預(yù)熱器鎖風(fēng)卸料翻板閥閥板的設(shè)計(jì)改進(jìn)
1 出現(xiàn)的問題
我公司回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線采用的是五級(jí)旋風(fēng)式預(yù)熱器。其中C5的卸料閥是單翻板閥,其余均是雙翻板閥。所有的閥板都是由普通耐熱不銹鋼板焊制而成的,其材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti。正常生產(chǎn)情況下,C5的卸料閥閥板使用周期為3個(gè)月,C4約5,其余各級(jí)因所處部位溫度較低,均在1年左右。
C5和C4卸料閥閥板基本上是在支架部位發(fā)生早期斷裂,從而造成閥板整體脫落。以管筒內(nèi)徑Φ600卸料閥閥板為例,其結(jié)構(gòu)見圖1所示。圖中1、2、3為易發(fā)生斷裂部位。
2 設(shè)計(jì)改進(jìn)
針對(duì)以上問題,我公司根據(jù)閥板材料材質(zhì)和聯(lián)接結(jié)構(gòu)情況,經(jīng)比較分析,對(duì)卸料閥結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造。
1)適當(dāng)增加閥板厚度,由12mm變?yōu)?6mm。
2)簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu),去掉閥板上的全部加強(qiáng)筋板,將雙支架改為單支架,將支架與閥板之間的螺栓緊固并點(diǎn)焊的硬聯(lián)接改為支架與閥板成一體件,提高支架強(qiáng)度。
3)改用耐高溫、性能優(yōu)良的材料進(jìn)行鑄造加工,材料材質(zhì)為ZG40Cr25Ni20Si2。
改造后的閥板結(jié)構(gòu)尺寸如圖2所示。
3 使用情況
2002年3月C5更換安裝了改進(jìn)型閥板,1年后,停車檢查磨損情況,發(fā)現(xiàn)閥板支架依然牢固,閥板厚度由16mm磨損至7mm,預(yù)計(jì)還能繼續(xù)使用2個(gè)月。
2002年7月,我公司將預(yù)熱器C4、C3卸料閥的雙閥板均進(jìn)行了同樣的設(shè)計(jì)改進(jìn),磨損量亦較低,預(yù)計(jì)使用周期可延長(zhǎng)到20個(gè)月以上。
因取消了原閥板上的加強(qiáng)筋板等,雖加大了厚度,其總質(zhì)量?jī)H增加10%。原閥板所用材料每噸2.2萬元,新閥板材料每噸3萬元,但因整體鑄造加工,無邊角料產(chǎn)生,所以新閥板購(gòu)制成本上升不到25%,而使用周期同比是原來的4倍以上,且減少了檢修時(shí)間,提高了運(yùn)轉(zhuǎn)率,其節(jié)約效果比較顯著。
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