚,鑲后磚也不牢固,在1997年9月份采用了噴涂技術(shù)。噴涂的優(yōu)點:施工時間短,養(yǎng)生僅需24h,硬化速度適當,此種噴涂料可噴可打,類似澆注料。施工時首先在分解爐內(nèi)壁焊接Φ16mm,高為200mm的材質(zhì)為1Gr18Ni9Ti“Y”型錨固件,焊角要求高6mm。在錨固件表面刷0.2~0.4mm厚的瀝青漆,以減緩高溫膨脹。噴涂所用工具為轉(zhuǎn)子型噴涂機(配有高壓膠管和噴槍)。噴涂注意事項:①噴射時要求壓縮空氣壓力在0.4MPa,水壓在0.3MPa(使用空壓站的壓縮空氣和循環(huán)水即可滿足要求),且壓力穩(wěn)定。②噴完絕熱澆注料待初凝后(6~8h)即可噴第二層噴涂料,但在噴之前要用循環(huán)水沖洗第一次噴涂所留有的回彈料和潤濕表面。第一層先噴100mm的絕熱澆注料,第二層噴130mm的噴涂料(噴涂料性能如表2)。噴涂養(yǎng)生24h就可升溫,對窯磚進行正常升溫即可滿足噴涂料要求。使用兩年半未發(fā)生任何問題,磨損僅約4mm。

表2 噴涂料性能
項目 絕熱澆注料 噴涂澆注料
最高使用溫度/℃ 1 200 1 300
耐火度/℃ 1 350 1 460
施工用量/(kg/m3) 1 480 1 850
導熱系數(shù)/(600℃,W/m·K) 0.46 0.72
加水量/% 25~28 17~19


2.3 鏈斗機的改造
  

改造前,由于出篦冷機熟料溫度高,加之鏈斗機基礎(chǔ)偏低,當鏈斗在熱態(tài)下伸長時,易出現(xiàn)刮斗事故。另外原鏈斗機小輪(直徑150mm)無加油孔,運轉(zhuǎn)時間長了出現(xiàn)轉(zhuǎn)動不靈、卡輪和掉輪事故。
  

1999年6月份篦冷機改造同時對鏈斗機進行改造。將小輪換成了直徑為300mm的大輪,運行6個月未出現(xiàn)刮斗事故。另外大輪上有加油孔,可以定期加油,防止因無油輪不轉(zhuǎn)情況。

2.4 篦冷機的改造

2.4.1 故障分析
  

原篦冷機為沈陽水泥機械廠制造的第二代FULLER型,共分7個風室,其有效面積為48.6m2,配有7臺皮帶傳動的風機。由于出窯熟料溫度在1300℃,且落料時形成了粗細料區(qū)造成風短路和紅河現(xiàn)象,嚴重影響篦板使用壽命,出現(xiàn)篦板開裂,掉篦板事故。另外原篦板固定采用“T”型螺栓,結(jié)果在“T”型交叉焊點處斷裂,造成掉篦板。發(fā)現(xiàn)不及時,使風室堵滿,造成梁變形,嚴重制約生產(chǎn)。
  

篦冷機的雙道翻板閥為電動閥,長期工作和機械磨損,出現(xiàn)鎖風不靈和卡住現(xiàn)象,嚴重影響熟料冷卻效果和篦板的使用壽命;冷卻效果差,加劇了篦冷機“堆雪人”的程度,造成了篦板進一步受損。
  

篦冷機風機故障率也較高,主要為傳動皮帶破損、風機振動和現(xiàn)場處于粉塵狀態(tài)下的電氣柜故障。另外篦床傳動的交流電動機電器故障頻繁,經(jīng)常出現(xiàn)失速現(xiàn)象。

2.4.2 改造情況
 

 在原篦冷機基礎(chǔ)上將一段改為沈陽水泥機械廠與天津水泥設(shè)計研究院聯(lián)合開發(fā)的TC-1062型第三代篦式冷卻機,并將一段的4個風室改為3個風室(即將原來的1、2風室合為1風室),改造后的一段又分為2部分:1)高溫區(qū),即熟料淬冷區(qū)和熱回收區(qū),在該區(qū)域采用TC型“充氣梁”和“高阻篦板”裝置,其中前五排采用“固定式充氣梁”傾角為15°,后四排為“固-活-固-活”傾角為3°。由于前6排為固定式,出窯的熱熟料有可能堆積,在篦冷機前墻安有4組空氣炮,當發(fā)現(xiàn)有堆積現(xiàn)象時,采用手動放炮清料。2)中溫區(qū)(2、3風室)采用低漏料篦板,該篦板有集料槽和縫隙式通風孔,因冷卻風速較高并且有較高的篦板通風阻力,因而可降低料層阻力不均勻的影響,有利于熟料進一步冷卻和熱回收。
  

篦冷機的1號風室配有2臺用于給充氣梁供氣的高壓風機和1臺給風室供氣的高壓平衡風機,這相當于1臺風機供風面積減少,而出現(xiàn)短路情況減少,風機只比原來增加1臺,原1號、2號風機風量共為39593m3/h,現(xiàn)1~3號風機風量共為44836m3/h,風量僅增加5243m3/h。
  

篦冷機各風室有集料斗,在集料斗下配有用料鎖風的弧形鎖風閥,閥風門的開啟可以根據(jù)集料斗內(nèi)料的多少來間歇開,達到了很好的鎖風效果,并且減少了閥的磨損。
 

