立筒預(yù)熱器窯改造的途徑

1.1 改進(jìn)型立筒預(yù)熱器技術(shù)(見(jiàn)圖1) 
   




  圖1 改進(jìn)型立筒預(yù)熱器 
  1.一級(jí)旋風(fēng)筒;2.二級(jí)旋風(fēng)筒;3.三級(jí)旋風(fēng)筒;4.立筒;5.回轉(zhuǎn)窯 

  改進(jìn)型立筒預(yù)熱器頂部采用兩或三級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器,下部采用兩缽立筒。旋風(fēng)預(yù)熱器的一級(jí)旋風(fēng)筒為2個(gè),底級(jí)旋風(fēng)筒為1個(gè),采用雙進(jìn)風(fēng),其分離出的物料由立筒頂部中心進(jìn)入立筒,使物料充分分散,避免貼壁下落,有利于物料預(yù)熱。由于其獨(dú)特的工藝布置和自身結(jié)構(gòu),減少了物料在立筒中的循環(huán)量,較大地提高了預(yù)熱器熱效率,從而使窯產(chǎn)量提高20%~30%,熱耗降低20%~35%。 
  1985~2001年,先后有十幾條生產(chǎn)線采用該項(xiàng)技術(shù)。目前,改進(jìn)型立筒預(yù)熱器已經(jīng)形成從200~1000t/d系列,主要技術(shù)性能及指標(biāo)參數(shù)見(jiàn)表1。  

1.2 窯尾立筒內(nèi)加把火技術(shù) 
  1)窯尾立筒改作分解爐,三次風(fēng)利用預(yù)熱器廢氣預(yù)熱的空氣(見(jiàn)圖2)。 
    




  圖2 窯尾加把火的立筒窯系統(tǒng)(Ⅰ) 
  1.高溫風(fēng)機(jī);2.增濕塔;3.三級(jí)預(yù)熱器;4.立筒;5.三次風(fēng)系統(tǒng);6.回轉(zhuǎn)窯;7.單筒冷卻機(jī);8.窯尾煤粉倉(cāng);9.窯尾喂煤系統(tǒng);10.窯頭煤粉倉(cāng);11.窯頭喂煤系統(tǒng);12.燃燒器;13.一次風(fēng)機(jī) 

  此技術(shù)是在立筒底部噴入適量的煤粉,以提高預(yù)熱分解能力;為降低預(yù)熱器出口溫度,需在立筒頂部增加1~2級(jí)旋風(fēng)筒。但由于這種技術(shù)利用預(yù)熱器廢氣預(yù)熱三次風(fēng),三次風(fēng)溫不可能高,一般在150~300℃,不利于筒內(nèi)煤粉快速燃燒;且入窯物料仍從立筒底部入窯,熱交換時(shí)間短,成團(tuán)物料不能分解;加上頂部旋風(fēng)筒能力限制,窯尾用煤量只能達(dá)到20%~30%。入窯物料分解率一般在30%~40%之間。 
  

技改范圍及內(nèi)容:校核技改后設(shè)備配套情況,一般應(yīng)改造窯尾立筒預(yù)熱器;高溫排風(fēng)機(jī);窯尾廢氣系統(tǒng);冷卻機(jī);增設(shè)窯尾喂煤系統(tǒng);生料制備系統(tǒng)增容等。 
  應(yīng)用實(shí)例:赤峰元寶山Φ3m×45m立筒窯改造 
  改前狀況:1985年建成,設(shè)計(jì)規(guī)模11.5萬(wàn)t/年,窯設(shè)計(jì)產(chǎn)量12t/h。實(shí)際最高年產(chǎn)水泥9萬(wàn)t,窯產(chǎn)量9t/h。 
  改造方案及主要內(nèi)容:1992年利用原窯尾框架,采用帶半分解的三級(jí)預(yù)熱器,頂級(jí)出口加設(shè)一空氣預(yù)熱器,為爐子提供熱風(fēng)作為燃燒空氣,窯尾喂煤25%~35%。 
  改造投資:窯尾預(yù)熱器帶加把火總設(shè)備費(fèi)130萬(wàn)元,包括全廠系統(tǒng)改造總投資660萬(wàn)元。 
  改造停窯期:30d。 
  改造效果:窯臺(tái)時(shí)由9~10t/h提高到17~18t/h,增產(chǎn)66.7%;熱耗由6307.6kJ/kg降到4182kJ/kg;年增熟料4.8萬(wàn)t,水泥5.85萬(wàn)t;每年節(jié)煤1.1萬(wàn)t,合219萬(wàn)元,大大改善了企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況,僅1993年4~8月即實(shí)現(xiàn)利稅140萬(wàn)元。 
  2)窯尾立筒改作分解爐,三次風(fēng)從窯頭大窯門(mén)罩抽出(見(jiàn)圖3)。 
   




