現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)中,有不少的袋、電除塵器需要進行技術(shù)改造。
一.改造的前提
1.必要性
⑴除塵器先天缺陷,選型偏小,過濾風(fēng)速大,阻力大,排放不達標(biāo)。
⑵主機設(shè)備改造,增風(fēng)、提產(chǎn)。
⑶主機系統(tǒng)采用先進工藝,如水泥磨+O—SEPA選粉機系統(tǒng)等。原除塵設(shè)備不適應(yīng)新的入口濃度及處理風(fēng)量的要求。
⑷環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)的實施,原有除塵器難以滿足新的排放要求。
2.可能性
⑴有可行的方案和可靠的技術(shù)。
⑵現(xiàn)場條件許可。
a)現(xiàn)場空間允許。
b)原收塵器尚有可利用價值。
二.改造的原則
1.滿足排放要求。
2.切合工廠實際(原有除塵器狀況、操作習(xí)慣、允許的施工周期、空壓機氣源等)。
3.適應(yīng)工藝要求:風(fēng)量﹑阻力﹑濃度﹑溫度﹑濕度﹑粘度等。
4.投資相對合理(初次投資與綜合效益)。
5.便于現(xiàn)場施工(外型尺寸適應(yīng)場地空間,設(shè)備接口滿足工藝布置要求)。
三.改造的四種方式
1.袋改(為)袋
2.電改(為)電
3.電改(為)袋
4.電改(為)“電-袋”
四.袋除塵器的改造――袋改(為)袋
1.基本要求
⑴排放達標(biāo)
⑵阻力適當(dāng),能長期穩(wěn)定運行
⑶濾材要有-定的壽命周期
⑷除塵器的故障盡可能少
2.技術(shù)手段
⑴更換過濾材料
a.針刺氈取代“729” 濾布
b.覆膜濾料取代普通濾料
c.褶式濾筒取代濾布
⑵更換(強化)清灰方式
用高能型脈沖清灰取代中能型機械搖動及低能型反吹清灰,提高處理(風(fēng)量、濃度等)能力。
采用傻瓜式的“水天蘭牌”機理,用-臺風(fēng)機同時承擔(dān)抽風(fēng)和反吹清灰功能,結(jié)構(gòu)簡單,功能強、動力大。它采用圓型電磁鐵控制閥門,不用氣源,在供氣不便的地方,尤為適用。
⑶用新型結(jié)構(gòu)取代老式結(jié)構(gòu)
老式的ZC和FD等機械回轉(zhuǎn)反吹袋收塵器存在清灰強度弱,且內(nèi)外圈清灰不均,清灰相鄰濾袋粉塵的再吸附及花板加工要求嚴(yán)等諸多缺點。新型HZMC型袋除塵器圓筒形結(jié)構(gòu),扁圓型濾袋,只用一只高壓脈沖閥,即可實現(xiàn)回轉(zhuǎn)定位分室脈沖清灰,它克服了ZC和FD的上述缺點,吸收了回轉(zhuǎn)收塵器結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小以及分箱脈沖袋收塵器清灰強度大,時間短,清灰徹底的優(yōu)點。該除塵器能直接處理較高含塵濃度和高粘度的粉塵,特別適用生料磨和水泥磨采用回轉(zhuǎn)反吹收塵器的改造。
例如,在安徽桐城、蘭州窯街、湖北枝江等水泥廠
水泥磨采用FD回轉(zhuǎn)反吹袋收塵器的改造。
⑷增加過濾面積,降低過濾風(fēng)速
a.增加袋室。
b.更換花板,增加開孔率,減少濾袋直徑。
c.改變?yōu)V袋形狀,如采用扁袋,菱形袋,“W”形內(nèi)外雙濾袋等。
⑸優(yōu)化通風(fēng)管道,均化氣流分布。
⑹更換新型配件
如電磁脈沖閥,自控儀,油水分離器,各種氣動器件、閥門等。
案例:
⑴覆膜濾料取代普通濾料
山西晉牌水泥廠(潞城),2000t╱d窯尾袋除塵器改造;
山東魯南水泥廠,二臺水泥磨回轉(zhuǎn)反吹袋除塵器改造;
湖南金磊水泥集團,4#水泥磨氣箱脈沖袋除塵器改造;
北京新港水泥制造有限公司,
熟料帳篷庫頂SSUF(FM)-6袋除塵器改造。
⑵褶式濾筒取代濾布
