賈華平:一項簡單高效屢敗屢戰(zhàn)的節(jié)電措施
在當前產(chǎn)能嚴重過剩的背景下,水泥行業(yè)市場競爭正變得日益嚴酷,節(jié)能降耗、降低成本已經(jīng)成為水泥企業(yè)關注的重點。在水泥生產(chǎn)過程中,電耗占到生產(chǎn)成本的20%左右。因此,節(jié)電就成為降低成本的重要措施之一。
中國水泥網(wǎng)高級顧問、水泥工藝專家賈華平
一是對工藝和設備的節(jié)電優(yōu)化,但這達到一定高度以后,進一步優(yōu)化是有一定難度的;二是加強系統(tǒng)的密閉堵漏,水泥生產(chǎn)的各個工序都要在負壓狀態(tài)下完成,維持負壓狀態(tài)就需要大量的風機耗電,漏風就要增加風機負荷,而這部分漏進去的風對生產(chǎn)是有百害而無一利的。
一.生產(chǎn)系統(tǒng)的密閉堵漏
漏風導致的弊端主要有四個方面:直接的增大風機負荷增加電耗、降低系統(tǒng)溫度增加煤耗;間接的影響了系統(tǒng)的有效風量,進而影響到系統(tǒng)的產(chǎn)量和質量;促進系統(tǒng)結皮、增大系統(tǒng)阻力、增加電耗、降低系統(tǒng)風量,進而降低產(chǎn)量、結皮的脫落還可能導致工藝事故,這個影響可就大了;容易導致袋除塵器結露、糊濾袋,或電除塵爬電、加大腐蝕。
我們的堵漏節(jié)電是否還有潛力可挖呢? 以燒成系統(tǒng)為例,有一個簡單的判定指標,看看你系統(tǒng)廢氣的含氧量就知道了。就目前國內的生產(chǎn)線而言,管理好的能達到7~8%就是高水平了,多數(shù)在8~9%,個別管理差的能達到10~12%。
系統(tǒng)廢氣的含氧量已經(jīng)達到7~8%,是不是就沒有潛力了呢?先不要自我滿足。福建某生產(chǎn)線就已經(jīng)達到了4.5%,我們開始也不大相信,為此,西南科技大學專門去做了檢測,確實達到了4.5%;還有山東的某企業(yè),管理水平也算不錯了,他們的氧含量正常一般在7.2%左右,今年5月份改完立磨鎖風以后,進一步下降到了5.4%。
根據(jù)國內多條生產(chǎn)線的標定數(shù)據(jù)和理論推算,僅考慮系統(tǒng)正常運行,一般系統(tǒng)廢氣的含氧量每降低1%,系統(tǒng)生產(chǎn)就可節(jié)電約0.7kwh/t熟料,若按日產(chǎn)熟料5800噸、月運轉率90%、每度電0.6元計算,一個月就可節(jié)約電費6.5萬元。
如果你的生產(chǎn)線能降低4%, 一個月就是26萬元,一年就是300多萬元!盡管這只是一個概念,每條生產(chǎn)線的情況不同,但說明密閉堵漏確實是一項非常值得認真對待的工作。
至于如何堵漏,首先要找到漏風點,中醫(yī)講望聞問切,堵漏也是如此:
望--仔細觀察整體設施有沒有破損之處,各種孔、門、接頭、轉軸有沒有密封不好的地方,也可以在可疑之處撒些浮灰觀察走向。
聞--由于系統(tǒng)處于負壓狀態(tài),漏風之處多有聲音存在,初步傾聽發(fā)現(xiàn)問題后再眼觀確認。
問--全面了解設施或設備的原始質量、安裝質量、檢修維護情況、備件的運行周期、是否有過損傷,綜合判斷有沒有漏風的可能性。
切--用手摸,這要強調安全!感覺其表面的溫度、震動是否異常,是否有風動手感。
對于生產(chǎn)系統(tǒng)來講,由于工藝調整、運行震動、溫差變化、設備及系統(tǒng)開停、風料磨損、各種腐蝕,搞好的密閉堵漏還會重新開裂。所以,密閉堵漏必須常抓不懈,不可能一勞永逸,所以講屢敗屢戰(zhàn)!
