水泥輥壓機半終粉磨系統(tǒng)新工藝及其裝備的研究與應用
水泥粉磨工藝、設(shè)備的優(yōu)劣對水泥生產(chǎn)的經(jīng)濟效益影響極大,為提高水泥粉磨工藝水平,江蘇吉能達建材設(shè)備有限公司工程技術(shù)人員潛心研究,研發(fā)了水泥輥壓機(立磨)部分終粉磨系統(tǒng)新工藝新技術(shù)。采用多級分選、分段粉磨的新工藝,將專用分級機設(shè)置在輥壓機預粉磨系統(tǒng)中的v型選粉機出風口。該項新工藝新設(shè)備在中材蘇州天山建材有限公司成功應用,生產(chǎn)P·O42.5水泥由技改前的220~230t/h提高到目前的290~320t/h,比表面積380m2/kg以上,粉磨電耗由35kwh/t降至27kWh/h。為水泥輥壓機(立磨)粉磨系統(tǒng)的節(jié)能降耗探索了一條新路子。
1 新工藝新技術(shù)開發(fā)研究過程
(1) 配套分級設(shè)備對球破磨-球磨機粉磨系統(tǒng)進行過研究。大鋼球破碎,在破碎過程中采用風選原理,把細小顆粒及時帶走,實現(xiàn)邊粉磨邊分選,減少墊層產(chǎn)生的無功浪費,同時減少了過粉磨。集破碎、研磨、分級功能為一體,提高破碎效率,粉磨能力,而且具有自動粗細分級功能,分級精度高,可不再單獨配套分級設(shè)備。
(2) 配套雙分離高效選粉機對某公司160-140輥壓機+V型靜態(tài)分級機(V型選粉機)+雙分離高效選粉機+Φ4.2×13m雙倉管磨機組成的半終粉磨閉路工藝水泥成品制備系統(tǒng)改造。其具體工藝流程為:物料經(jīng)過配料站由高速板鏈斗式提升機輸送至穩(wěn)流稱重倉,進入輥壓機擠壓后通過V型選粉機分級出細粉(<80um以下顆粒占70%~85%、<30um以下水泥成品顆粒所占比例約為20%以上),V型選粉機細粉出口聯(lián)接下進風的雙分離高效選粉機(負壓抽吸式進入高濃度布袋收塵器收集成品),首先分離出由輥壓機擠壓過程中產(chǎn)生的成品,分選出成品后的粗粉輸送至管磨機粉磨,出磨物料經(jīng)輸送設(shè)備由上部喂入雙分離高效選粉機再次分選。系統(tǒng)主、輔機設(shè)備配置及技術(shù)性能參數(shù)如下表示:
實施前、后效果: 水泥粉磨系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)對比表
(3)配套預粉磨系統(tǒng)專用分級機改造輥壓機+V型靜態(tài)選粉機+雙倉管磨機+O-SAPE選粉機組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。2009年以來,我們以“多級分選,分段粉磨”理論及系統(tǒng)工程方法為指導依據(jù),對數(shù)家公司水泥制成輥壓機+V型靜態(tài)選粉機+雙倉管磨機+O-SAPE選粉機組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)采用預粉磨系統(tǒng)專用分級機實施了相應的半終粉磨技改措施,并對粉磨系統(tǒng)中各段存在的技術(shù)問題進行了診斷分析,進而充分挖掘了粉磨系統(tǒng)中每一段生產(chǎn)潛力,均取得了理想的效果。特別是蘇州天山技改項目,經(jīng)過我們與天山人的共同努力,水泥成品制備系統(tǒng)配用1812輥壓機+V型靜態(tài)分級機(V型選粉機)+預粉磨系統(tǒng)專用分級機+Φ4.2×13m雙倉管磨機組成的半終粉磨閉路工藝,達到生產(chǎn)P·O42.5水 泥產(chǎn)量由技改前220~230 t/h提高到290~320t/h,水泥比表面積≥380m2/kg,粉磨電耗由35kWh/t降低到27kWh/t。
2 在蘇州天山建材有限公司項目實施情況
2.1 水泥粉磨工藝線基本概況