●北京新港水泥制造有限公司,石膏、碎石破碎系統(tǒng)LPF-4╱8╱6袋除塵器改造;
北京水泥廠,水泥磨閉路系統(tǒng)氣箱脈沖袋除塵器改造;
昆明水泥股份有限公司,水泥磨回轉(zhuǎn)反吹袋除塵器改造;
陜西秦嶺水泥股份有限公司干法分廠,F(xiàn)D回轉(zhuǎn)反吹袋除塵器改造。
五.電改為電
1.改造途徑
在原有電除塵器仍有使用價值的情況下,串聯(lián)或并聯(lián)一臺新的電除塵器。
在原有電除塵器基礎(chǔ)上增大電除塵器(包括加長,加寬和加高)。
保留原電除塵器外殼,利用先進技術(shù)對內(nèi)部核心部件改造,提高收塵效果。
2.“留殼改仁”的改造內(nèi)容
利用先進技術(shù)對影響收塵效果和關(guān)鍵部件進行改造使之與原有殼體結(jié)構(gòu)相匹配。
⑴陰極線,陽極板的形式及布置方案。
⑵氣流分布板,阻流板,擋風(fēng)板。
⑶振打系統(tǒng)(分布板及電極)。
⑷瓷套管清掃反吹系統(tǒng)。
⑸頂蓋防爆裝置。
3.案例:白馬山水泥廠2號窯(1000t/d)電除塵器的改造。
六.電改為袋 -----以北京市燕山水泥廠窯尾電收塵系統(tǒng)方案改造為例
該廠原有日產(chǎn)700噸水泥熟料干法生產(chǎn)線,主機為帶五級預(yù)熱器及分解爐的Ø3×48m回轉(zhuǎn)窯,窯尾使用Ø6×20m增濕塔和WY-70三電場電除塵器。自1987年投產(chǎn)至除塵器改造前,窯尾除塵器煙氣排放不穩(wěn)定,有時不能確保排放標(biāo)準(zhǔn)。為配合北京市申奧成功后的城市建設(shè)工作,原窯尾除塵器急需改造,以達到新的環(huán)保排放要求(排放<50mg/Nm3,穩(wěn)定在30 mg/Nm3)。方案是利用原除塵器外殼,改造成脈沖袋式除塵器,該項目30天內(nèi)完成安裝,于2002年4月23日投入使用,至今運行正常。經(jīng)北京市環(huán)保監(jiān)測中心監(jiān)測,排放濃度小于10 mg/Nm3。
1.原窯尾除塵系統(tǒng)存在問題
旋窯在點火投料長達8小時的時間內(nèi),電除塵器常因燃料的不完全燃燒使廢氣中CO含量超標(biāo)而停止向電場送電,煙筒排出黑煙。
當(dāng)旋窯設(shè)備因意外事故停止供料時,因增濕塔是人工調(diào)節(jié)噴水量,水量不能及時跟蹤煙氣量的變化,使煙氣溫度及粉塵比電阻值產(chǎn)生了波動,影響了電除塵效率。
原電除塵器是80年代的產(chǎn)品,原設(shè)計排放≤150 mg/Nm3,已經(jīng)落后,亟需改造。
2.改造方案的確定
2.1電改電的方案,難以滿足“旋窯提產(chǎn)”和“環(huán)保從嚴(yán)”雙目標(biāo)的實現(xiàn);
2.2徹底廢除舊的、重上新的袋除塵器,固然可滿足提產(chǎn)和排放,但成本高、施工周期長;
2.3考慮到原有的電除塵器殼體、灰斗、管道,承重基礎(chǔ)、物料輸送系統(tǒng)都可以保留、沿用。從確保雙目標(biāo)、工期及綜合效益考慮, “留殼改仁”,其內(nèi)設(shè)置技術(shù)成熟、性能先進的脈沖袋式除塵器的方案是最佳選擇。
3.改造內(nèi)容
3.1穩(wěn)定運行的增濕塔是系統(tǒng)改造的前提。
旋窯內(nèi)高溫氣流經(jīng)五級預(yù)熱器后,溫度高達3500℃左右,且時有波動,應(yīng)用袋除塵器時必須確保除塵器的入口溫度的穩(wěn)定,才能保證運行正常,延長濾袋使用壽命。這主要依賴增濕塔(EGC)的可靠運行來實現(xiàn),采用BHA設(shè)計的控制系統(tǒng)將煙氣溫度降至2000℃以下,波動范圍不得過大。BHA全自動控制系統(tǒng)響應(yīng)速度極高,在極短的時間內(nèi)跟蹤煙氣溫度的變化,并指令噴霧量的大小。特制的高強度鈦合金噴嘴霧化效果好,且使用壽命長。由于采用了先進的技術(shù)與產(chǎn)品,確立袋除塵器入口溫度的恒定范圍,徹底杜絕了原增濕塔屢有發(fā)生的“濕底”現(xiàn)象,也保證袋收塵器的無故障運行。