  圖3 窯尾加把火的立筒窯系統(tǒng)(Ⅱ) 
  1.高溫風(fēng)機(jī);2.增濕塔;3.三級(jí)預(yù)熱器;4.立筒;5.三次風(fēng)管;6.回轉(zhuǎn)窯;7.單筒冷卻機(jī);8.窯尾煤粉倉(cāng);9.窯尾喂煤系統(tǒng);10.窯頭煤粉倉(cāng);11.窯頭喂煤系統(tǒng);12.燃燒器;13.一次風(fēng)機(jī) 

  此技術(shù)由于三次風(fēng)從窯頭大窯門(mén)罩抽出,三次風(fēng)溫提高(一般可達(dá)700℃以上),有利于筒內(nèi)煤粉快速燃燒。窯尾用煤量可達(dá)30%~40%。入窯物料分解率能達(dá)到40%~60%。 
  改造范圍及內(nèi)容基本同立筒加把火技術(shù)(Ⅰ),不同的是改窯頭罩為大窯門(mén)罩,從大窯門(mén)罩抽三次風(fēng)。技改投資、停窯期基本同立筒加把火技術(shù)(Ⅰ)。 
  技改效果好于立筒加把火技術(shù)(Ⅰ)。 
1.3 應(yīng)用窯外分解技術(shù)改造立筒預(yù)熱器窯(見(jiàn)圖4) 
   




  圖4 預(yù)分解立筒窯系統(tǒng) 
  1.高溫風(fēng)機(jī);2.增濕塔;3.分解爐;4.四級(jí)預(yù)熱器;5.三次風(fēng)管;6.回轉(zhuǎn)窯;7.單筒冷卻機(jī);8.窯尾煤粉倉(cāng);9.窯尾喂煤系統(tǒng);10.窯頭煤粉倉(cāng);11.窯頭喂煤系統(tǒng);12.燃燒器;13.一次風(fēng)機(jī) 

  此技術(shù)原理是將原立筒改造為噴騰式或旋流噴騰式分解爐,原1~2級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器改造為四級(jí)。改造后,通過(guò)三級(jí)預(yù)熱器預(yù)熱的物料從立筒底部進(jìn)入分解爐分解,出立筒分解爐物料經(jīng)第四級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器收集后進(jìn)入窯內(nèi);三次風(fēng)從窯頭大窯門(mén)罩抽出,從立筒底部引入分解爐。煤粉從其三次風(fēng)入口上方噴入。 
 

