魯南水泥有限公司2000t/d分解爐預(yù)熱器系統(tǒng)改造

近年來(lái),我院對(duì)多條600~2000t/d新型干法生產(chǎn)線進(jìn)行了不同程度的改造,均取得了明顯的效果。實(shí)踐證明,應(yīng)用現(xiàn)代窯外分解技術(shù)對(duì)早期的新型干法生產(chǎn)線進(jìn)行改造投資省,按新增產(chǎn)量計(jì)算投資費(fèi)用在200~300元/t;改造工期短,在充分地作好準(zhǔn)備工作的前提下,可利用工廠正常大修期間分階段完成,對(duì)生產(chǎn)的影響??;無(wú)須進(jìn)行生產(chǎn)培訓(xùn),工廠都有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),改造后很快就能適應(yīng)生產(chǎn)需要;增產(chǎn)、節(jié)能效果明顯,改造后短期內(nèi)即可達(dá)到目標(biāo)。
  

近期我院對(duì)山東魯南水泥有限公司2條2000t/d生產(chǎn)線進(jìn)行全系統(tǒng)改造,總費(fèi)用為2500萬(wàn)元。目前,2號(hào)窯燒成系統(tǒng)已基本改造完畢,達(dá)到了預(yù)期的目的,本文僅對(duì)燒成系統(tǒng)的改造進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。

1 技改前的生產(chǎn)狀況

  該公司2條生產(chǎn)線始建于1987年4月,1994年通過(guò)驗(yàn)收,1996年實(shí)現(xiàn)年達(dá)產(chǎn),回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率為82.46%,日產(chǎn)熟料4166t,年產(chǎn)熟料125.4萬(wàn)t,超過(guò)了設(shè)計(jì)能力。近幾年生產(chǎn)基本正常,但熟料燒成熱耗高,水泥綜合電耗也高,生產(chǎn)成本居高不下。
1.1 燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備見(jiàn)表1

表1 燒成系統(tǒng)主機(jī)性能參數(shù)

設(shè)備名稱

規(guī)格、型號(hào)

性能參數(shù)

篦式冷卻機(jī)

富勒型609S-819S/809S-1019S,裝機(jī)功率:2×22kW

能力:2000t/d;篦床有效面積:46.8m2;入料溫度:1371℃;出料溫度:環(huán)溫+65℃

回轉(zhuǎn)窯

Φ4.0m×60m裝機(jī)功率:2×125kW

能力:2000t/d;轉(zhuǎn)速:0.6~3.2r/min;斜度:3.5%

預(yù)熱器

4級(jí)布置方式:2-1-2-1

C1:Φ4900mm;C2:Φ7100mm;C3:Φ5500mm;C4:Φ7500mm

分解爐

RSP

預(yù)燃室(SC室):Φ3800mm;混合室(MC室):4700mm×4700mm

三次風(fēng)管

內(nèi)徑:Φ2200mm;有效內(nèi)徑:Φ1800mm

高溫風(fēng)機(jī)

BB24型裝機(jī)功率:1600kW

風(fēng)量:480000m3/h;壓頭:8330Pa;工作溫度:350℃;含塵濃度:35g/m3

增濕塔

Φ9.0m×22m

處理煙氣量:458000m3/h;噴水量:20t/h

窯尾電除塵器

158m2

處理煙氣量:420000m3/h

后排風(fēng)機(jī)

Y4-73-11裝機(jī)功率:880kW

風(fēng)量:446000m3/h;壓頭:1185.8Pa

煤磨

Φ2.8m×(5+3)m裝機(jī)功率:480kW

能力:16~17t/h;煤粉細(xì)度:88μm篩余8%~10%


1.2 燒成系統(tǒng)主要存在問(wèn)題
  

1)窯尾為2-1-2-1布置的4級(jí)預(yù)熱器,且?guī)У蜏赜酂岚l(fā)電,C1筒出口溫度高達(dá)400℃以上;旋風(fēng)筒結(jié)構(gòu)形式較老,系統(tǒng)阻力5500~6000Pa;
  

2)系統(tǒng)漏風(fēng)嚴(yán)重,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速高達(dá)880r/min,根據(jù)標(biāo)定結(jié)果,高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)量480000m3/h;
  