水泥成品制備系統(tǒng)配用1812輥壓機+V型靜態(tài)分級機(V型選粉機)+預粉磨系統(tǒng)專用分級機+Φ4.2×13m雙倉管磨機組成的半終粉磨閉路工藝;其具體工藝流程為:物料經(jīng)過配料站由高速板鏈斗式提升機輸送至V型選粉機再入穩(wěn)流稱重倉,進入輥壓機擠壓后通過V型選粉機分級出細粉(<80um以下顆粒占70%~85%、<30um以下水泥成品顆粒所占比例約為20%以上),V型選粉機細粉出口聯(lián)接下進風式預粉磨系統(tǒng)專用分級機,首先分離出由輥壓機擠壓過程中產(chǎn)生的≤30um的成品。分選出成品后,≥1mm大顆粒和1~200um的粗粉回輥壓機重新擠壓(也可根據(jù)磨機負荷將部分1~200um的粗粉至管磨機粉磨),30~200um細粉入管磨機粉磨。出磨物料經(jīng)輸送設(shè)備由上部喂入O-Sape選粉機分選,選出的成品和由輥壓機擠壓過程中產(chǎn)生的成品一同入庫,粗粉回磨頭入磨機再次粉磨。
該部分終粉磨工藝系統(tǒng)僅增加一臺喂料、分選能力大的下進風式預粉磨系統(tǒng)專用分級機,V型選粉機與預粉磨系統(tǒng)專用分級機則共用一臺循環(huán)風機。該系統(tǒng)取消了原系統(tǒng)中部分管道和輸送設(shè)備,直接采用原雙旋風筒收集由輥壓機段擠壓所產(chǎn)生的水泥成品,避免了大量<30um細粉進入管磨機內(nèi)部,導致細磨倉出現(xiàn)“過粉磨”所引起的研磨體及襯板表面嚴重粘附現(xiàn)象,使管磨機系統(tǒng)始終保持較高而穩(wěn)定的粉磨效率。
由于水泥成品經(jīng)過雙旋風筒收集,后續(xù)管道與系統(tǒng)風機中的粉塵濃度顯著降低,消除了原粉磨工藝系統(tǒng)中導致管道與循環(huán)風機葉輪磨損嚴重的因素,降低了系統(tǒng)設(shè)備磨損,設(shè)備磨耗量明顯降低、整個系統(tǒng)粉磨電耗低。
蘇州天山系統(tǒng)工藝一期改造流程圖:
工藝系統(tǒng)主、輔機設(shè)備配置及技術(shù)性能參數(shù)見表
2.2、生產(chǎn)調(diào)試中遇到的問題
a、輥壓機工作輥縫較小
投產(chǎn)調(diào)整初期,由于入輥壓機原因以及熟料中含有較多粉料,導致工作輥縫偏小,只有15mm左右,輥壓機主電機工作電流較低(50A-60A),即使調(diào)節(jié)入料斜插板比例(95%左右),工作電流變化仍不大,輥壓機擠壓出力能力較差。
b、輥壓機工作壓力偏低
受輥壓機工作輥縫偏小的影響,工作壓力上不去,擠壓效果較差,輥壓機工作壓力在7.0-8.0MPa左右波動,擠壓后細粉明顯偏少。
c、脫硫石膏水份大
由于入輥壓機的脫硫石膏水份達到8%-12%不易下料、計量,稱重倉粘附、掛壁現(xiàn)象嚴重,甚至造成擠壓后的料餅進入V型選粉機內(nèi)部不易散開,影響分級效果。
d、管磨機做功能力差
一般來講,帶有選粉機的水泥半終粉磨系統(tǒng),由于預先分離出成品,入磨物料中的細粉量極大地減少,較好地避免了細粉在磨內(nèi)產(chǎn)生的“過粉磨”與細磨倉研磨體與襯板表面粘附現(xiàn)象,研磨體磨細做功能力提高,每米研磨體創(chuàng)造出磨物料比表面積能力至少應≥10m2/kg/m。由預粉磨系統(tǒng)專用分級機分離出成品后的入磨物料(粗粉)比表面積平均在130m2/kg左右,而在管磨機有效長度12.5m范圍內(nèi)研磨體做功少,出磨水泥比表面積僅在200m2/kg左右,計算得知:每米研磨體粉磨出的比表面積為220m2/kg-130m2/kg/12.5m=7.2m2/kg/m,說明管磨機段研磨能力不足。
e、選粉機用風量小