盡管我們在密閉堵漏上下了很大的功夫,但由于一些漏風點在高空不好檢查、在隱蔽處不易發(fā)現(xiàn),特別在保溫材料的遮掩下更難發(fā)現(xiàn)。所以,最終還是要看系統(tǒng)廢氣的含氧量,降不下來就要繼續(xù)查找,直到降下來為止。
二.生料立磨喂料鎖風的改進調研
以上主要是泛泛地講了些理念,希望引起大家重視。下面具體講一個屢敗屢戰(zhàn)的技術問題:
就我們現(xiàn)有的技術裝備來講,還有一個努力了多年而沒有很好解決的漏風點,就是生料立磨喂料鎖風閥。
盡管國內外的有關設備廠家、以及國內的四大設計院,都下了很大功夫、作了不懈努力,但由于入磨物料的粒度、水分、粘性、溫差不同,一是鎖風不好、二是頻繁卡堵,依然沒有得到很好解決。下面,我們就來談談這個問題。
南方某公司生料立磨的喂料皮帶,由于原有分格輪卡堵頻繁,導致生料供不上燒成系統(tǒng),只好將分格輪拆除。其漏風之大,可以將入料口皮帶飄得很高。據(jù)廠方介紹,分格輪拆除前后,其循環(huán)風機的電流相差200A(6000V電機)。
目前,立磨喂料鎖風閥基本上全部采用分格輪鎖風,而且絕大部分效果不好。為了應對粘濕物料的卡堵,有的廠加了旁路、而有的廠干脆拆掉不用了。
生料立磨的喂料鎖風、特別對于物料粘濕的生產(chǎn)線、特別是北方的冬季,一直是大家頭疼的問題。為了解決生料立磨的喂料鎖風問題,國內外的設計單位、設備廠家應該說是下了不少功夫,但主要是集中在分格輪鎖風喂料器的結構改進上,效果十分有限。
因此,“受苦受難”的用戶不得不自己動手,結合自己的現(xiàn)場實際進行著各種方式的探索改造。下面就介紹幾種改進措施、以及取得的效果。
1.B廠5000t/d線的技術改造
B廠5000t/d熟料生產(chǎn)線,生料制備采用德國非凡公司的MPS5000B立式輥磨,其鎖風喂料機為分格輪形式。生產(chǎn)期間,分格輪的每個格子里都堆積粘掛有大量土質原料,特別是格子兩側的底部,其堆積的物料非常堅硬,不但嚴重影響了喂料能力,而且卡跳停車頻繁。
分格輪格子中的粘掛物料,需要停磨后人工用風鎬一點點清除,一般每班需要清理一次,嚴重時每班需要清理三至四次,不但費時費力,而且嚴重影響了生料磨的正常運行,繼而影響到水泥窯的正常生產(chǎn)。在被逼無奈的情況下,該公司對鎖風喂料分格輪進行了懸掛鏈條改造,改造后的分格輪格子如圖08-13所示。
圖08-13 懸掛鏈條后的分格輪格子
周向貫通8個格子的鏈條,在每個格子中的長度調勻后,其自由下垂時的最低點略小于分格輪的外圓,確保其在不撞擊分格輪外殼的同時能撞擊到格子的底部。在每個格子中的鏈條長度調好后,將鏈條于隔板的貫通處焊接固定起來。
改造完成后,從幾年的實際運行來看,基本解決了分格輪內的物料粘掛現(xiàn)象,即使在雨季料濕的情況下也很少因為分格輪粘掛物料而停磨,應該說改造的原理是成功的。
但是,也存在以下幾個問題,在使用中不得不給予高度重視。
?。?)在使用一段時間后,鏈條會發(fā)生磨損,可能導致從焊接處斷開。由于轉子與殼體的間隙比較小,斷開的鏈條一般不會卡進分格輪的縫隙中,但實踐證明,會導致運行阻力加大、分格輪跳停。當遇到斷鏈卡停的情況時,只需反轉分格輪將卡住的鏈條退出,然后停機把斷開點焊好。
?。?)也有發(fā)生鏈條兩端焊接點同時斷開的情況,極有可能導致鏈條脫落進入生料磨內,對磨盤、磨輥構成直接威脅,這是最不愿意看到的結果。但鏈條一旦脫落是沒有什么好辦法的,只能以預防為主。一是要有計劃的檢修,二是每有停磨機會都要認真檢查,發(fā)現(xiàn)鏈條磨損嚴重的要及時更換,發(fā)現(xiàn)焊接處有開裂或松動的要及時修復。
?。?)盡管在一定程度上解決了分格輪斗子內的粘掛問題,但由于其間隙不可能太小、物料不可能實時充滿,漏風問題依然存在;還有增加了上述斷鏈風險。