3)入爐三次風(fēng)溫較低(650~700℃),分解爐結(jié)構(gòu)不合理,爐容偏小,燃料在爐內(nèi)存在不完全燃燒的問(wèn)題,入窯生料分解率85%~90%;
  

4)冷卻機(jī)熱效率較低,根據(jù)標(biāo)定結(jié)果僅達(dá)到48%,入庫(kù)熟料溫度高達(dá)150℃以上,尤其是夏季更影響水泥粉磨系統(tǒng)正常運(yùn)行;
  

5)分解爐煤粉燃燒不完全,入窯后使窯內(nèi)液相量過(guò)早出現(xiàn),加之熟料KH值偏低(0.85~0.88),1450℃時(shí)液相量偏高(達(dá)26%),使窯內(nèi)結(jié)蛋頻繁,熟料結(jié)粒不均齊,既影響窯的產(chǎn)量,也影響熟料質(zhì)量;
  

6)高溫風(fēng)機(jī)(1600kW)等設(shè)備配套的電動(dòng)機(jī)功率過(guò)大,入窯生料采用氣力輸送等,都增加了燒成系統(tǒng)電耗。

1.3 操作參數(shù)簡(jiǎn)介
  

中央控制室記錄的改造前2號(hào)窯運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2~4。

表2 喂料量及轉(zhuǎn)速

生料喂料量/(t/h)

窯速/(r/min)

高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速/(r/min)

窯頭喂煤量/(t/h)

分解爐喂煤量/(t/h)

入窯分解率/%

140

2.6

880

4.9

9.3

~88

表3 系統(tǒng)溫度 ℃

窯尾

二次風(fēng)

三次風(fēng)

C1出口

C2出口

C3出口

C4出口

SC室內(nèi)

SB室內(nèi)

MC室出口

斜坡

1000

980

650

400/400

630

790/790

850

560

840

820

640

表4 系統(tǒng)壓力 Pa

窯頭

窯尾

三次風(fēng)

C1出口

C2出口

C3出口

C4出口

-10

-150

-370/-380

-5600/-5600

-4200

-2500/-2700

-1900

2 改造方案

  

1)擴(kuò)大窯門(mén)罩,增加下料口截面使風(fēng)速由原來(lái)的10m/s降至5m/s,將三次風(fēng)由篦冷機(jī)改為從窯門(mén)罩側(cè)面抽取。
  

2)將窯頭、窯尾均改為新式魚(yú)鱗片式密封,對(duì)各級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器下料翻板閥進(jìn)行改造和修復(fù),以減少系統(tǒng)的漏風(fēng)。
  

3)對(duì)窯尾煙室的斜坡和后窯圈進(jìn)行綜合改造,使斜坡處的截面風(fēng)速由原來(lái)的13m/s降至8.6m/s。
  

4)經(jīng)計(jì)算提高產(chǎn)量后,各級(jí)旋風(fēng)筒的截面風(fēng)速在3.5~4.5m/s,尚在允許范圍內(nèi)。但上升管道內(nèi)風(fēng)速達(dá)到20.2~22.5m/s,已屬偏高,不利于系統(tǒng)阻力的降低。為此,采用新型耐熱保溫材料取代原有耐火材料,擴(kuò)大管內(nèi)有效內(nèi)經(jīng),使風(fēng)速降低為18~19m/s,從而降低系統(tǒng)阻力。
  

5)由于原分解爐總?cè)莘e較小,僅為340m3,煤粉燃燒時(shí)間不足,爐內(nèi)風(fēng)速偏高,流場(chǎng)不合理。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的具體情況,SC室基本保持不變,增加MC室寬度和改變斜坡尺寸,使總?cè)莘e擴(kuò)大至510m3,停留時(shí)間由原來(lái)的2.07s提高至3.93s,確保煤粉在爐內(nèi)的燃盡率和生料碳酸鈣的分解率。分解爐改造后結(jié)構(gòu)如圖1所示。
  

