水泥廠要成為吃“廢”大戶
北京水泥廠從一開始建設就注定了它是一個環(huán)保型的企業(yè)——水泥廠的主要原料是石灰石、石膏粉和粘土。當初定的方案是不準用粘土,要用電廠的粉煤灰來代替,其中的氧化硅含量不夠,就用石英砂巖來補充。這就促使我們率先在生產工藝上使用雙摻粉煤灰工藝,不征用土地,既保護了土地資源,又減少了電廠粉煤灰對首都大氣環(huán)境的污染。
我們廠在昌平區(qū),離八達嶺長城28公里,離十三陵水庫14公里,處在北京的上風口,特殊的地理位置決定了我們在環(huán)保方面要比別人做得更好。為此我們廠成為全國第一家選定廠址先通過環(huán)境保護評估審查后立項的水泥企業(yè)。建廠之初,我們在建設資金不到位、投資減少的情況下,把有限的資金用在刀刃上,盡可能地選用具有90年代國際先進水平的生產技術和環(huán)保設備。投產6年來,北京環(huán)保局、環(huán)境保護檢測中心分別對我廠進行了嚴格檢測,窯尾大布袋收塵器排放濃度僅為3.17毫克/標立方米,整個廠區(qū)環(huán)境不僅達到旅游風景區(qū)空氣質量標準,也達到國際環(huán)保先進水平。因此,我們認為水泥廠的形象主要取決于企業(yè)主要領導的環(huán)保意識是否強,主要的環(huán)保設備是否安裝到位,尤其重要的是管理到位。強且到位,粉塵排放就可以減少到最小程度,逐步實現清潔化生產。我廠窯尾大煙囪收塵率達99.99%以上,連續(xù)被北京市人民政府評為“首都綠化、美化花園式工廠”和“外事接待先進單位”就是一例。另外我還要向大家鄭重說明,水泥廠在生產水泥的過程中,它的自凈能力是所有工業(yè)企業(yè)中最強的。我們廠每年要消耗近10萬噸煤,卻從來沒有廢渣,只有合格的水泥產品。自已不排渣,還可以對電廠、鋼廠等企業(yè)排出的無法處理的“廢渣”進行無害、高效、資源化處理。還有,我們還利用水泥回轉窯爐內氣體溫度高、廢棄物在爐內滯留時間長、自凈化程度高、二次污染可處理徹底等優(yōu)點,在市環(huán)保局和市計委的支持批準下,從1999年開始,用水泥窯焚燒處理工業(yè)有害固廢物,為保護首都環(huán)境而努力,從而使水泥廠從利廢企業(yè)逐步跨入環(huán)保行業(yè)。
此外,我們還積極響應國家關于發(fā)展散裝水泥的號召,堅持保護環(huán)境同發(fā)展生產并舉的方針,以強烈的社會責任感,大力開展推散工作。 1995年試生產當年推散率即達到95.6%,1996年達到94.3%,1997年達到95.8%,1998年達到94.8%,1999年達到96.2%,2000年達到96.4%,大大超過市散辦倡導的70%的推散要求,在國內同等規(guī)模水泥企業(yè)中遙遙領先。當然,我們在推散過程中也不是一帆風順的,1994年12月底轉入試生產時,正趕上市場經濟艱難起步,水泥原屬國家統配物資,所以原設計中火車發(fā)散能力為70%,汽車發(fā)散能力只為30%。而水泥不再由國家統一調配后,企業(yè)完全改為自主銷售。我廠是直接向運距在50公里左右的各大混凝土攪拌站和其他施工現場發(fā)散,而這些用戶都沒有火車專用線。所以,設計中火車發(fā)散能力為70%的裝備設施閑置,只能完全依靠發(fā)散能力為30%的汽車散裝設施承擔100%的散裝水泥出廠任務,導致散裝水泥出廠受到限制。為了順應歷史潮流,我們迅速調整了經營戰(zhàn)略,把推散工作貫穿進生產的整個過程,與生產經營指標同部署、同考核、同檢查。還在企業(yè)內部制定了嚴格的限制袋裝、發(fā)展散裝的規(guī)定。第一,在數量上限制、控制;第二,在價格上限制,對袋裝水泥銷售要價高。我們還抓住北京發(fā)展商品混凝土的機會,繞開經銷商,開辟以各大商品混凝土攪拌站為主的營銷渠道,建立產銷直接見面的營銷方式,在資金異常緊張、沒有流動資金的情況下,一面全力組織生產、開拓市場,一面以貸款和自籌資金的方式,組建了散裝水泥運輸車隊,使我廠具備了推散工作的有利條件。經過幾年的努力,我廠散裝水泥已覆蓋了全市80%左右的混凝土攪拌站,形成水泥推散的主渠道。
作者:北京水泥廠廠長 沈鑫根
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