輥壓機段與管磨機段做功能力均不理想,即擠壓處理與研磨兩段的成品量不足,以致不能增加V選與四分離高效選粉機拉風量,一般在50%左右。中控操作增加系統(tǒng)風機風量時,造成水泥成品比表面積低、細度粗;由此判斷:輥壓機與管磨機兩段創(chuàng)造成品量低時,系統(tǒng)風機拉風量必須降低,最終導致系統(tǒng)產(chǎn)量低。
2.3、技術(shù)分析及處理措施
(1)、輥壓機工作壓力及輥縫
輥壓機水泥部分終粉磨工藝系統(tǒng)(或聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng))的共同特點是:輥壓機及分級設(shè)備的投入,實現(xiàn)了系統(tǒng)中的“分段粉磨”,必須充分發(fā)揮輥壓機系統(tǒng)料床粉磨的技術(shù)優(yōu)勢及其較大的處理能力,輥壓機段做功越多,對系統(tǒng)增產(chǎn)節(jié)電越有利;輥壓機的吸收功耗越多,后續(xù)管磨機段節(jié)電效果越顯著;輥壓機吸收功耗一般在7.5kwh/t-13kwh/t,在此范圍內(nèi)吸收功耗越多,管磨機段節(jié)電幅度越大?;疽?guī)律是:輥壓機吸收功多投入1kwh/t,則后續(xù)管磨機系統(tǒng)節(jié)電1.5kwh/t--2kwh/t;
在相對穩(wěn)定的工藝條件下,輥壓機工作壓力越大,擠壓處理物料過程中產(chǎn)生的粉料越多,成品量顯著增加,被分離出的合格品也越多。
a、 首先,對入輥壓機熟料采取先進入V選分選的措施,多采用顆粒狀料、減少粉狀料;其次,稱重倉必須保持一定的倉容,料位比例一般控制在70%-80%,以有效形成入機料壓,實現(xiàn)過飽和喂料,確保擠壓效果;同時將輥壓機工作壓力由7.0.0MPa-8.0MPa,調(diào)整至8.0MPa-8.5.MPa;輥壓機工作輥縫由原15mm左右,調(diào)整至30mm左右;入料斜插板比例拉開至85%以上,以實現(xiàn)過飽和喂料;調(diào)整后輥壓機主電機工作電流(額定電流105A)由50A-60A提高至70A-80A擠壓做功能力顯著提高,經(jīng)由V型選粉機分級后的物料R80um、R45um篩余量明顯減少,比表面積提高,合格品比例大幅度增加。
b、最大限度的提高進輥壓機物料的堆積密度,特別是細料的量應控制在一定的范圍,過多的細料量(特別是<0.2mm以下的細料)會極大的影響輥壓機的做功;通過調(diào)整,預粉磨系統(tǒng)專用分級機的粗料回料量(風翅角度增大,回料量增多,回料變細;風翅角度減小,回料量減少,回料變粗),找到一個最佳的平衡點,讓輥壓機多出合格的成品料(確保細度指標)產(chǎn)量進一步增加。
(2)、脫硫石膏水份及下料處理
進廠脫硫石膏水份較大,實施入堆棚預先存放措施、分批周轉(zhuǎn)取用。目前,已著手籌備將脫硫石膏由庫底而直接入磨機。 (3)、V型選粉機及預粉磨系統(tǒng)專用分級機用風量
在部分終粉磨系統(tǒng)中,由于V型選粉機與預粉磨系統(tǒng)專用分級機共用一臺循環(huán)風機,在滿足水泥質(zhì)量控制指標的前提下,應盡量采用大風操作方式,最大程度上將輥壓機段及管磨機段創(chuàng)造的成品分選出來,系統(tǒng)風機的拉風比例由原60%提高至80%以上。
(4)、管磨機研磨體級配及通風參數(shù)
管磨機的特點是磨細能力有余而粗碎能力較差,而由輥壓機+V型靜態(tài)分級設(shè)備組成的磨前預粉磨系統(tǒng),能夠充分發(fā)揮輥壓機高效率料床粉磨優(yōu)勢,高壓擠壓處理后的入磨物料易磨性明顯提高,物料在輥壓機段處理時產(chǎn)生的成品已被V型選粉機與預粉磨系統(tǒng)專用分級機預先分選出來,粗粉再進入管磨機粉磨,由此實現(xiàn)了良好的“分段粉磨”。生產(chǎn)實踐早已證明:采用“分段粉磨”工藝比一段粉磨工藝所需能量更低、系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電效果更顯著。