3.2除塵器的改造是重頭戲。
⑴設(shè)計依據(jù)
依據(jù)氣流的溫度,現(xiàn)有電除塵器的尺寸,所需處理的煙氣量,入、出口濃度,過濾元件的材質(zhì)等因素作設(shè)計取舍。同時要考慮安全運行的雙保險。
⑵采用BHA-TEX®聚四氟乙烯覆膜濾袋。
⑶選擇先進的脈沖清灰技術(shù),同時盡可能避免按時清灰,實行按壓差清灰。
⑷風(fēng)機加轉(zhuǎn)滿足系統(tǒng)的全壓流量。
⑸在入口管路系統(tǒng)中增設(shè)了能自動開閉的冷風(fēng)閥。
4.技術(shù)優(yōu)勢
·效率高(排放低),濾袋壽命4年。
·與傳統(tǒng)袋除塵器相比,改造后的袋式除塵器運行阻力低且穩(wěn)定。
·可在線維護(當(dāng)袋除塵器被分倉隔離時)。
·對入口粉塵的性質(zhì)變化沒有太多的限制。
·可處理增加的通風(fēng)量。
·脈沖式袋除塵器可制作得很緊湊,外形尺寸可多種多樣。
·設(shè)備所包括的機械活動部件數(shù)量較少,不需要進行頻繁維護或更換。
·過濾元件既可在凈氣室進行安裝(從上面將其裝入除塵器),也可在含塵室進行安裝(在除塵器下部進行安裝)。 現(xiàn)場優(yōu)勢主要體現(xiàn)在其改造工程簡便易行。(見圖1)
圖1 典型的電除塵器改造為袋式除塵器的圖示
5.改造過程
5.1增濕塔的改造:
5.1.1 保留原增濕塔上兩套環(huán)形供水管,拆除泵房內(nèi)舊水箱、水泵、各種閥門及管路。
5.1.2 在原增濕塔上新裝德國7短、7長共14根噴水槍?;亓魇絿娮斓脑O(shè)計可達到1:10的噴水流量比,運行水壓在3.5MPa的條件下,可產(chǎn)生恒定的霧化粒徑。
5.1.3 在增濕塔入口管道內(nèi)增裝四通道的導(dǎo)流板,使進入增濕塔的煙氣分布更均勻。
5.1.4 新安裝水箱、水泵、回水調(diào)節(jié)閥及各種儀表。
5.1.5 泵房內(nèi)新裝BHA公司生產(chǎn)的增濕塔控制柜,柜門上安裝有DEDM顯示屏,能顯示噴水系統(tǒng)的運行狀態(tài)和所有的設(shè)定及報警功能。第二套DEDM站安裝在原電除塵控制室,用于遠程控制運行。
5.2 電除塵器的改造:
5.2.1去除電除塵器內(nèi)部的各種部件,包括極線、極板、振打系統(tǒng)、變壓器、上下框架、多孔板等等。通常所有的工作部件都應(yīng)去除。
5.2.2 安裝花板、擋板、氣體導(dǎo)流系統(tǒng)。對管道及進出風(fēng)口改動以達到最佳效果。在結(jié)構(gòu)體上部設(shè)計安裝凈氣室。
5.2.3 安裝人孔門,走道及扶梯。根據(jù)凈氣室及通道的位置來安裝人孔門,走道及扶梯。
5.2.4 安裝濾袋、噴吹清灰系統(tǒng)。采用的覆膜玻纖濾袋,正常運行溫度為2600℃。袋除塵器的濾材選擇至關(guān)重要,主要取決于風(fēng)量、氣流溫度、除塵器尺寸、安裝使用要求及價格成本。選擇合適的濾材對整個工程的成敗起著舉足輕重的作用,特別對脈沖除塵器高溫玻纖濾件,沒有合適的過濾介質(zhì),改造后的袋除塵器未必會優(yōu)于原有的電除塵器。更有甚者,錯誤的選擇濾袋會導(dǎo)致其快速磨損,增加更多的維護工作量。只有合理的設(shè)計、選型和安裝濾袋才會保證高效率除塵及最少的維護量。
5.2.5 安裝清灰系統(tǒng)。
清灰系統(tǒng)主要包括壓縮空氣管線,脈沖閥、氣包、吹管及相關(guān)的電器元件。同時盡可能實行按壓差清灰。當(dāng)控制器感應(yīng)到壓差增到高位時會啟動脈沖閥噴吹至合適的壓差即行停止。根據(jù)不同的工藝條件,清灰的“開”“關(guān)”點可以分別設(shè)置。