2.C廠放棄分格輪鎖風的嘗試
鑒于分格輪鎖風喂料的先天不足、實際使用中的一系列問題、而且屢改屢敗,該廠決心放棄分格輪,開拓另一種鎖風喂料設備。
根據(jù)以往在水泥、煤粉輸送泵上的經(jīng)驗,嘗試采用變距螺旋輸送機鎖風喂料。通過逐漸縮短螺距的方式 將物料壓實充滿機體、靠料封獲取鎖風效果。其試用現(xiàn)場如圖08-14所示。
圖08-14 變距螺旋輸送機鎖風喂料現(xiàn)場
采用變距螺旋輸送機鎖風喂料,比現(xiàn)用分格輪設備簡單、維護方便、投資也少,理論上可實現(xiàn)料封鎖風,應該是簡單可靠的。但由于所供物料與水泥、煤粉不同,具有粒度大、水分大、粘性大,而且變化波動大的特點,在實際應用中的表現(xiàn)并不理想。
采用變距螺旋輸送機,主要存在如下問題:
?。?)由于石灰石、砂巖粒度大、硬度大,對設備磨損較大;(2)同樣由于粒度大、硬度大,填充不滿鎖風不好、填充過滿容易卡停;(3)由于物料粘性大,特別當水分較大時,容易將物料擠死,增大運行阻力,最終將螺旋輸送機憋停。
3.D廠5000t/d線的技術改造
多年的生料磨配料系統(tǒng)防粘堵的經(jīng)驗已經(jīng)告訴我們,應對粘濕物料的最佳卸料輸送設備不是分格輪、也不是螺旋輸送機,而是板式喂料機。
板式喂料機,不但可以加大進料口尺寸 減少物料結拱,而且具有在料封狀態(tài)下強制卸料的功能。
事實上,在來料皮帶與生料立磨之間,設置一個足夠緩沖來料波動的料封倉,和一臺全密閉板喂機。料封倉內設置一個料位計,通過板喂機調速始終保持倉內 有一定的鎖風物料存在,就能起到很好的鎖風作用,同時具有防粘堵功能。
板式鎖風給料機的結構和原理 如圖08-15所示。
圖08-15 板式鎖風給料機的結構和原理
D廠5000t/d線就采用了這種改造,將分格輪鎖風改為了板喂機鎖風,并取得了很好的鎖風效果。改造后:生料粉磨系統(tǒng)的循環(huán)風機(10000V高壓電機)電流由215A下降到135A,生料粉磨電耗降低了2.768kWh/t生料。
該立磨采用分格輪鎖風時的操作畫面如圖08-16所示,畫面顯示其喂料量為440t/h,主機電流202.6A、壓差9.39KPa,循環(huán)風機電流214.7A、頻率48HZ、入口壓力 - 11.0KPa;改用板喂機鎖風后的操作畫面如圖08-17所示,畫面顯示其喂料量為477t/h,主機電流180.6A、壓差7.18KPa,循環(huán)風機電流135.5A、頻率41.5HZ、入口壓力 - 8.8KPa。
圖08-16 采用分格輪鎖風時的操作畫面
圖08-17 改用板喂機鎖風后的操作畫面
4.E廠5000t/d線的技術改造
E廠有兩條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線,原料粉磨系統(tǒng)均采用史密斯的ATOX52.5立磨,給料系統(tǒng)使用史密斯配套的原裝¢2000分格輪鎖風閥。由于該廠采用黃河淤沙配料,不但水份大而且含泥多,使喂料分格輪經(jīng)常堵料、跳停、卡死,嚴重影響了立磨系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。
為了維持正常生產(chǎn),不得已于2013年2月,給分格輪設置了旁路下料系統(tǒng)后,停用了分格輪喂料。旁路系統(tǒng)雖然解決了堵、卡、停的問題,但漏風、漏料更加嚴重,對立磨的臺時和電耗構成了很大影響。
2015年5月利用協(xié)同停窯機會,又采用“料封倉 + 全密閉板喂機”對二線立磨進行了喂料改造,6月30日投入生產(chǎn)使用。半年的運行表明,改造取得了較好的鎖風效果,系統(tǒng)漏風大為降低,臺時產(chǎn)量明顯提高,于2016年2月大修期間,又對一線立磨喂料系統(tǒng)進行了相同改造。