管磨機一倉采用提升能力較好的曲面階梯襯板,本次技改增加了隔倉板、出磨篦板的通風面積。
投產(chǎn)初期,由于設(shè)備磨合及研磨體級配等方面的原因,管磨機粉磨效果較差,我們根據(jù)入磨物料細度、比表面積等參數(shù),重新設(shè)計、調(diào)整了各倉級配,
在管磨機段粉磨過程中,主要依靠研磨體的“集群研磨效應”實現(xiàn)物料磨細,同時,我們根據(jù)磨機主電機及主減速機的驅(qū)動功率富裕系數(shù),合理增加細磨倉微鍛研磨體裝載量、增大填充率,能夠有效提高微鍛的總研磨面積,提高細磨倉內(nèi)微型研磨體對物料的細研磨能力;總之,在管磨機段必須凸顯“磨內(nèi)磨細”為根本要素;調(diào)整研磨體級配后,出磨物料比表面積達到300m2/kg,已接近一般成品水泥的比表面積,在管磨機有效長度范圍內(nèi)平均每米研磨體創(chuàng)造比表面積為:300m2/kg-130m2/kg/12.5m=13.6m2/kg/m,比調(diào)整前提高了6.4m2/kg/m。
改進前、后水泥產(chǎn)量及系統(tǒng)粉磨電耗對比:
由上表可知:系統(tǒng)改進后P.O42.5級水泥較改進前增產(chǎn)80t/h、增幅34.7%;電耗降低7kwh/t、比表面積提高5m2/kg;通過合理的改進與調(diào)整,該部分終粉磨工藝系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電效果顯著,水泥實物質(zhì)量指標較改進前有所提高。
3、預粉磨專用分級機詳細介紹
國內(nèi)常規(guī)配置的輥壓機、輥式磨(立磨)預粉磨系統(tǒng)成品中小于80μm的細粉占65-75%,含有少部分0.5mm以上的粗顆粒。預粉磨系統(tǒng)專用分級機設(shè)置在輥壓機、輥式磨(立磨)預粉磨系統(tǒng)中的V型選粉機出口,將V選粉機出口物料分為0-32μm、32-60μm、60-200μm及200mm以上四份。0-32μm直接進入成品水泥,32-60μm、進球磨機粉磨,60-200μm部分進球磨機粉磨,部分回輥壓機或輥式磨(立磨)重新碾壓,200μm以上的粗顆粒全部回輥壓機或輥式磨(立磨)重新碾壓。
0-32μm的細粉不進磨機,直接進成品,不僅可提高系統(tǒng)產(chǎn)量,還可以大幅度降低磨機的過粉磨現(xiàn)象。
入磨物料的粒度為32-200μm之間,物料粒度更為均齊,可以有效提高磨機產(chǎn)量。
200μm以上的粗粉回輥壓機可以大幅度降低入磨物料的最大粒度,提高了球磨機的粉磨效率,同時提高輥壓機的效率。 四種不同粒度范圍物料的選凈度均達到80%以上。其中進成品的細粉45μm篩余小于3%,比表面積達到420m2/kg以上。 經(jīng)多廠家使用,水泥強度可提高2-3MPa,控制同樣齡期強度可增加混合材摻入2-3%,水泥的標準稠度需水量雖有所上升(0.2-0.5%)仍然達標,滿足砼的使用要求。
4、技術(shù)可行性和經(jīng)濟分析
水泥生產(chǎn)是一個高能耗的行業(yè),尤其以水泥粉磨是高電耗。所以,想在當前激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢,可以在水泥粉磨中做文章,通過節(jié)約能源來降低成本。
經(jīng)過我們多年的研究總結(jié)凡是輥壓機功率/球磨機功率大于0.5就適合進行輥壓機預分選技術(shù)改造。傳統(tǒng)的水泥粉磨電耗在38~45千瓦時/噸水泥,而實施預分選技術(shù)改造后水泥粉磨電耗在26~28kWh/t水泥。復合水泥的混合材摻加量增加5%~10%,這樣,每粉磨1t水泥可以降低成本20~30元。
