山東東華水泥:業(yè)內(nèi)首次運(yùn)行狀態(tài)更換回轉(zhuǎn)窯液壓擋輪成功
近日,隨著液壓擋輪在拉鏈葫蘆拖動(dòng)下,慢慢的靠近輪帶,山東東華水泥公司2#生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯檢修平臺(tái)爆發(fā)出一陣歡呼:生產(chǎn)線正常運(yùn)行狀態(tài)下,回轉(zhuǎn)窯液壓擋輪更換成功。這是國內(nèi)同類生產(chǎn)線首次在正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下,更換液壓擋輪。
液壓擋輪是回轉(zhuǎn)窯最重要的設(shè)備之一。回轉(zhuǎn)窯正常運(yùn)行狀態(tài)下近2000噸重量依靠12個(gè)拖輪和1個(gè)液壓擋輪共同托起。其中,液壓擋輪負(fù)責(zé)整個(gè)回轉(zhuǎn)窯上下竄動(dòng)的動(dòng)力支持。4月8日早晨,該公司2#生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯液壓擋輪出現(xiàn)故障,經(jīng)檢測(cè),現(xiàn)場(chǎng)液壓擋輪無法工作,必須進(jìn)行更換。按照慣例,更換滑液壓擋輪必須停窯,因轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài)下的回轉(zhuǎn)窯在無液壓擋輪托動(dòng)下,很可能造成窯體滑落重大事故。而如果停窯至少需要停產(chǎn)72小時(shí)以上,不僅影響產(chǎn)量,況且開停機(jī)費(fèi)用巨大,勢(shì)必給公司造成損失。
為盡快展開搶修任務(wù),該公司以生產(chǎn)技術(shù)室為主,由一名副部長(zhǎng)具體負(fù)責(zé),抽調(diào)十余名技術(shù)骨干,分成五個(gè)小組,按照停窯和不停窯兩種狀況,分別從安全施工技術(shù)措施編制、工具、工裝準(zhǔn)備以及現(xiàn)場(chǎng)托輪工藝調(diào)整、中控操作工藝調(diào)整等方面展開準(zhǔn)備工作,同時(shí)對(duì)以前停窯更換液壓擋輪時(shí)工序耗時(shí)進(jìn)行重新審核,壓縮時(shí)間,提高搶修安全系數(shù)。
早晨8時(shí),該公司主要負(fù)責(zé)人在聽取設(shè)備、工藝等技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行狀況聯(lián)合檢查論證結(jié)果后,提出在不停窯的狀態(tài)下更換液壓擋輪。搶修正式開始。
從早晨八時(shí)到下午18時(shí),直到回轉(zhuǎn)窯托輪、液壓擋輪工藝調(diào)整完畢,中央控制系統(tǒng)恢復(fù)正常,整整經(jīng)過了10多個(gè)小時(shí),在接近三百度高溫烘烤下,十余名搶修人員無一人退縮,等撤除工具,離開檢修平臺(tái),檢修人員不知濕透了幾次的工作服服上,都印著白色的鹽巴,而提出支持這次搶修的該公司負(fù)責(zé)人終于落下了“心中的石頭”。據(jù)介紹,本次“非正?!睋屝?,不僅開了東華水泥公司正常運(yùn)行狀態(tài)下更換液壓擋輪之先河,而且打破了業(yè)內(nèi)不停窯更換液壓擋輪的記錄。
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