煤矸石部份代替鋁釩土配料的生產(chǎn)實(shí)踐
煤矸石代替鋁質(zhì)校正材料配料,可降低熟料煤耗,噸熟料可節(jié)約標(biāo)煤7~10kg,但因其硫、堿、氯等有害成分較多,易結(jié)皮、結(jié)圈,影響了正常生產(chǎn),故許多廠家在試用一段時(shí)間后,被迫停止使用。筆者在考察了遼東水泥、千山山水兩個(gè)兄弟廠家后,決定使用煤矸石部分代替鋁礬土配料。
1 配料方案確定
1.1 煤矸石配料對(duì)煅燒系統(tǒng)的影響
筆者目前選用的是西馬礦的洗矸,其與鋁礬土的化學(xué)成分比較見表1,燃料工業(yè)分析見表2。由表中可見,煤矸石較鋁礬土中堿含量升高0.48倍,氯含量也大幅升高,且每kg煤矸石又帶進(jìn)了0.0286kg單質(zhì)硫。眾所周知,氯、硫、堿三種成分易在熟料煅燒過(guò)程中形成化合物,并造成循環(huán)富集,將導(dǎo)致熟料煅燒系統(tǒng)結(jié)皮堵塞,因此,煤矸石配料的關(guān)鍵在于如何控制生料和燃料中的硫、堿、氯等有害成分的循環(huán)富集。
1.2 煤矸石配料方案的實(shí)踐
筆者對(duì)煤矸石帶入系統(tǒng)內(nèi)的硫、堿、氯等有害成分升高對(duì)煅燒系統(tǒng)的影響機(jī)理進(jìn)行了分析研究,為避免硫、堿、氯等有害成分的循環(huán)富集,結(jié)合前期筆者公司生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際情況,制訂了如下煤矸石配料方案。
(1)嚴(yán)格控制硫堿比在0.8~1.0,以保證硫、氯的化合物均與堿生成不易揮發(fā)的硫酸鹽和氯化物,減少游離硫和游離堿,生成的化合物存在于窯料中,揮發(fā)溫度高于熟料煅燒溫度的化合物作為熟料成分排出窯外,揮發(fā)溫度低于煅燒溫度的化合物則產(chǎn)生循環(huán)。
如果硫堿比偏小,易形成游離堿循環(huán)富集,易在預(yù)熱器二、三級(jí)形成結(jié)皮堵塞,筆者前期主要是二級(jí)發(fā)生過(guò)兩次結(jié)皮堵塞;反之,則易形成游離硫循環(huán)富集,易在預(yù)熱器五級(jí)、分解爐、窯尾結(jié)皮或結(jié)圈。
為了實(shí)現(xiàn)硫堿比的合理控制,筆者設(shè)計(jì)了兩個(gè)配料方案:
方案一:投料初期,由于生料均化庫(kù)內(nèi)有大量庫(kù)存,故采用高硫堿比1.2配料方案,煤矸石完全取代現(xiàn)有的鋁礬土配料,用以將原有生料的硫堿比0.5逐漸調(diào)整到0.8以上,原燃材料化學(xué)分析見表3、燃料的工業(yè)分析見表4、生料配比見表5。
方案二(見表4):當(dāng)入窯生料硫堿比達(dá)到0.8時(shí),生料配料執(zhí)行方案二,即硫堿比調(diào)整到0.88,加入部分鋁礬土取代部分煤矸石,進(jìn)行煤矸石穩(wěn)定配料生產(chǎn)。
(2)嚴(yán)格控制生產(chǎn)用原燃材料質(zhì)量,提高穩(wěn)定性:
①燃料煤:
a 、不同貨源的煤都要有合理的庫(kù)存,以確保均化搭配需要;
b、不同貨源的煤要有相對(duì)穩(wěn)定的熱值,相鄰兩批次間波動(dòng)范圍在 200kCal/kg以內(nèi);
②石灰石、砂巖、鋁礬土、煤矸石:
a、制訂嚴(yán)格的供應(yīng)計(jì)劃,不同供應(yīng)商要按計(jì)劃供貨,嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃進(jìn)廠;
b、不同供應(yīng)商必須保證所供應(yīng)原料質(zhì)量滿足公司控制指標(biāo)。
③生產(chǎn)過(guò)程控制及過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制:
a、選擇合理三率值,提高生料易燒性,減少煅燒用煤,降低系統(tǒng)溫度。初步選擇三率值為:KH=0.92,n=2.5,p=1.45。
b、所有原燃材料必須按工藝技術(shù)要求,經(jīng)預(yù)均化后才能使用,未經(jīng)均化的原燃材料嚴(yán)禁進(jìn)入生料制備和熟料煅燒系統(tǒng);
c、生產(chǎn)初期,出磨和入窯生料堅(jiān)持每小時(shí)一個(gè)樣,直至方案二執(zhí)行后取得穩(wěn)定的硫堿比,恢復(fù)正常控制過(guò)程,即入窯生料每?jī)尚r(shí)一個(gè)樣;入窯物料表觀分解率每四小時(shí)一次;
d、加強(qiáng)出磨煤粉控制,水份<3.5%,細(xì)度<5%,確保煤粉充分燃燒,避免窯內(nèi)出現(xiàn)還原氣氛;
e、動(dòng)力部加強(qiáng)對(duì)熟料煅燒系統(tǒng)的熱工儀表校準(zhǔn)管理,確保數(shù)據(jù)反饋準(zhǔn)確及時(shí);
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f、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員對(duì)熟料煅燒系統(tǒng)漏風(fēng)治理,確保各部位溫度均一穩(wěn)定;同時(shí)加強(qiáng)對(duì)熱電偶清結(jié)皮和對(duì)負(fù)壓管清堵處理,減少熱工參數(shù)測(cè)量誤差,為中控操作提供可靠數(shù)據(jù);
