引進二手頭斗式提升機的改進
1 概述
我廠#2生產(chǎn)線水泥調(diào)配站所用斗式提升機是從德國引進的二手設備。根據(jù)#2生產(chǎn)線的工藝要求,該提升機必須在原有輸送能力175 t/h的基礎上,再提高77%才能滿足實際生產(chǎn)需求。為此,我們從以下三個方面對其進行了改造;第一,降低中心高,以滿足工藝布置要求;第二,更換電機,以提高料斗運行速度,從而大幅度提高產(chǎn)量;第三,改變料斗運行方向,由原來的掏料式改為接料式輸送,以減少料斗的磨損,提高零部件的使用壽命。改造前、后的參數(shù)見表1。
表1 斗式提升機改造前、后參數(shù)
中心高/m | 頭軸轉速/(r·min-1) | 能力/(t·h-1) | 電機功率/kW | 轉速/(r·min-1) | |
改造前 | 53 | 3.84 | 175 | 55 | 980 |
改造后 | 43.92 | 5.92 | 310 | 75 | 1480 |
改造后,在調(diào)試與試生產(chǎn)過程中,該設備曾暴露出許多問題,主要有:頭部回料嚴重,很大一部分物料又回到尾箱中;尾箱積料,從而引起物料與料斗之間強烈摩擦,發(fā)出尖銳的嘯叫,尾軸與尾箱有撞擊現(xiàn)象;提升能力極低,甚至達不到100
t/h;喂料量稍有增加傳動電機就會跳閘。為此,我們對該設備進行了再次整改。
2
改造措施及效果
2.1
消除頭部回料現(xiàn)象
這臺斗式提升機是從頭部中間卸料的,其結構見圖1。
圖1
斗式提升機頭端結構示意
根據(jù)試生產(chǎn)情況估計形成頭部回料的原因可能有:由于斗速提高,使物料離心運動加劇,形成回料;由于產(chǎn)量提高,頭部導料部件流道截面小,不能滿足需要。查閱有關資料,該設備原設計斗速為0.4
m/s~0.8 m/s時,卸料方式為重力卸料,改造后斗速是0.682 m/s,卸料方式未變,不會因離心運動而形成回料。但該設備是中間卸料,斗速的提高會使物料落下的狀態(tài)發(fā)生變化。為此,我們對物料會不會拋到溜子外面進行了校對。我們知道,熟料的堆積角在30°~35°之間,計算時取33°。根據(jù)料斗的結構,可以判斷在圖2所示的位置時,料斗中的物料只剩下少部分在料斗的最下端,其運動軌跡見圖2虛線所示。在這種情況下,若物料拋落外側點距中心距離L>1040/2(1040 mm為卸料溜子寬度),則會形成頭部回料。
圖2
料斗中物料拋落軌跡
驗證如下:物料顆粒在B點拋離之前,初始速度的兩個分量為v1和v2,其中v1是物料隨料斗轉動的速度,Q1⊥OB;v2是物料沿著料斗的下滑速度與水平成33°。經(jīng)驗證計算(具體驗證計算過程略)后,L=31<1040/2。
那么,是什么原因造成回料呢?我們從結構上進行了分析,根據(jù)實際觀察,發(fā)現(xiàn)形成回料的原因是護軸罩與卸料溜子間的卸料截面過小。當斗式提升機產(chǎn)量大幅度提高時,卸料截面不能使物料充分通過,物料就會“溢”到溜子外面形成回料。為了解決這個問題,在保證物料不會沖刷頭軸的前提下,將頭部護軸罩兩側用氣割分別切割一個弧型缺口,以擴大卸料空間。具體位置見圖1護軸罩上的虛線所示。頭部改造完畢后,經(jīng)帶料試生產(chǎn)證明,頭部已無回料現(xiàn)象,改造是成功的。
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