立磨噴嘴環(huán)的改造
1存在問題
我車間立磨投產初期平均臺時產量450 t/h,隨著磨輥輥皮磨損的加劇(輥皮設計使用壽命為10 500 h,但因我公司入磨物料易磨性偏低,輥皮磨損速度相對較快),立磨臺時產量逐漸下降,至立磨噴嘴環(huán)改造前,磨機臺時產量已下降至410 t/h.
當磨輥輥皮和磨盤襯板磨損后,輥與盤之間的接觸形式由線接觸改為內端點接觸,立磨粉磨作業(yè)區(qū)主要發(fā)生在磨輥與磨盤的外端(靠磨殼體側),當磨輥與磨盤襯板外端形成凹槽后,磨輥對物料的作用面發(fā)生了變化,碾壓研磨效率大大降低,導致吐渣料增大。因此隨著磨輥輥皮的磨損量增大,磨機臺時產量逐漸降低。
鑒于磨輥輥皮磨損是不可逆轉的,為了在當前工況下提高磨機臺時產量,我們主要從優(yōu)化立磨工藝著手。在生產中,我們發(fā)現(xiàn)當磨機喂料偏高時,磨盤料層增厚,吐渣外排量明顯增多,外循環(huán)振動輸送機經(jīng)常壓料造成立磨外排口堵料。降低料層厚度、減少吐渣量的措施有:提高噴嘴環(huán)處風速、提高研磨壓力和降產。我公司磨機運行時尾排風機風門開度基本在97%,已達到滿負荷運行;研磨壓力最高給定值設定為190 bar,在我們日常生產中,研磨壓力基本都給定在190 bar,已沒有提高余地;因此為了保證磨系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,只有通過降產來滿足。
2采取措施
MPS立磨是一種全風掃磨,噴嘴環(huán)處風速的大小與臺時產量有著直接的關系,適宜的風速可以形成良好的內、外部循環(huán),使磨盤上的物料層適當、穩(wěn)定,粉磨效率高,臺時產量增加;反之,如果磨內噴嘴環(huán)風速偏低,將造成磨機吐渣量增大,系統(tǒng)循環(huán)負荷偏高,嚴重制約了磨機的臺時產量,更甚者,會造成熱風室堵料或者飽磨。而為了提高噴嘴環(huán)處風速而增加通風量會加大尾排風機的負荷,是不經(jīng)濟的做法。因此我們改造的主要思路是減少噴嘴環(huán)有效通風面積,提高噴嘴環(huán)風速,增加磨機選粉效率,減少吐渣量。2005年10月對立磨噴嘴環(huán)添加了蓋板,蓋板呈月牙弧狀,中間厚度20 mln,兩邊厚度13 mm;蓋板加于磨輥之間;一共3塊。原噴嘴環(huán)截面積約9 m2,蓋板總面積約2 m2,減少有效通風截面積約:22.4%。忽略蓋板壓頭等阻力損失,噴嘴環(huán)處風速與有效通風截面積成線性反比關系,因此噴嘴環(huán)處風速將大幅提高。噴嘴環(huán)蓋板示意見圖1。
3改造后優(yōu)化撼施
改造后磨機臺時產量大幅提高,吐渣量顯著減少;但磨盤料層明顯增厚,且粉料較多,磨機電流同等喂料時(同比以來)高約10~20 A;磨機運行穩(wěn)定性有所下降,當外界工況發(fā)生變化時,磨機適應能力降低,主要體現(xiàn)出的是料層厚度波動較大,易出現(xiàn)磨振。
對上述現(xiàn)象,我們分析認為:通過減少通風面積提高噴嘴環(huán)風速,物料提升動能得以增大,因此吐渣外循環(huán)量減少;但因磨內風量并沒有發(fā)生變化,選粉區(qū)風速不變,因此外循環(huán)量越少,則內循環(huán)量越大,造成磨盤料層厚度變厚、粉料增多,導致主電機負荷增大。當立磨磨盤上粉料較多時,料層穩(wěn)定性不好、波動較大,很難形成穩(wěn)定的料床;因此當外界工況大幅變化時,磨輥與磨盤間的料層會很快變薄,造成研磨應力集中,使輸入能量和粉磨能量轉換效率降低,導致一部分能量會轉化為磨輥對磨盤的沖擊,引起磨振。
同時,我們知道,通過吐渣外循環(huán),磨內物料循環(huán)的方式由風力提升變成了機械提升,而機械提升所消耗的動力比風力提升的低得多,因此適宜的外循環(huán)量有利于節(jié)能降耗;而且噴嘴環(huán)風速越大,噴嘴環(huán)處易損件的磨損速度也越大。因此噴嘴環(huán)風速并不是越大越好,吐渣外循環(huán)量也不是越少越好。通過對上述現(xiàn)象的分析,我們相應降低了尾排風機風門開度,增加了立磨吐渣外循環(huán)量。
通過立磨噴嘴環(huán)改造及工藝操作的優(yōu)化,磨機運行質量大幅提高,臺時產量顯著提高,11月份立磨平均臺時產量為459 t/h,效果顯著。
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