“料封倉 + 全密閉板喂機”改造,主要包括:計量料封倉、控流棒條閥、全密封板式給料機及其清漏料皮帶機。全密封板喂機改造原理如圖08-18所示,全密封板喂機改造現(xiàn)場如圖08-19所示。
圖08-18 料封倉 + 全密閉板喂機技術原理
圖08-19 改造后的全密封板式喂料機現(xiàn)場
具體改造:在原有分格輪的四層平臺以上,將原有立磨排渣倉改造為計量料封倉;在三層平臺上布置控流棒條閥、全密封板式給料機。由圖08-18、圖08-19可見,與原有分格輪相比,系統(tǒng)龐雜了許多、占用空間增加了不少、平面接口錯位較大。在不能改變原有土建結構的基礎上改造,整個工藝布置和裝備尺寸受到了很大限制,只能進行針對性設計,不可避免的要犧牲一些合理性。
應該說,改造確實取得了良好的鎖風效果、運行的可靠性也大幅度提高,但不足的是由于空間狹小給管理和維護帶來諸多不便。實踐表明,“料封倉 + 全密閉板喂機”方案是瑕不掩瑜,改造是成功的。E廠對兩臺生料磨的改造,都取得了較好的運行效果,其一線生料立磨改造前后的同期對比,見表08-03所示。
表08-03 一線立磨改造前后同期對比
三.裝備T廠的持續(xù)改進升級
與前面介紹的幾個水泥廠不同,T廠為一個裝備制造廠,該廠不做廣告、不搞宣傳,而以設備質量和服務質量贏得用戶、以口碑開拓市場。而且,他們的設備可以先嘗后買,如果用戶不滿意,他們無條件拆走。
鑒于分格輪式鎖風喂料器結構上的先天不足,T廠在開發(fā)出第一代“料封倉+全密閉喂料機(板喂機或皮帶機)”立磨鎖風喂料技術之后,發(fā)現(xiàn)該技術存在:結構復雜、維護量大、維修費用高、占用空間大(設備以及料封倉),給用戶帶來的諸多不便,結合自己在多家水泥企業(yè)的標定檢驗和智能控制上的優(yōu)勢,又開發(fā)了第二代 “小料封倉+齒輥鎖風喂料器”。
理論上,齒輥鎖風喂料器不但具有良好的鎖風效果,而且不粘堵物料、不會卡停,設備簡單、占用空間小、維護量??;特別是將稱重計量和智能調節(jié)用于料封倉的料位控制上,從而大大縮小了料封倉的空間體積、強化了料封效果,而且不用破壞原有立磨排渣倉設置,其結構和原理如圖08-20所示。
圖08-20 齒輥鎖風喂料器的結構和原理
齒輥鎖風喂料器,將喂料和鎖風職能細化分開,設置在來料皮帶與生料立磨之間。依靠齒輥的高可靠性和強悍的防粘堵卸料能力,確保了喂料設備的低故障和高運轉率;為防止物料的卸空或溢出,不可避免的來料波動要求料封倉必須有足夠的緩沖容積,為了縮小這一緩沖容積,系統(tǒng)將齒輥設置為串級調速,根據(jù)來料的波動實時調節(jié)卸料的大小,確保料封倉的進出平衡,將料封倉內的物料穩(wěn)定在一個需要的料位上。
為了防止粘掛、離析、粒度變化對料位緩沖的影響,設計將料位計控制改為稱重控制。以系統(tǒng)的整體重量(包括設備、倉體、物料)的變化速率作為齒輥調速的應變量,從而確保了調節(jié)的及時性和調節(jié)幅度的準確性。
料位穩(wěn)定控制軟件是該系統(tǒng)的核心技術之一,沒有及時準確的齒輥調速,就難以實現(xiàn)料位的穩(wěn)定(鎖風效果的穩(wěn)定)、就難以將料封倉小型化(鎖風效果 就受制于現(xiàn)場空間)。遺憾的是,T廠經(jīng)過廠內試驗平臺的反復試驗,“小料封倉+齒輥鎖風喂料器”的調控軟件遇到困難、鎖風效果很不理想。
T廠鍥而不舍的精神值得佩服,他們又相繼開發(fā)了第三代“料封倉+轉輪鎖風喂料器”,并進行了逐漸完善。第三代技術早期用于廣西某水泥廠的一線立磨,使用中出現(xiàn)了一些問題,但在兩個月后又改造了二線立磨。