 篦冷卻風機由原來的皮帶傳動改為直聯(lián),不用皮帶且取消了原來的控制柜,使風機故障大大減少。
  改造后的篦冷機經(jīng)調(diào)整使用后效果良好,出篦冷機一段已無明顯紅料。另外改造后的篦冷機內(nèi)全部采用噴涂工藝。

2.5 窯口護鐵改造
  以前窯口護鐵澆注料使用周期僅約2個月左右,主要原因是:
  1)焊接不牢,鈀釘和護鐵焊接后,有的用大錘可以敲擊掉,鈀釘?shù)娜婧附狱c有的可砸掉。
  2)澆注料僅靠鈀釘固定是造成澆注料使用周期短的一個重要原因。
  3)膨脹縫隙不夠,由于以前停窯較頻繁,造成驟冷驟熱,由于鐵和澆注料膨脹率不一致,造成澆注料發(fā)生龜裂;另外澆注料偏薄,使護鐵和鈀釘所承受的溫度相對增高。
  4)磨損和熱侵蝕。
 

 護鐵部位改造如下:澆注料由180mm改為250mm,現(xiàn)使用6個多月未掉。以前靶釘用“Y”型,現(xiàn)改為“Y”型與“V”型扁鋼相結(jié)合。以前護鐵上澆注料僅靠鈀釘來固定,改造后的護鐵另外還給予了一托力,使用周期明顯增長。改進前后的形狀如圖2。
  

  圖2 改造前后護鐵形狀對比

3 粘結(jié)堵塞問題

  
3.1 喂料量、喂煤量的波動造成結(jié)皮堵塞
  

喂料量、喂煤量的波動,造成系統(tǒng)局部高溫,調(diào)整不及時,使局部高溫持續(xù)時間過長造成結(jié)皮積料,甚至出現(xiàn)塌料造成堵塞。

3.2 高灰分煤的使用造成的結(jié)皮堵塞
  

我廠曾一度使用灰分達35%以上的煤粉,最高時為45%。由于灰分過高,造成煤粉在燒成帶燃燒不完全,跑到煙室和C5內(nèi)燃燒,使煙室溫度達1100℃以上,C5旋風筒出口溫度在920℃左右,在煙室和C5旋風筒內(nèi)有大量的火星存在,有時C4內(nèi)也可看見明顯的火星。
  

使用高灰分煤期間煙室結(jié)皮嚴重,需天天清理,并且有明顯臭雞蛋氣味,見表3。

表3 C5堵塞料和煙室結(jié)皮料化學分析 (%)
項目 Na2O K2O R2O SO3
C5堵塞料 0.64 3.57 2.99 3.74
煙窯結(jié)皮料 1.47 3.85 4.00 7.11


3.3 粉煤灰配料造成的堵塞
  

我廠有一段時間完全采用石灰石、粉煤灰、鐵粉三組分配料,所用粉煤灰為化肥廠小電廠產(chǎn)生,其燃燼率低,發(fā)熱量在4180kJ/kg以上,硫含量也偏高,硫一般在400~600℃時形成SO3,C2筒溫度在560℃左右,故此處幾乎天天堵塞。另外使用粉煤灰整個系統(tǒng)溫度約升高20℃,并且堵塞物非常難處理,放水炮處理這邊,物料又折向?qū)γ妗?BR>3

.4 窯回灰造成結(jié)皮堵塞
  

庫內(nèi)料少且磨未運行時,造成庫內(nèi)窯灰所占百分含量增多,導致結(jié)皮堵塞。還有系統(tǒng)漏風和C3、C4、C5翻板閥易卡、翻背造成的堵塞(原翻板閥帶鉤,由于掉鉤和翻板閥變形等使翻板閥易卡和翻背)。
  

解決措施:將生料秤收塵管道進窯尾電氣室,喂煤系統(tǒng)收塵管道入煤磨電除塵器,并可以通過手動閥來調(diào)整系統(tǒng)負壓大小,使其處于微負壓狀態(tài),穩(wěn)定了喂料、喂煤量;使用灰分25%左右的煤;使用大電廠(佳木斯二電廠)的粉煤灰,且將原來完全采用粉煤灰變?yōu)槿种徽惩梁腿种勖夯遗淞希粠靸?nèi)料過少時停窯待料;另外在檢修時翻板閥也進行了修復(fù)和更換。檢修人口門漏風處用石棉繩加耐火澆泥密封。經(jīng)過調(diào)整后已6個多月未發(fā)生堵塞。

4 結(jié)語

  改造后的系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率由原來的60%左右提高到現(xiàn)在的80%以上,系統(tǒng)基本上處于穩(wěn)定狀態(tài),但還有一些問題亟待解決:
  

1)分解爐塌料。分解爐每天出現(xiàn)數(shù)次塌料,一般長期停窯后,系統(tǒng)再次升溫時分解爐都塌下不少料,此時系統(tǒng)可以穩(wěn)定運行幾天,塌料出現(xiàn)較少;運行一段時間后,塌料次數(shù)明顯增多。塌料主要因為:分解爐出口大彎管或分解爐錐部結(jié)皮,造成窯爐風量分配不平衡,爐系統(tǒng)阻力大,風量少;分解爐撒料箱變形,造成下料不均(通過撒料箱布料痕跡顯示明顯偏流);三次風管過粗,有效內(nèi)徑為1.8m。
  

2)C3、C5下料管斜度太小,經(jīng)常需要清吹,不清吹就積結(jié)料。

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