煤磨生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及處理措施
1 設(shè)備介紹
主機(jī)設(shè)備情況見表1。
2 出現(xiàn)的問題及處理措施
2.1 煤粉自燃
我廠煤粉倉最大裝煤量45t,檢修停窯大于3d時(shí),由于煤粉倉存煤較多,長時(shí)間后自燃,產(chǎn)生大量煤灰及灰渣,分解窯再升溫投料時(shí),喂煤秤下煤困難,有時(shí)處理1~2d才能正常。
措施:1)停窯時(shí)間大于3d時(shí),把煤粉倉排凈,以防煤粉自燃。2)加強(qiáng)煤粉倉密封。
通過上述措施,煤粉倉自燃問題得到解決,保證了煤磨及窯系統(tǒng)正常運(yùn)行。
2.2 原煤倉蓬倉
我廠地處東北,冬季最低氣溫-40℃,由于原煤較濕,原煤倉經(jīng)常蓬倉,使煤磨產(chǎn)量低、電耗高,且影響窯正常運(yùn)轉(zhuǎn),有時(shí)只得減少窯投料量或停窯待煤。
措施:1)原煤倉錐部鐵皮部分包電熱毯,加石棉保溫層。2)冬季生產(chǎn)給煤磨上對口煤,保持原煤倉錐部有少量的煤,并由專業(yè)人員處理原煤蓬倉問題。
通過上述措施,蓬倉問題得到解決,保證煤磨高產(chǎn)、低耗運(yùn)行。
2.3 防爆閥炸開
我廠原煤發(fā)熱量大,約在22990kJ/kg以上,揮發(fā)分高達(dá)35%,灰分低,為15%~20%,且原煤水分<8%,造成煤粉在磨內(nèi)自燃,多處防爆閥被炸開,煤磨停運(yùn),并因無煤停窯16h。停磨檢查發(fā)現(xiàn),煤磨熱風(fēng)入口管道及磨內(nèi)煤粉自燃。
措施:1)加大煤粉倉冷風(fēng)閥開度至45%~55%,降低了磨機(jī)入口溫度;2)加強(qiáng)煤粉倉的密封。經(jīng)處理后,重新開啟煤磨,并進(jìn)行調(diào)整,見表2。
通過上述調(diào)整,解決了防爆閥炸開的問題,使煤磨安全運(yùn)行。
3 效果
煤磨試車后,在第一次帶料調(diào)試生產(chǎn)中,首先需粉磨大理巖2~8h,使煤粉制備系統(tǒng)易堆積的角落積滿石灰石粉。這樣可避免因煤粉長期堆積、自燃爆炸。表3為煤磨級配,表4為煤磨主要控制參數(shù)。
在表3、4的情況下,煤磨的實(shí)際產(chǎn)質(zhì)量:90μm方孔篩篩余12%±1%,且出磨煤粉水分控制在1.5%~2%時(shí),產(chǎn)量為16~17t/h,達(dá)到最佳控制參數(shù)。
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