以蘇州天山系統(tǒng)為例,全部技改約200萬元,技改周期10天,水泥產(chǎn)量提高80t/h,水泥粉磨電耗下降7.0kWh/t,水泥的混合材摻加量增加2%~3%。這樣,每粉磨1t水泥可以降低成本15元左右。
5、總結(jié)與提高
研究表明,水泥顆粒圓形系數(shù)(平均)由0.65提高至0.73時,水泥膠砂流動度最大可提高25%,并且隨圓形系數(shù)的提高,有不斷增大的趨勢。在相同膠砂流動度下,圓形系數(shù)由0.67提高至0.72,W/C可減少8%,且各齡期水泥強度提高均20%以上。球形化水泥的凝結(jié)時間比一般水泥長。球形化水泥顆粒堆積密實,水泥膠砂試體中總孔隙率低、中位孔徑小,細孔(15.1mm~39mm)或微細孔(3.4mm~15.1mm)含量增多;相同水灰比下中后期強度較一般水泥可提高6~10MPa。
為了控制水泥W/C,我們?nèi)≡嘈杷蔢,并做了旋風筒下不同提取量的水泥標準稠度需水量如下表:
蘇州天山建材公司根據(jù)客戶的需求,最終將提取的成品量控制在50-60t/h,比表面積380-400m2/kg。針對蘇州天山公司向更高產(chǎn)量提升的要求,我們開發(fā)了帶回流的部分終粉磨工藝(已申請專利),并將在6月中旬的水泥淡季期間實施,具體流程如下:
蘇州天山系統(tǒng)工藝二期改造流程圖
(1)將原料配料站的物料首先通過輸送機和第一提升機送入稱重倉;
(2) 將步驟(1)中稱重倉中的物料控制送量送入輥壓機,經(jīng)輥壓機輥壓后形成料餅,料餅通過第二提升機送入V形選粉機的進料口,經(jīng)V形選粉機分選成粗物料和細物料;
(3) 將步驟(2)中的粗物料送入步驟(1)中的稱重倉中,步驟(2)中的細物料隨V形選粉機中的氣流進入組合動態(tài)選粉機中,細物料經(jīng)組合動態(tài)選粉機分選成大顆粒粉、粗粉、中粗粉和細粉;
(4) 步驟(3)中的大顆粒粉落入所述V形選粉機中,步驟(3)中的粗粉通過管道送入內(nèi)循環(huán)球磨機中經(jīng)研磨后成為成品經(jīng)第三提升機輸送入庫,或粗粉通過管道送入所述的稱重倉中,或粗粉分別通過管道送入所述的稱重倉中和內(nèi)循環(huán)球磨機中、其中進入內(nèi)循環(huán)球磨機中的粗粉經(jīng)研磨后成為成品經(jīng)第三提升機輸送入庫,步驟(3)中的中粗粉通過管道送入內(nèi)循球磨機中,經(jīng)研磨后成為成品經(jīng)第三提升機輸送入庫,步驟(3)中的細粉經(jīng)旋風筒收集后,經(jīng)斜槽輸送裝置送入動態(tài)選粉機中,經(jīng)動態(tài)選粉機分選成合格物料和不合格物料;
步驟(4)中的合格物料經(jīng)收塵器收集后,經(jīng)所述第三提升機輸送入庫,步驟(4)中的不合格物料通過設(shè)置在所述內(nèi)循環(huán)球磨機后端的導料裝置和內(nèi)螺旋輸送機,將不合格物料輸入內(nèi)循環(huán)球磨機二倉中部,經(jīng)研磨后成為成品通過第三提升機輸送入庫。
該內(nèi)置管螺旋由管螺旋和給料裝置組成。管螺旋固定于磨內(nèi),其中心線與磨機中心線一致,依磨機旋轉(zhuǎn)。其結(jié)構(gòu)工作原理是在圓筒形機體內(nèi)焊有連續(xù)螺旋葉片,由于筒體的轉(zhuǎn)動及物料與筒體的摩擦力作用,物料提升后,在重力的作用下,沿葉片螺旋面向下滾動而作軸向移動。當物料由進料口送入時,即由進口螺旋引入機體,隨筒體的轉(zhuǎn)動,物料輸送至出料口。給料裝置位于磨尾出料口。給料裝置的旋轉(zhuǎn)部分隨磨機一同旋轉(zhuǎn),接取兼掏取物料并送入管螺旋進料口。固定部分含進料管和密封罩。
經(jīng)過提升后的工藝技術(shù),有望進一步提高產(chǎn)量5%~10%,并且水泥需水率保持不增加。
編輯:王欣欣
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