該產(chǎn)品于今年4月份推向市場,在不做廣告和宣傳的情況下,到9月底已經(jīng)銷出去100多臺,而且普遍反映良好。其整體結構如圖08-21所示,其產(chǎn)品樣本(實物照片)如圖08-22所示。
圖08-21 T廠立磨鎖風喂料器的整體結構
圖08-22 T廠立磨鎖風喂料器的產(chǎn)品樣本
該產(chǎn)品具有如下特點:(1)利用進料的沖刷效應,解決了對轉輪的粘掛問題;(2)熱風通過,在南方可進一步緩解粘掛、在北方可防止冬季凍結;(3)小間隙設計和高精度加工,使轉輪本身具有較強的鎖風和防卡效果;(4)恒重控制的料封倉,既能確保鎖風效果、又能過濾喂料量波動;(5)小間隙設計和外圍密封結構,保證了轉輪的圓周方向不卡料;(6)聯(lián)鎖旁路的設置,確保了喂料器故障時不影響生產(chǎn)。
T廠的第三代立磨鎖風喂料器,不僅解決了分格輪鎖風堵、卡、停的問題,而且解決了“料封倉+全密閉板喂機”結構復雜、維護量大、維修費用高、占用空間大、布置困難的一系列問題。具有耐磨性強、可靠性高、鎖風效果好,結構簡單、維護簡便、占用空間小的特點。
那么,T廠的第三代技術產(chǎn)品,在水泥廠的實際使用到底怎樣呢?我上周剛收到一個水泥廠的使用報告,也就是前面提到的系統(tǒng)廢氣含氧量降到5.4%的生產(chǎn)線。近日同意了我公開他們公司的請求,這個廠是:青島魯碧水泥公司?,F(xiàn)將他們的報告原版公開,供大家參考:
1.改造后情況:鎖風喂料裝置改造后,通過近三個月的運行來看,鎖風效果極好,也未出現(xiàn)物料卡停的現(xiàn)象,磨內增大了噴水量,穩(wěn)定了料層的厚度,循環(huán)風機及尾排風機負荷降低比較明顯,磨機臺時產(chǎn)量有所上升。改前(03.15-06.01)與改后(06.20-08.16)的對比如表一:
表一:改造后系統(tǒng)參數(shù)變化
2.改造后運行:通過這幾個月的運行,效果比較明顯:
?。?)各主機設備電流均有不同程度的降低:磨機電流降低10A左右,循環(huán)風機電流降低6A左右,尾排風機電降低2A左右;(2)良好的鎖風能提高系統(tǒng)的烘干能力,提高對入磨水分的適應性,緩解因料濕導致的臺時產(chǎn)量下降,減少了對燒成系統(tǒng)滿負荷生產(chǎn)的影響;(3)變化最為明顯的是系統(tǒng)氧含量及廢氣排放量的變化,氧含量由改造前的7.24%降低到5.47%,降低了1.77%;廢氣排放量由399299m3/h,降低到367158m3/h,降低了32141m3/h。
3.效果分析:
?。?)節(jié)電效益顯著
投資回收期不到半年。通過盤點,從表一可以看到 改造后生料系統(tǒng)噸熟料電耗降低了1.05kwh/t.cl,僅節(jié)電一項,按5600t/d熟料計算,每天可節(jié)約5880kwh電,我公司實行峰谷電價,按平均電價0.7元/kwh算,年運轉230天計算,每年節(jié)電效益為950000元左右,半年即可收回成本。
?。?) 環(huán)保效益明顯
環(huán)保監(jiān)管部門對水泥行業(yè)廢氣的監(jiān)管采用折算濃度和排放量來監(jiān)督檢查,收取排污費和判定企業(yè)是否存在超標排放的違法行為。從表一可以明顯的看到,在安裝使用鎖風喂料裝置后,每天的廢氣排放量由9583185m3降低到8811796m3,每天降低771389m3,按年運轉230天計算,每年廢氣的總排放量降低了177419470m3。
另外,折算濃度與廢氣中氧含量密切相關,氧含量高則濃度高,反之則低。以NOx排放控制濃度200mg/m3為準,隨氧含量降低,折算濃度也隨之降低,對比如表二:
表二:數(shù)據(jù)對比
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