圖2 改造后的電除塵器內(nèi)的凈氣室,易于卸裝的噴吹管安裝在過濾元件之上
整個停車改造過程僅用不到一個月的時間,增濕塔的改造同步進行。工作包括清除原電收塵器內(nèi)部件70噸,新安裝袋收塵器部件50噸,以及試開車運行等。由于具備豐富的改造經(jīng)驗和充分的準(zhǔn)備工作,加之設(shè)計合理,設(shè)備及配件制作精良,開車運行一次成功。
5.3 技術(shù)特點:
5.3.1現(xiàn)有增濕塔的外殼及入口管路的結(jié)構(gòu)布置無須做大的改動,即可改造為一個新型的自動控制回流噴槍噴霧增濕系統(tǒng),處理煙氣量比以前增加40,000m3/h。
5.3.2現(xiàn)有的除塵器地基不動,外殼、進出風(fēng)管路,輸灰裝置也不作改動,即可改造為脈沖式袋除塵器,可利用原外殼110t,節(jié)約資金,縮短改造工期。
5.3.3 新改造的增濕塔和脈沖式袋除塵器,能夠及時處理非正常工況粉塵變化,保證窯尾除塵排放穩(wěn)定達標(biāo)。
5.3.4該窯尾脈沖式袋除塵器,因采用BHA-Tex覆膜濾袋,過濾風(fēng)速高,過濾面積只是國內(nèi)現(xiàn)在常用的干法窯尾反吹風(fēng)清灰袋除塵器的-半,體積縮小一倍。
5.3.5除塵系統(tǒng)管理簡單,維護工作量小。
6.改造后的效果
6.1改造后除塵系統(tǒng)的處理風(fēng)量增加40%以上,為旋窯增產(chǎn)提供了有力保證。
6.2改造工期的壓縮,有力地保證了工廠生產(chǎn)旺季的產(chǎn)品銷售,保證了工廠應(yīng)獲得的經(jīng)濟效益。
6.3新型脈沖袋式除塵器運行后,顯示其極高的收塵效率,經(jīng)市環(huán)保監(jiān)測中心檢測,排放均小于10mg/Nm3,年減少向大氣排放粉塵120噸左右,達到了清潔生產(chǎn)和保護生態(tài)環(huán)境的雙目標(biāo)。
6.4新改造的增濕塔和脈沖除塵器控制系統(tǒng)采用先進技術(shù),能夠及時處理非正常工況的出現(xiàn),使窯尾收塵系統(tǒng)的操作運行自動化。
除塵器及增濕塔改造前后的參數(shù)比較見下面表一和表二。
表一、除塵器改造前后參數(shù)比較
指標(biāo) | 改造前 | 改造后 |
規(guī)格 | 70m2電除塵器 | 在線脈沖袋除塵器4290m2 |
處理煙氣量(m3/h) | 176000 | 240000 |
粉塵入口濃度(g/Nm3) | ≤80 | ≤80 |
煙氣最高溫度(0C) | <300 | <260 |
阻力(Pa) | <250 | <1000 |
風(fēng)速 | 電場風(fēng)速0.7m/s | 過濾風(fēng)速0.93m/min |
粉塵排放實測(mg/Nm3) | 99.6 | <10 |
使用效果 | 正常 | 從2002.4至今全程正常 |
表二、Φ6m×20m增濕塔改造前后參數(shù)比較
指標(biāo) | 改造前 | 改造后 |
入口煙氣量(m3/h) | 219000 | 264700 |
出口煙氣量(m3/h) | | 240000 |
進口煙氣溫度(℃) | 330 | 330 |
出口煙氣溫度(℃) | 170 | 180 |
噴水量(t/h) | 8 | 10.8 |
歷史上對袋式除塵器較為關(guān)注的一個問題是其適應(yīng)溫度高的粉塵氣體的能力,這也是為什么在發(fā)電廠、水泥廠等工業(yè)中靜電除塵器如此流行的原因之一。另外較為關(guān)注的是高磨損性的粉塵易導(dǎo)致過濾元件過早的損壞(此問題在靜電除塵技術(shù)中鮮為發(fā)生)。在制定電改袋方案時,應(yīng)充分考慮這一問題,能夠提出可行的相應(yīng)解決辦法。