g、加大空氣炮工作頻率,加強(qiáng)機(jī)械清結(jié)皮力度;定期督促現(xiàn)場(chǎng)巡可巡檢人員用壓縮空氣對(duì)四、五級(jí)預(yù)熱器錐體進(jìn)行清掃,減輕結(jié)皮累積效應(yīng)。
④中控操作控制:
a、合理使用風(fēng)煤,控制窯尾進(jìn)料室溫度不超過(guò)1200℃,杜絕系統(tǒng)還原氣氛,減少甚至杜絕窯料中硫酸鹽分解與揮發(fā),減輕窯尾進(jìn)料室結(jié)皮堵塞;
b、合理使用風(fēng)煤,適當(dāng)降低分解爐內(nèi)煙氣溫度及入窯物料溫度,嚴(yán)格控制分解爐出口溫度不超過(guò)880℃,預(yù)熱器一級(jí)出口溫度不超過(guò)300℃,入窯物料表觀分解率控制在90%~92%,減少物料在預(yù)熱器、分解爐內(nèi)出現(xiàn)熔體結(jié)皮;
c、合理控制入窯二次風(fēng)溫穩(wěn)定在1200±30℃;
d、微調(diào)、精調(diào),保證系統(tǒng)熱工制度均衡穩(wěn)定,杜絕局部高溫和溫度頻繁波動(dòng);
e、督促現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員,勤觀察物料外觀顏色,杜絕還原氣氛;勤觀察處理熱工儀表,確保熱工參數(shù)反饋準(zhǔn)確。
⑤產(chǎn)品質(zhì)量控制:
a、控制熟料容重在1280~1350g/l;
b、熟料中堿含量≤0.9%;
1.3 煤矸石配料方案總結(jié)
a、生產(chǎn)初期每周進(jìn)行一次總結(jié),總結(jié)內(nèi)容包括:1)配料方案執(zhí)行情況;2)節(jié)煤效果;3)產(chǎn)品質(zhì)量,尤其是熟料需水性和熟料強(qiáng)度;
b、穩(wěn)定生產(chǎn)后,每進(jìn)行一次總結(jié),必要時(shí)提出相應(yīng)改進(jìn)方案。
2 實(shí)驗(yàn)總結(jié)
2.1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)述
2011年10月10日,筆者采用西馬礦洗矸代替鋁礬土,進(jìn)行配料實(shí)驗(yàn),煤矸石摻加量基本維持在(5±0.5)%,設(shè)計(jì)配料方案得到如期執(zhí)行,11日中午煤矸石入窯煅燒,預(yù)熱器C1~C3出口溫度平均升高10~20℃,系統(tǒng)負(fù)壓基本無(wú)影響,出窯熟料各齡期強(qiáng)度與鋁礬土配料基本一致。
2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)
2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果總結(jié)
通過(guò)近兩個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐,筆者的煤矸石配料工作取得了階段性的成功,基本每噸熟料降低原煤消耗2.5公斤,熟料質(zhì)量無(wú)明顯影響。但在后續(xù)的生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)中,筆者認(rèn)為在煤矸石配料工作中,有如下幾點(diǎn)需要重點(diǎn)關(guān)注:
(1)原燃材料質(zhì)量。通過(guò)實(shí)驗(yàn),煤矸石配料生產(chǎn)的熟料硫堿比基本穩(wěn)定在0.8~0.9,為此在下一步生產(chǎn)過(guò)程中,必須加強(qiáng)原燃材料的有害成分控制,尤其是堿含量的控制,以降低預(yù)熱器和窯內(nèi)結(jié)皮堵塞機(jī)率,保證熟料后期強(qiáng)度。
(2)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程物料管理,改善物料均化效果。良好的物料均化是保證生料配料穩(wěn)定的前提,也是穩(wěn)定入窯生料質(zhì)量的必要條件。只有入窯生料穩(wěn)定了,窯內(nèi)熱工制度才能有基本的保證,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定操作。
(3)中控操作必須突出精細(xì)化。窯操作人員必須時(shí)刻關(guān)注窯系統(tǒng)熱工參數(shù)微小的變化,認(rèn)真調(diào)整,尤其是燒成帶溫度的合理控制,是降低物料中有害成分循環(huán)富集的必要保證。通過(guò)十一月份和十二月份兩次計(jì)劃停窯檢查,我們發(fā)現(xiàn),煤矸石配料對(duì)預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮影響頗大,尤其是C5下料管的結(jié)皮速度提高了近三倍,加大了堵塞的風(fēng)險(xiǎn),為此,中控操作人員必須時(shí)刻警惕,關(guān)注預(yù)熱器四級(jí)、五級(jí)下料管的溫度壓力變化,降低預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞損失。
(4)加強(qiáng)工藝技術(shù)管理,定期定時(shí)對(duì)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)進(jìn)行必要的檢修檢查,處理煤矸石配料帶來(lái)的危險(xiǎn)因素,保證生產(chǎn)有計(jì)劃順利進(jìn)行。
編輯:王欣欣
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