此技術(shù)三次風(fēng)溫可達(dá)700~800℃,有利于筒內(nèi)煤粉快速燃燒;窯尾用煤量可達(dá)55%~60%;入窯物料分解率能達(dá)到80%~90%。 
  技改范圍及內(nèi)容: 
  1)利用原有預(yù)熱器框架及原有立筒和可用旋風(fēng)筒,增設(shè)輔助框架,改窯尾立筒預(yù)熱器為預(yù)熱器分解爐系統(tǒng); 
  2)窯頭增設(shè)分解爐喂煤系統(tǒng); 
  3)冷卻機(jī)作增加能力改造或換大規(guī)格; 
  4)煤磨系統(tǒng)作擴(kuò)容改造; 
  5)改造窯中傳動(dòng)裝置,將窯最高轉(zhuǎn)速提高到3~3.2r/min; 
  6)改造窯尾廢氣系統(tǒng)(更換高溫風(fēng)機(jī),改造增濕塔,改造或更換窯尾除塵器); 
  7)改窯頭罩為大窯門(mén)罩,加設(shè)三次風(fēng)管; 
  8)生料制備系統(tǒng)增容改造; 
  9)水泥粉磨系統(tǒng)擴(kuò)容; 
  10)輔機(jī)能力改大,以適應(yīng)提高產(chǎn)量的需要; 
  11)其他改造如窯頭燃燒器、穩(wěn)料、計(jì)量及檢測(cè)等。 
  技改投資:隨技改內(nèi)容變化而變化,一般為700~1000萬(wàn)元。 
  停窯期:約2~3個(gè)月。 
  改造效果:窯臺(tái)時(shí)可提高100%~150%;燒成熱耗可降低50%~100%;水泥綜合電耗可降至110kWh/t。 
1.4 完全預(yù)分解技術(shù)改造 
  完全預(yù)分解技術(shù)改造是將原立筒預(yù)熱器完全拆除或僅保留原有土建框架,安裝新型四級(jí)或五級(jí)預(yù)熱器分解爐系統(tǒng)。 
  技改范圍及內(nèi)容基本同1.3項(xiàng),唯一的區(qū)別是完全廢棄原立筒預(yù)熱器。 
  技改投資:隨技改內(nèi)容變化而變化,一般為800~1200萬(wàn)元。 
  停窯期:約2~3個(gè)月。 
  改造效果:好于1.3項(xiàng)改造途徑。 
  應(yīng)用實(shí)例:山東廠1號(hào)窯(Φ3m×45m) 
  改前狀況:每年熟料產(chǎn)量?jī)H6萬(wàn)t左右,平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量9~10t/h。 
  改造內(nèi)容:扒掉立筒等窯尾系統(tǒng)和老式小生料磨,新建預(yù)熱器塔架,采用我院HF3-5/700型分解爐,新建窯尾廢氣處理系統(tǒng);新建生料均化庫(kù);提高窯速;生料磨采用加裝輥壓機(jī)、打散分級(jí)機(jī);改造篦冷機(jī)等。 
  投資:~4500萬(wàn)元。 
  效果:生料磨產(chǎn)量由25~30t/h提高到55t/h以上,滿(mǎn)足了擴(kuò)容需要,電耗由原33kWh/t降為20.74kWh/t。窯產(chǎn)量達(dá)750~800t/d,改造當(dāng)年生產(chǎn)熟料16.8萬(wàn)t,達(dá)產(chǎn)率80%;第二年即超過(guò)21萬(wàn)t,實(shí)現(xiàn)年達(dá)產(chǎn)。該系統(tǒng)經(jīng)工廠在原基礎(chǔ)上稍作改造后,日產(chǎn)甚至超過(guò)900t/d。 
1.5 改造為五級(jí)預(yù)熱器窯 
  五級(jí)預(yù)熱器技術(shù)已經(jīng)成熟,許多五級(jí)預(yù)熱器窯已經(jīng)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。對(duì)于不適合采用預(yù)分解技術(shù)改造的立筒預(yù)熱器窯可改造為五級(jí)預(yù)熱器窯,改造費(fèi)用比采用預(yù)分解技術(shù)改造低,但效果不及采用預(yù)分解技術(shù)改造。 

2 幾種改造途徑比較 

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話(huà):0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評(píng)論

網(wǎng)友留言?xún)H供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場(chǎng)

暫無(wú)評(píng)論

發(fā)表評(píng)論

閱讀榜

天瑞水泥復(fù)牌!復(fù)牌后漲超1000%!
新國(guó)標(biāo)6月1日實(shí)施 水泥制造成本增加10-30元/噸
2024-12-23 19:00:00