將電除塵改造為袋除塵,到目前為止在世界各地已有些改造的案例。近來,隨著電除塵使用的老化,對除塵效率要求的日益提高,電除塵改造為袋除塵的需求又被賦予了新的要求和生命力。從長遠眼光看,一次性投資稍高些但搞得成功有效,比重復(fù)投資反復(fù)改造要經(jīng)濟得多,而且也有利于連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。少花費資金,減少停工時間,電除塵器改造成袋除塵器是提高生產(chǎn)效率和收塵效率的一個有效且成功的方式。
七.電改為“電-袋”
以上海浦東水泥廠窯尾電除塵器的改造為例。
⒈ 概述
該廠地處浦東張江高新開發(fā)區(qū)。始建于1987年,一條日產(chǎn)700t/d、規(guī)格為Φ3×48m的回轉(zhuǎn)窯,窯尾配一臺70 m2三電場電收塵器及規(guī)格為Φ6×20m的增濕塔,設(shè)計排放濃度小于150mg/ m3。1999年因設(shè)備更新及降低排放濃度的需要,曾對增濕塔、電收塵器進行過一次技術(shù)改造。改造后,在正常條件下,可以使排放濃度降至100mg/ m3以下。近幾年來,由于上海浦東經(jīng)濟的發(fā)展,張江一帶已成為高新開發(fā)區(qū),為滿足環(huán)境要求,水泥廠煙氣排放濃度高的問題急待解決。因此,該廠決定再次對預(yù)熱器、分解爐進行改造,使其生產(chǎn)能力由700t/h提高到1000t/h,這樣被處理的煙氣量將由175000m3/h增至240000m3/h,同時要求出口排放降至30mg/Nm3以下。經(jīng)廠方領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、收塵專家論證研究,決定采用電、袋聯(lián)合的收塵器技術(shù),對原有70m2電收塵器進行重新設(shè)計,即“電--袋收塵器”。
工程由2003年2月25日開始,周期35天,4月1日開窯點火,4月3日正式投產(chǎn)。投產(chǎn)以來,設(shè)備運行正常,經(jīng)多次標(biāo)定其排放濃度均在30mg/Nm3以下,其阻力在900~1000Pa左右,達到了預(yù)期效果。
2. 電—袋收塵器的由來
電收塵器是利用粉塵顆粒在電場中荷電并在電場力作用下向收塵極運動的原理實現(xiàn)煙氣凈化的。在一般情況下,當(dāng)粉塵的物理、化學(xué)性能都適合時,電收塵器可達到很高的收塵效率且運行阻力低,所以,它是目前廣泛應(yīng)用的一種收塵設(shè)備,但它也存在一些不足。
首先,收塵器的收塵效率受粉塵性能和煙氣條件影響較大(如比電阻等);
其次,電收塵器雖是一種高效收塵設(shè)備,但其收塵效率與收塵極極板面積呈指數(shù)曲線關(guān)系。通常,一臺三電場的電收塵器,其第一電場常有80~90%的收塵效率,而第二、三電場僅收集含塵量10g/Nm3左右的煙塵。有時為了達到20~30mg/Nm3的低排放濃度,收集很少的粉塵,需要增設(shè)第四、五電場。也就是說,為了收集很少的粉塵而需增加很大的設(shè)備投資。
袋式收塵器有很高的收塵效率,不受粉塵比電阻性能的影響,但也存在阻力大、濾袋壽命短的缺點。
“電—袋”收塵器,就是在收塵器的前部設(shè)置一個收塵電場,發(fā)揮電收塵器在第一電場能收集80~90%粉塵的優(yōu)點,收集煙塵中的大部分粉塵,而在收塵器的后部裝設(shè)濾袋,使含塵濃度低的煙氣通過濾袋,這樣可以大大降低濾袋的阻力,延長噴吹周期,縮短脈沖寬度,降低噴吹壓力,從而大大延長濾袋的壽命。
電—袋收塵器與電收塵器一次投資比較如圖1?!癮”點的位置是根據(jù)不同煙塵性質(zhì)而定,對比電阻高的煙塵“a”點將向左移
3.“電—袋”收塵器需解決的主要技術(shù)問題
3.1 如何保證煙塵流經(jīng)整個電場,提高電收塵部分的收塵效果