  圖1 分解爐擴(kuò)容示意圖
  注:1.圖中粗實(shí)線部分為改造后形狀,雙點(diǎn)劃線部分為改造前形狀;
  2.圖中尺寸均為有效尺寸

  6)原篦冷機(jī)為復(fù)合式兩段篦床冷卻機(jī)(本項(xiàng)工作由設(shè)備制造廠家完成),本次改造重點(diǎn)是采用控制流技術(shù)對(duì)第一段進(jìn)行改造。主要方案為:
 ?、僭谑炝象E冷區(qū)和熱回收區(qū)(高溫區(qū))采用充氣梁篦板,其中前5排采用固定式充氣梁篦板,傾斜面15°,配備2臺(tái)高壓風(fēng)機(jī)和1臺(tái)平衡風(fēng)機(jī);后續(xù)15排固定式充氣梁篦板與裝有高阻力、低漏料篦板的活動(dòng)梁相間排列,傾斜3°,配備2臺(tái)高壓風(fēng)機(jī)和1臺(tái)中壓風(fēng)機(jī)。
  ②在中溫區(qū):考慮到熟料結(jié)粒不均,為提高冷卻效果,第一段篦床的21~28排全部改為高阻力、低漏料篦板,這有利于熟料的進(jìn)一步冷卻和熱回收。
 ?、塾捎诟G下料口區(qū)域的篦床采用固定式充氣梁篦板,出窯熟料易于堆積,即“堆雪人”,故在端部殼體上加裝了5個(gè)空氣炮,適時(shí)清理過(guò)多的積料,以保證篦冷機(jī)安全穩(wěn)定的運(yùn)行。
 ?、芨脑炖鋮s機(jī)篦下鎖風(fēng)裝置。
  7)改變配料方案,將熟料KH提高至0.89±0.01,減少液相量。
  8)檢修回轉(zhuǎn)窯托輪和輪帶,將窯速提高至3.1r/min。
  9)將窯尾生料氣力提升泵改為斗式提升機(jī)。

3 改造效果

  綜合改造后從2001年4月28日開(kāi)始點(diǎn)火烘窯,自5月4日7時(shí)生料喂料量提高到氣力泵所能達(dá)到的最高喂料量160t/h(折合熟料2330t/d),連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)到5月13日7時(shí),操作參數(shù)幾乎沒(méi)有變化。2001年7月,將入窯喂料系統(tǒng)由氣力輸送改造為斗式提升機(jī)輸送,生料喂料量在170t/h(折合熟料2470t/d),系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,7月月平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)96.3t/h,創(chuàng)歷史新高。改造后,窯內(nèi)煅燒壓力減輕,熟料結(jié)粒變小且均齊,系統(tǒng)產(chǎn)量明顯提高,而燃料用量增加的幅度較小,C1出口溫度和高溫風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速都有所下降,具體操作參數(shù)和改造目標(biāo)見(jiàn)表5~7。

表5 喂料量及轉(zhuǎn)速

生料喂料量/(t/h)

窯速/(r/min)

高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速/(r/min)

窯頭喂煤量/(t/h)

分解爐喂煤量/(t/h)

入窯分解率/%

160

3.1

840

5.0

9.6

~93

表6 系統(tǒng)溫度 ℃

窯尾

二次風(fēng)

三次風(fēng)

C1出口

C2出口

C3出口

C4出口

SC室內(nèi)部

SB室內(nèi)部

MC室出口

斜坡

1000

1050

870

380/380

520

760/790

860

840

600

900

800

表7 系統(tǒng)壓力 Pa

窯頭

窯尾

三次風(fēng)壓

C1出口

C2出口

C3出口

C4出口

-10

-250

-450/-470

-5400/-5400

-4000

-2200/-2200

-1500

  2號(hào)窯系統(tǒng)改造收到了良好的效果,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由原來(lái)2080t/d提高到2470t/d;熟料質(zhì)量沒(méi)有下降,fCaO合格率月均96.3%,熟料強(qiáng)度月均53MPa(新標(biāo)準(zhǔn));根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)3d記錄測(cè)算,熟料燒成熱耗小于3340kJ/kg;由于沒(méi)有取得電耗測(cè)量數(shù)據(jù),目前無(wú)法得知燒成分步電耗確切值,但由于系統(tǒng)改造后,系統(tǒng)裝機(jī)容量沒(méi)有增加,而熟料產(chǎn)量大幅提高,可以肯定單位熟料燒成電耗是降低的。

4 結(jié)語(yǔ)

  隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)10年前設(shè)計(jì)投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線已不適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的需要,通過(guò)技術(shù)改造有利于水泥產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)質(zhì)量的提高。

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