煙塵進入電收塵部分,以采用臥式為宜,即煙氣采用水平流動,類似常規(guī)臥式電收塵器。但在袋收塵部分,煙氣應(yīng)由下而上流經(jīng)濾袋,從濾袋的內(nèi)腔排入上部凈氣室。這樣,應(yīng)采用適當(dāng)措施使氣流在改向時不影響煙氣在電場中的分布。(如圖2)
3.2 應(yīng)使煙塵性能既適合電收塵的操作又符合袋收塵操作要求。
煙塵的化學(xué)組成和物理性能,煙氣的化學(xué)組成、溫度等對粉塵的比電阻影響很大,很大程度上影響了電收塵部分的收塵效率。所以,在可能條件下應(yīng)對煙氣進行調(diào)質(zhì)處理,使電收塵器部分的收塵效率盡可能提高。對袋收塵部分最主要的是煙氣的溫度,一般應(yīng)小于200℃ 。
3.3 在同一個箱體內(nèi),要正確確定電場的技術(shù)參數(shù),同時也應(yīng)正確的選取袋收塵各個技術(shù)參數(shù)。(在舊有電收塵器改造時,往往受原有殼體尺寸的限制,這個問題更為突出。)
在電—袋收塵器中,由于大部分粉塵已在電場中被捕集,而進入袋收塵部分的粉塵濃度、粉塵細度、粉塵顆粒級配等與進入收塵器時的粉塵發(fā)生很大變化,在這樣條件下,過濾風(fēng)速、清灰周期、脈沖寬度、噴吹壓力等參數(shù)也必須隨著變化。這些參數(shù)的確定也是需要認真研究的。
3.4 如何使收塵器進、出口的壓差(即阻力)降至1000Pa以下。收塵器阻力的大小,直接影響電耗的大小,所以正確的氣路設(shè)計,是減少壓差的主要途徑。
4. 具體改造內(nèi)容
上海浦東水泥廠工藝流程如圖3。這次改造也包括增濕塔的改造。
將電收塵器改造為“電—袋”收塵器后,由于濾袋阻力較電收塵高,所以原有尾部風(fēng)機的風(fēng)壓需提高。此外,為滿足增產(chǎn)的需要,風(fēng)機風(fēng)量也需提高。
風(fēng)機改造有兩種方式:一是更換風(fēng)機或加長風(fēng)葉;另一方法是適當(dāng)提高轉(zhuǎn)速,以滿足新的風(fēng)壓、風(fēng)量要求。
5.2 開啟脈沖閥噴吹系統(tǒng)(手動),檢查每個閥噴吹過程,若發(fā)現(xiàn)漏氣或開啟后不能停氣應(yīng)對閥體進行解體檢查,必要時更換電磁閥。檢查各室的噴吹順序是否符合設(shè)計要求。
5.8 熒光粉檢漏。用一定量的紅色熒光粉從拉鏈機觀察口處喂入,利用系統(tǒng)上的風(fēng)機讓熒光粉覆蓋在濾袋上(電收塵部分不送電),然后進入袋房檢查,觀察袋口和花板、墻板等處是否有漏出熒光,若出現(xiàn)焊縫漏焊或密封性不夠,則需進行補焊。
5.9 回轉(zhuǎn)窯點火、烘窯、投料,增濕塔、收塵器進行熱態(tài)調(diào)試。在增濕塔泵房內(nèi),調(diào)節(jié)出泵回流管路上的節(jié)流閥,使其進水管路的壓力穩(wěn)定在3.8Mpa,電控裝置根據(jù)窯的工作狀態(tài)(直接操作或間接操作)和出口煙氣溫度高低自動調(diào)節(jié)電動調(diào)節(jié)閥的開度。
收塵器的電收塵部分的電場操作電壓穩(wěn)定在50~55KV,袋收塵部分的清灰壓力選取0.24MPa,清灰周期暫定14分鐘。經(jīng)多次測定,煙囪排放濃度均低于30mg/Nm3,達到了預(yù)期效果。
6.2 由于煙氣中的大部分粉塵在電場中被收集,收塵器的氣路系統(tǒng)設(shè)計正確,所以收塵器的總壓力降可以保持在700~900Pa之間,使收塵器的運行費用遠遠低于袋式收塵器。
綜上所述,這種電-袋收塵器,充分利用了電、袋收塵器的各自優(yōu)勢,既降低了投資成本,也減少了占地面積,更降低了排放濃度,是值得推廣的一種收塵設(shè)備。(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)